无旁路机组脱硫装置原因导致主机停运的措施.docVIP

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  • 2018-07-08 发布于江西
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无旁路机组脱硫装置原因导致主机停运的措施.doc

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无旁路机组脱硫装置原因导致主机停运的措施 烟塔合一无旁路机组脱硫装置原因导致主 机停运的技术措施 1 目的 为了保障不发生脱硫装置原因导致主机停运,避免不安全因素的出现,防止发生非停事故,结合本项目生产实际情况,当脱硫系统发生事故时,为能迅速有效的进行事故抢修,避免脱硫装置原因导致主机停运,保障职工的生命和设备安全,最大限度地降低损失及社会环境影响,特制定《脱硫装置原因导致主机停运的措施》,以下简称措施。 2 适用范围 措施适用于XXX热电有限公司脱硫系统故障或事故及人员伤害的应急管理。 3脱硫无旁路系统简介 XXX热电有限公司烟气脱硫系统采用石灰石—石膏湿法脱硫工艺,为一炉一塔配置形式,其特点为引风机与增压风机合并;没有旁路;没有GGH;烟塔合一;玻璃钢烟道替代净烟气烟道。由于脱硫系统作为烟气的唯一通道,而且变成锅炉烟风系统的一部分,特别对吸收塔出口的烟气温度有严格的要求。所以,当脱硫系统故障停运或检修时,需要锅炉停运。因此脱硫系统的稳定运行直接影响着主机安全稳定运行,也是保证主机安全稳定运行的基础。 4脱硫系统主保护说明 4.1发生下列情况之一时,将紧急(联锁)停运脱硫装置 4.1.1四台吸收塔浆液循环泵全部停运; 4.1.2 吸收塔入口烟气温度gt;180℃或出口净烟气温度gt;80℃; 4.1.3 吸收塔入口粉尘浓度高于320mg/Nm3,延时30分钟(暂未接入) 4.1.4 锅炉电除尘器全部停运,延时60秒; 4.1.5 锅炉MFT动作; 4.1.6机组负荷lt;35%,延时120秒; 4.1.7 FGD失电; 4.2请求锅炉跳闸信号1 4.2.1引风机出口温度gt;180℃或; 4.2.2吸收塔出口温度gt;80℃且浆液循环泵全停或; 1 4.2.3吸收塔入口烟气压力gt;3KPa或; 4.2.4吸收塔出口挡板门全关闭; 4.2.5条件满足时,立即送出“FGD请求锅炉跳闸信号1”。锅炉紧急事故跳闸保护。 4.3 FGD请求锅炉跳闸信号2 4.3.1FGD入口烟尘浓度高(gt;320mg/Nm3,延时30min) 4.3.2送出“FGD请求锅炉跳闸信号2”。请求锅炉按顺序停止,由主机完成,此暂未连接。 5 事故类型及危害程度分析 5.1 烟风系统 5.1.1 烟道温度过高超过180℃,造成脱硫系统设备受热变形、系统防腐层、吸收塔出口玻璃钢烟道或其他不耐高温设施烧毁。 5.1.2 吸收塔出口烟气挡板关闭,造成锅炉跳闸。 5.2 吸收塔系统 5.2.1 四台吸收塔浆液循环泵跳闸,造成脱硫系统停运。 5.2.2 吸收塔液位过高,导致大量浆液倒灌入引风机出口烟道,导致引风机跳闸。 5.2.3 吸收塔除雾器堵塞,造成脱硫系统和主机停运。 5.3 脱硫系统失电,造成脱硫系统和主机停运。 5.4 其他附属设备 5.4.1 两台吸收塔搅拌器故障,影响吸收塔长期运行。 5.4.2 三台氧化风机故障,影响吸收塔长期运行。 5.4.4 真空皮带脱水系统故障,影响吸收塔长期运行。 5.4.5 供浆系统故障,影响吸收塔长期运行。 5.4.6 石膏浆液排出泵故障,影响吸收塔长期运行。 5.4.7 工艺水系统故障,造成脱硫系统停运。 5.5 人员因素 4.5.1 运行人员工作责任心不强,没有按照规程或相关管理措施进行操作,不能及时发现问题和处理问题。 2 4.5.2 运行人员技术水平不高,工作中发生误操作。 4.5.3 运行人员工作中精神和心理状态不佳。 6 预防措施 6.1 烟风系统 6.1.1 烟道温度过高超过180℃。(为三取二) 6.1.1.1 脱硫运行人员加强与主机组运行人员的联系,保持随时清楚机组运行情况。吸收塔入口烟温是FGD系统的主要保护参数,关系到FGD和机组的安全,运行人员要密切关注入口烟温的变化,及时与主机人员沟通,做出适当的调整,必要时可以申请主机降负荷运行以有效迅速降低入口烟温。 6.1.1.2 每班运行人员应当检查喷雾降温洗涤系统是否处于完好的备用状态。当FGD入口烟温大于160℃时,喷雾降温洗涤水泵会保护启动,因此,当入口烟温大于150℃,应当再次检查喷雾降温洗涤水系统是否处于备用状态。 6.1.1.3 当入口烟温大于155℃时,运行人员应当及时联系主机人员作必要的调整。 6.1.1.4 加强对脱硫系统入口烟温的监控,如发现烟温不正常升高应

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