抱轨人车开动装置试验和研究.pdfVIP

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抱轨人车开动装置的试验与研究 吉林永龙矿山机械有限责任公司 巴国臣 目前,国内大部分煤矿都在使用斜井抱轨式人车,这种人车的安 全性能比较稳定,适用巷道倾角范围较广 (倾角小于40°)制动效 果也比较好。优点很多,但经仔细分析后,觉得还有很多弊端。首先, 主拉杆及开动装置的间隙调整就很繁琐,要由专业很强的人进行调 试。另外,由于主拉杆伸缩不灵 、偏转严重 、受阻 、导向箱配合 不合乎要求或平健配合不良、锈死等原因造成落闸不灵活。再者,因 连接细钢丝绳碰断、绳夹不紧、绳过长、卡阻、压杆及钢丝绳初调不 合要求造成操纵手把失灵。S1 与S2 车连接小链或小轴断裂、主拉杆 调整螺母解脱造成开动弹簧伸开。更主要的原因是这种制动装置没有 限速机构。针对这种情况,我厂工程技术人员设计了一种液压失效型 开动装置,対抱轨式人车进行改造。经过改造后的联动装置,减少了 很多调试环节,而且有效的把限速装置有机的结合到上面,更加保证 了人车的安全性能。 改造的想法基于碟形弹簧制动原理,就是将原制动器的两组制动 弹簧取消,换成失效型开动油缸,取消原车全部联动装置和制动手把 (见图1)。 改造之后,脱钩、手动及超速落闸全部由开动油缸完成。下面就 详细介绍一下各种落闸动作的过程及抱爪复位方法。 一、落闸过程 1、脱钩落闸: 由于断绳或断销等原因造成跑车时,主拉杆在复位弹簧作用下弹 回,拉杆撞击拨叉转动,使拨叉脱离常开二通阀手柄,二通阀在复位 弹簧的作用下复位,打开油路,开动油缸的油回到油箱。开动油缸活 塞在碟簧的作用下收回,在活塞杆的作用下实现落闸动作。 2、手动落闸: 在司机发现道路有异常情况时,司机开动设在车头或车尾的手动 阀,打开油路,开动油缸的油回到油箱。开动油缸活塞在碟簧的作用 下收回,在活塞杆的作用下实现落闸动作。 3、超速落闸: 人车下行时,由于绞车或其他原因造成带绳跑车,当速度超过规 程规定4.5m/s 时,单向限速器带动离心释放器转动,将释放器小轴 甩出,拨动拨叉旋转,拨叉脱离常开二通阀手柄,二通阀在复位弹簧 的作用下复位,打开油路,开动油缸的油回油箱。开动油缸活塞在碟 簧的作用下收回,在活塞杆的作用下实现落闸动作。 二、抱爪复位操作: 落闸之后,(1)、用钩头连接主拉杆,用绞车慢慢提升,将主拉 杆牵出,主拉杆处拨叉靠复位弹簧作用复位,压动二位二通阀,使油 路断开;(2)、将手动阀复位断开油路;(3)、拨动限速装置处的拨叉, 使拨叉压在二通阀手柄上,断开油路。完成以上操作后,用高压手动 泵给开动油缸注油,在压力作用下碟形弹簧被压缩,活塞杆伸出,将 抱爪抬起,抱爪复位过程结束。 三、抱爪角度的调整: 通过开动油缸活塞杆上的调整杆旋进旋出来调整抱爪落下的角 度。按规定将抱爪落下后的角度调整在与轨面夹角在75°后,将调 整杆锁紧螺母锁紧,此时应保证开动油缸活塞留有10mm 的回程,以 保证落闸后碟形弹簧压缩量在0.25h 以上,确保抱爪能夹紧轨道 (此 0 项调整在出厂前调好,用户不可自行调整)。 为了保证抱爪能按规定时间落下,在制作开动油缸时要求活塞回 程响应时间小于0.2 秒。并在油路上采取了必要措施,主油路用Φ10 高压管,回油管用Φ13 的高压管 (液压原理见图2)。 四、使用过程中应注意的事项: 1、要经常检查油表压力,压力低于规定值时,要用手压泵及时 补压,以免造成误动作落闸; 2、在保证系统压力的情况下检查活塞杆的伸出量是否有变化, 如有明显位移,说明缸内碟簧有问题,要及时更换碟簧; 3、单向限速器装置要按规定周期注油。注油方法是拆下离心释 放器总成,通过轴头注油孔给限速器轮轴加油; 4、如发现离心限速器有问题,应及时更换,严禁私自拆开离心 限速器。 五、小结: 总之,经过技术改造后,大大减少了开动装置的调试环节,避免 了因调试不当造成的落闸误动作或不灵活现象。同时也减少很多加工 制作工序,减小了日常维护量。而且使制动装置多车联动变得更加简 单化,使人车制动更加安全可靠。最大优点是增加了限速装置,完全 符合了 《煤矿安全规程》的要求 》。 失效型抱轨制动装置示意图

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