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基于电气控制回路和PLC水池自动排水系统设计
基于电气控制回路和PLC水池自动排水系统设计
摘 要:利用西门子S7-300可编程控制器编写的一个水池液位控制系统,把WinCC作为人机对话界面,检验和操作PLC控制系统的运行,另外现场配置按钮控制箱,方便现场进行手动启停抽水泵。实践证明,PLC可遍程控制器和电气控制回路结合有利于工业水池液位的设计、检测和维护,具有良好的应用价值。
关键词:PLC;气动隔膜泵;S7-300编程软件;WinCC
中图分类号:TN873 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2015)14-0008-02
1 系统设计背景
在我厂CP工段,原料需要加热至200 ℃以上的高温在挤出机中成型,再经过水冷等环节使之冷却。我公司采用的是水冷槽进行冷却料条,该方法从生产出料到冷却切粒,无论是控制料条还是高温设备的冷却当中都需要大量的循环冷却水。循环水如果无法按时排出,所造成的损失是非常严重的,停产是必然的,工厂里大量的高温设备也将在顷刻间变成一堆废铁,后果不堪设想。
我公司生产线原循环回水池一直是靠人工控制水位,由于工人的疏忽出过几次事故,因抽干烧坏了几台泵,而且控制效果不是很理想。为了有效控制循环水的排出,保证安全、高效生产,我和厂内相关人员合作共同对该环节进行了技术创新,水位自动控制装置包括PLC和人机界面WinCC,这两种都是西门子的产品,兼容性较好。
此装置可以根据使用者的要求,自动控制水池中水位的高低,当水位高于预先设定水位时,水位控制装置会自动启动抽水泵进行排水,降到一定的水位后,抽水泵停止排水。另外,吸取教训,将电动抽水泵改为气动隔膜泵,可以有效地避免因抽空对泵的损坏,而且安全防爆。
2 PLC与WinCC的结合运用的意义
随着PLC的发展,越来越多的产品已离不开它。PLC有可靠性高、体积小、功能强、程序设计简单、灵活通用、维护方便等一系列优点,在制造、冶金、能源、交通、化工、电力等领域有着广泛的应用。PLC能使现在产品向微型化、网络化、PC化和开放性等方向发展,使其更具有安全、实用等特性。WinCC人机界面的出现使西门子的PLC系统又上了一个新的台阶,它不仅可以监视整个系统的运行情况并以数据、曲线、图形、动画等各种形式来反映PLC内部位状态,存储器数值,从而直观反应工业控制系统的流程、走向。而且通过人机界面操作可以改变PLC内部位状态和存储器数值,从而参与过程控制。
工业控制自动化技术作为21世纪现代制造领域中最重要的技术之一,主要解决生产效率与一致性问题。虽然自动化系统本身并不直接创造效益,但它对企业生产过程有明显的提升作用。大力发展工业自动化是加快传统产业改造提升、提高企业整体素质、提高国家整体国力、调整工业结构、迅速搞活大中型企业的有效途径和手段。
3 设计理念
整改该液位控制具体分下面三步进行:
①将现场水位通过浮球开关信号值接入PLC系统DI模块,逻辑运算后输出,启停电磁阀,电磁阀控制气路的通断,进而驱动气动隔膜泵的启停。
②组态方面:运用PLC系统梯形图以达到自动跟踪控制目的,在电脑WinCC人机界面加设一水位高低报警显示及控制状态界面。
③根据工艺提供参数,对现场浮球开关进行固定位置,保证能够在适当的时候启停抽水泵。
经过反复的参数调整调试后,控制已达预期效果,于是很快地就切换投入使用。但在正常运行了将近一个月,意想不到的事情发生了,中控室操作员向我们反映水位失控,我立即到现场检查发现水池已满正向外溢水而泵却未运行。后来查出原因是由于浮球液位开关卡住失灵,导致无信号输出而系统只能误认为是低水位而停止输出,但是由于现场与控制室之间距离较远,去控制室手动操作就无法看到现场状况,这样就造成了检修上的困扰,而且极易造成水池抽空对泵体造成损害,这主要是由于当时设计时没有考虑到这一点而遗留隐患,针对这项疏漏,我又在水池边装设了现场操作按钮箱。当液位控制器因故障无法投自动时,我们可以现场根据实际情况进行操作。加设这项保护可以预防当液位浮球开关实际水位信号中断或错乱,其液位都可控制在所限制超高/超低水位范围内,避免水池抽干或溢水事故。
4 液位控制系统设计
4.1 电气控制回路的设计
液位控制的电气图如图1所示。
VALUE:为气动隔膜泵的气源控制电磁阀,选型为24VDC供电,现场安装有按钮箱。
KA1:中间继电器,在控制回路中起到自锁的功能。
START:现场的启动按钮,需在手动状态时有效。
STOP:停止按钮,需在动状态时有效。
KM1:主接触器,选一组常开触点控制电磁阀电源通断,另选一组常开和常闭触点控制启停信号灯的指示。
AUTO/MAN:现场手自动切换按钮,自动状态下,能够实
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