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CFB锅炉顶棚过热器爆管问题原因分析及解决的方法
CFB锅炉顶棚过热器爆管问题原因分析及解决的方法
摘要:本文论述了在调试YG-220/9.8-MQ循环流化床锅炉(CFB)过程中发生的多起顶棚过热器管爆管事故,并对发现的问题进行分析,找出问题的实质,对不合理的设计及安装进行有效的改造,使锅炉不断得到完善,杜绝了顶棚过热器管爆管事故,进而使锅炉能满足其正常、安全使用的要求。
关键词:顶棚过热器管拉薄;变形;爆管。
前言:
韶钢热电厂#1、#2锅炉在整套调试过程中发生多次顶棚过热器管爆管事故,锅炉无法连续正常运行,究其原因是锅炉设计上存在的缺陷,在调试期间对其进行有效的改进,目前已经解决设计上存在的大的缺陷,锅炉现投入生产,生产状况正常。
一、设备概括
韶钢热电厂三台220 T/H循环流化床锅炉,是某锅炉集团有限公司生产的,采用循环流化床洁净燃烧技术的高温高压蒸汽锅炉,并按照引进技术所确定的原则和结构进行设计、制造的单炉膛、单锅筒、自然循环、平衡通风、掺烧20%的高炉煤气、支吊结构、固态排渣、全露天布置的循环流化床锅炉,与60MW汽轮发电机相匹配,可结合汽轮机定(滑)压启动和运行。
锅炉技术参数
型号 YG-220/9.8-MQ
过热蒸汽流量 220t/h
过热蒸汽出口压力 9.8MPa
过热蒸汽出口温度 540℃
给水温度 215℃
汽包压力 11.4 MPa
保证热效率 87.69%
锅炉排烟温度 140℃
过热器系统由顶棚包覆管过热器、低温蛇形管系,屏式过热器、高温蛇形管系组成,在低温过热器和屏式过热器之间、屏式过热器和高温过热器之间,分别布置有一、二级喷水减温器。
二、调试过程中发现顶棚过热器管现象
220t/h循环流化床锅炉掺烧高炉煤气在某锅炉厂属首次设计、制造,设计和制造难免会存在一些缺陷,在调试过程中出现了很多问题,顶棚过热器管变形、拉薄及爆管是很严重问题。
#1循环流化床锅炉在整个调试过程中于7月25日和7月31日发生两次顶棚管爆管事故,每次都有两根管爆管,其余的顶棚过热器管均有不同程度的变形和拉薄,#2锅炉也于8月16日第一次启动时发生顶棚过热器管爆管。两台锅炉运行时顶棚管璧温最高达到480℃,超过了20g钢的许用温度(20g钢许用温度不超过435℃),整个顶棚过热器管都发生了不同程度的变形和拉薄(如图1,图2)。
三、问题原因分析
过热器顶棚管爆管的原因分析:本锅炉过热器分四级,分别由顶棚包覆管过热器、低温蛇形管系,屏式过热器,高温蛇形管系组成,饱和蒸汽由锅筒上的饱和蒸汽连接管引入顶棚包覆管,再进入悬吊管进口联箱,由悬吊管引入尾部烟道低温过热器,低温过热器通过连接管引入到炉前,经过第一级喷水减温器后引入屏式过热器,受热后经第二级减温进入高温过热器热段,最后进入高过出口集箱。过热蒸汽由高温过热器出口集箱引入炉顶集汽箱,最后经主汽阀送往汽轮机。在额定工况下,锅炉厂设计从锅筒引出来的饱和蒸汽温度为319℃,经过顶棚过热器后的蒸汽温度也是319℃,也就是说设计的原则是顶棚过热器是处于绝热状态的。低温过热器出口温度为375℃,屏式过热器出口温度为450℃,高温过热器冷段出口温度为508℃,高温过热器热段出口温度为540℃。设计的烟气温度为:锅炉炉膛出口温度为900℃,屏式过热器出口温度900℃(屏式过热器装于炉膛内,温度与炉膛出口一样),高温过热器入口温度为888℃,出口温度715℃,低温过热器出口温度535℃。在顶棚过热器爆管之前运行参数如下:锅炉蒸发量148t/h,主蒸汽温度522℃,主蒸汽压力9.08MPa,过热器两级减温水全开,减温水总量达24t/h。锅筒引出来的饱和蒸汽温度304℃,经过顶棚过热器后进入低温过热器,低温过热器进口集箱没有温度测点,从而不能直观地得出蒸汽经过顶棚过热器后温度提高了多少。当时的低温过热器出口温度为398℃,屏式过热器出口温度为476℃,高温过热器出口温度为522℃;各级过热器烟气温度如下:炉膛出口温度920℃,高温过热器入口温度868℃,出口温度703℃,低温过热器出口温度492℃。实际运行的数据与设计数据相比较:低温过热器出口蒸汽温度提高了23℃,理论设计炉膛出口烟气与高温过热器烟气温差为12℃,实际运行炉膛出口烟气与高温过热器烟气温差为52℃,因此可知顶棚过热器不是绝热的,而是吸收了大量的热量。顶棚过热器壁温最高点达到480℃,超过了顶棚过热器金属温度许用值。设计上,饱和蒸汽通过8根φ108×10的连接管进入顶棚过热器进口集箱之前有像“U”形的弯头,而从顶棚过热器进口集箱经过顶棚管(98根φ51×5)进入低温过热器进口集箱之前又有两个像”V”形的弯
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