1000MW机组锅炉灰渣含碳量超标原分析及治理.docVIP

1000MW机组锅炉灰渣含碳量超标原分析及治理.doc

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
1000MW机组锅炉灰渣含碳量超标原分析及治理

1000MW机组锅炉灰渣含碳量超标原因分析及治理   摘 要:对1000MW机组灰渣含碳量长期运行中存在超标问题,结合设备特点和燃烧调整详细分析灰渣含碳量超标原因,提出调整、改造方案并实施,通过燃烧优化调整、磨煤机分离器改造,降低灰渣含碳量,提高了机组运行的安全性、经济性,为双进双出钢球磨煤机制粉系统锅炉提供借鉴方案。 中国论文网 /1/viewhtm  关键词:灰渣含碳量;超标;调整;改造   DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.15.004   1 前言   灰渣含碳量是燃煤机组主要经济指标之一。灰渣含碳量超标,使锅炉运行的安全性及经济性降低,灰的质量降低,影响灰的销售。   2 机组简介   邹县电厂2×1000MW超超临界机组,于2006年12月、2007年7月投产,锅炉为超超临界参数直流炉,用单炉膛、一次再热、固态排渣Π型锅炉。用正压直吹式制粉系统,配6台双进双出钢球磨煤机,有两台50%容量轴流式一次风机、静叶可调吸风机、动叶可调送风机。旋流筒体式喷燃器48只,分三层前后墙对冲布置。   设计煤种,校核煤种:兖矿煤和济北煤矿的混煤。表1是设计煤种,校核煤种工业分析。   3 灰渣含碳量情况   两台百万机组投产后,长期存在灰渣含碳量超标,经分析、调整、改造治理,灰渣含碳量由初期5.4%、4.5%降至2%以下良好范围。   4 灰渣含碳量高的原因分析   (1)磨煤机分离器堵塞、分离效果差、清理不及时;(2)煤粉细度偏离设计值;(3)磨煤机出力和磨内阻力大、无料位;(4)锁气器堵塞,煤粉有粗大颗粒、均匀性差;(5)煤质差、煤种偏离设计值;   (6 )炉膛压力不合适;(7)风粉配比失调;(8)锅炉漏风大、氧量低;   (9)一次风速不合适;(10)分离器内锥体磨穿旁路、折向挡板磨损;   (11)燃烧器百叶窗及喷口有磨损、燃烧器口有结焦,煤粉气流紊乱。   5 针对灰渣含碳量高的原因   5.1 进行制粉系统、燃烧方式的调整   (1)燃尽风开度20%不作调整,两侧氧量、烟温偏差大时,用两侧吸、送风机出力及磨煤机两端一次粉管出力调整。(2)增上层、减下层燃烧器出力提高火焰中心。(3)锅炉总风量、氧量控制上限,总风量不变,减上、中层燃烧器二次风量增下层燃烧器二次风量,减燃尽风风量,用“宝塔”型配风,上层燃烧器二次风在80%~90%调整,中间层燃烧器二次风在70%~80%调整,负荷越低,开度越大,下层燃烧器二次风投入自动。(4)磨煤机参数在规定范围,尤其料位在600-900Pa,料位不正常,对测量管线吹扫,吹扫无效时,检修处理。磨煤机电流100A左右较稳定,电流90A以下为煤多,应减煤抽磨。(5)熟知入炉煤质报表,及时据入炉煤质调整燃烧,使各台燃烧器的配风比率、风温、风速等符合要求。(6)观察灰渣的变化,经目测和灰渣含碳量报表,分析灰渣含碳量大的原因,针对性地调整。(7)煤挥发份低、灰分高、水分高时,增大燃烧器出力、提高一次风温度。煤质短期不能改善,调整煤粉细度。(8)测各台磨煤粉细度及均匀性,调整煤粉细度及均匀性为设计值。(9)分离器折向挡板、内锥体或回粉管堵塞,回粉管、内锥体磨穿旁路时,检修处理。(10)磨煤机一次风量小于120t/h,大于80t/h,入口温度小于230℃,均衡各台磨出力,或停止部分磨煤机,严禁磨煤机大风量、大煤量或大风量、小煤量运行。(11)一次粉管积粉、堵塞,开启清扫风吹扫。(12)观察着火和火焰的回流区离喷口的距离,回流区离喷口的距离近,减弱旋流强度,开大中心风,使回流区与喷口的距离正常,防燃烧器积粉、结焦。若着火距离拉长,减少中心风及内二次风量、增外二次风量、增强旋流强度、提高一次风温、煤粉细度等强化燃烧,使着火提前。(13)炉膛漏风,及时处理,各观察孔、看火孔关闭严密。(14)分离器清理时,查回粉管、内椎体是否堵塞,清理干净,内椎体是否磨穿、旁路,内椎体锁气器位置是否正确,折向挡板开度是否正确,各挡板开度是否一致、是否有磨损,均流管是否磨穿,为分析渣灰含碳量高的原因提供参考。(15)提高掺烧汽车煤(无灰干燥基挥发份小于35%)的磨煤机出口温度在65~71℃之间(不大于75℃),调小分离器折向挡板开,燃烧器两侧二次风挡板开至100%,掺烧量不超过入炉煤总量的1/3,挥发份更低的(低于25%)不超过300吨。掺烧量过多,灰渣碳量高,粉煤灰公司售灰受限。(16)停机时修复磨损的燃烧器、清理结焦。   5.2 对磨煤机分离器改造   轴向II型粗粉分离器下部的内锥撞击锥为倒锥,容积利用率不高、磨损严重和煤粉不均匀等问题。双挡板轴向型粗粉分离器在轴向II型粗粉分离器的内锥下部,在内外锥间增加一级可调节轴向挡板。煤粉气流经下部挡板后开始旋转,旋转路程

文档评论(0)

bokegood + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档