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第36卷 第4期 山 东 冶 金 Vol.36 No.4
2014年8月 Shandong Metallurgy August2014
生产技术生产技术
连轧机组导卫与孔型系统的优化分析与改进
王 宗 斌
(山钢股份莱芜分公司 特钢事业部,山东 莱芜271105)
摘 要:针对莱钢大型优钢生产线四连轧机组孔型共用性差、导卫品种规格多、生产成本高等问题,优化合并K4孔型,充分
利用辊缝的调整,增大了孔型的共用性,将K4孔需要的8套轧辊优化合并为5套;选择耐冲击、过钢量大的NiCr合金材质导
轮,并将相邻规格的导轮优化合并,将导轮数量由42种优化减少为27种。改进后,工艺顺行,轧制废品量减少了73t,吨钢
轧辊消耗由0.36kg降为0.20kg;同时减少了备件量,节省了换辊装配时间,减轻了劳动强度。
关键词:连轧机组;导卫;孔型;共用
中中图分类号号:TG333 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2014)04-0019-02
椭圆孔、圆孔组成,采用通用孔型系统,轧制4道
1 前 言
次。Φ70~Φ85mm规格的棒材,来料尺寸为103
莱钢特钢厂大型优钢生产线在2003年3月成 mm×103mm;Φ90~Φ110mm规格,来料尺寸为
功地进行了半连轧改造,新上4架Φ550高刚度短应 135mm×135mm;Φ130~Φ150mm规格,来料尺
力线轧机。主要轧制Φ70~Φ160mm规格优质圆 寸为165mm×165mm,这为四连轧K4孔优化合并
钢,年生产能力约70万t,通过对后部冷床、锯机不 提供了有利条件。轧机的最大调整辊缝为30mm,
断完善改进,目前形成Φ650×1/Φ550×1/Φ550× 可以充分利用辊缝的调整来确定下料尺寸。
4的合理工艺布局,基本满足了生产的需要。但从 以Φ70、Φ80mm规格K4孔型优化为例,原生
生产情况来看,生产线还存在以下问题: 产Φ70~Φ80圆钢来料尺寸为103mm×103mm,
1)孔型共用性差。改造后的四连轧机组可以 经过轧制后Φ70mm圆钢下料尺寸为77mm×114
生产从Φ70~Φ160mm8个规格系列的棒材,采用 mm,Φ80mm圆钢下料尺寸为86mm×111mm。轧
[1]
的是万能通用孔型系统,相应的轧辊也必须要有8 件在扁孔型的宽展系数 一般为0.35~0.55,槽底宽
[2] [2]
套(64支),轧辊消耗和备用数量大,成本消耗高。 度 (b)为来料宽度(B)-(0~3)mm,槽口宽度k
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