粉煤气化低水%2f气耐硫变换工艺及QDB-05催化剂.pdfVIP

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粉煤气化低水/气耐硫变换工艺及QDB一05催化剂 纵秋云刘捷 (青岛联信化学有限公司) 摘 要针对煤化工企业采用“粉煤气化工艺”制得的原料气中CO含量高、变换过程中易发生甲烷化副反应使床层 “飞温”,高水,气变换工艺蒸汽消耗高,反应深度难以控制,催化剂失活快,操作不稳定,冷凝液排放量大等难题,通过对 “甲烷化”副反应影响和反应深度控制等问题的深入研究,开发出“粉煤气化”低水/气变换新工艺及QDB-05低水气耐硫 变换催化剂,在广西柳州等厂进行了成功的工业应用,应用结果表明,新工艺及催化剂不仅解决了高浓度CO原料气变换 反应的难题,稳定了变换操作,而且显著降低了蒸汽用量和工艺冷凝液的排放量,实现了耐硫变换工艺的创新和突破,填 补了国际空白。 1 引言 本文介绍粉煤气化低水,气耐硫变换工艺及 粉煤气化(包括Shell、航天等气化工艺)—低其催化剂的应用情况。 水/气耐硫变换工艺是由青岛联信化学有限公 2粉煤气化低水/气耐硫变换工艺技术优势 司、广西柳州化工股份有限公司和中石化集团宁 干粉煤气化技术由于具有对煤质要求低,合 波工程有限公司共同开发的专利技术。该技术 成气中有效组分(CO+H:89%)含量高,原煤和氧 2007年1月率先在广西柳州化工股份有限公司气消耗低,环境污染小和运行费用低等特点,而 Sheu粉煤气化年产30万吨合成氨装置上实施并备受国内化工企业的青睐。因此,在不到十年的 一次开车成功。配套低水/气耐硫变换催化剂为 时间里,我国已经相继引进了23套荷兰Shell公 司开发的粉煤气化装置,如广西柳州化工股份有 QDB-05(原名QDB-04一1)由青岛联信化学有限 公司开发成功,该催化剂添加了特殊助剂,抑制 限公司和河南中原大化集团公司等厂家已经将 或减少了在高CO原料气条件下甲烷化副反应的 该技术用于本厂合成氨或甲醇生产。 发生,保证了低水,气耐硫变换工艺的实施和正 虽然干粉煤气化技术先进,但由于制得的工 常运行。 艺气中CO含量高达65%以上(传统和早先引进 低水,气耐硫变换工艺于2008年3月12日的气化工艺制得的原料气中CO含量最高不超过 通过了由中国石油和化学工业协会组织有关专 48%),这不仅加重了耐硫变换系统的CO变换负 家在广西柳州召开的工业科技成果鉴定。专家们 荷,而且还有可能引起高放热的甲烷化副反应 对该项新工艺给予了高度评价,一致认为:该工 (CO+H广屺H4)的发生,使催化剂床层“飞温”。因 艺技术操作条件缓和,变换装置运行平稳,无甲烷 此,变换系统如何在不发生甲烷化副反应的前提 化副反应发生,能大幅度降低蒸汽用量并节省设 下降低工艺气中CO的含量就成为sheU粉煤气 备投资,取得了显著的经济效益和社会效益,综 化工艺能否成功地用于合成氨或甲醇生产的关 合技术处于国际领先水平。该工艺技术的开发成 键。 功,解决了高浓度CO原料气变换易发生甲烷化 为了避免变换工段发生甲烷化副反生,通过 副反应和第一反应器反应深度不好控制的难题, 几年的探索和实践,我国的设计和研究部门总结 实现了耐硫变换工艺的创新和突破,填补了国际 出了两种耐硫变换工艺: 空白,综合技术处于国际领先水平。 (1)高水/气耐硫变换工艺流程 该项目申请中国专利7项,于2011年10月 水,气是调节变换反应指标的一个重要控制 荣获中国石油和化学联合会科技进步一等奖, 手段,提高水,气,增加蒸汽用量,提高了CO的 平衡变换率

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