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14型抽油机后配重节能改造的应用

14型抽油机后配重节能改造的应用       摘 要:目前中原油田普遍使用的抽油机是CYJY14-4.8-73HF型抽油机,由于泵挂深、结蜡等原因导致不平衡。本文找出了目前抽油机在现场应用过程中存在的问题,实施了增加悬挂式游梁后配重,现场应用节能效果明显。       关键词:抽油机 平衡率 节能   CYJY14-4.8-73HF型抽油机,以皮实耐用、冲程大、耗电少等优势,在中原油田得到了广泛应用。中原油田采油三厂抽油机不平衡现象严重,由于部分井负荷过大,采用4块1.3吨平衡块调整到曲柄端部仍然无法平衡,个别抽油机甚至采用6块平衡块仍然不平衡,造成抽油机平衡度达标率只有不到70%,这种现象不仅造成能源浪费,而且抽油机在不平衡状态下运行,严重影响了抽油机寿命。   为解决上述问题,通过对目前抽油机运行现状的研究、分析,决定对我厂严重欠平衡的常规游梁式抽油机井进行改造,在CYJY14-4.8-73HF型抽油机的基础上,增加3.5t游梁后配重质量,改善游梁平衡效果,减少电量损耗,克服制造繁杂、安装困难等缺点,从而达到节能目的。   改造后的新型CYJY14-4.8-73HF/B异相游梁抽油机后配重节能改造采用挂式连接,结构简单、可靠性好、维修方便、性能可靠,能够有效提高抽油机的平衡效果,从而实现节能和延长抽油机使用寿命的目的,同时保证了后配重在抽油机运转时的稳定性。   一、施工方案   自2012年5月份开始,我厂先后在卫75-19井等115口严重欠平衡油井进行了后配重节能改造,到目前为止所取得各项经济技术指标如下:   1.改善抽油机平衡效率、提高装配效率,削减安全风险,使得平衡率在85%-110%之间。平衡度平均每口井增加14% ― 20%以上。   2.应用悬挂后配重后,单井上行最大电流降低9.3A,平均每口井电流降低8.5A,综合节电率24%,115口井日均节约电量9936kWh左右。   3.间接效益:   3.1互换性:在CYJY14-4.8-73HF型抽油机上增加质量为3.5t - 4t悬挂式游梁后配重,在每一台改造好的抽油机上能够互换。   3.2运转平稳性:可平稳可靠地悬挂在游梁尾部,使得后配重在抽油机运转时不前后摆动,保证了抽油机运转的平稳性。   3.3延长减速箱使用寿命:实现平衡扭矩从减速箱到游梁的转移,减轻减速箱的负载,有利于延长减速箱的使用寿命。   3.4电动机运转电流峰值降低,有利于延长电机使用寿命。   二、投资额及主要工作量   改造115台抽油机后配重,单价3.98万元/台。合计项目投入457.7万元。   三、后配重改造结构   新式后配重结构与老式CYJY14-4.8-73HF/B型后配重相比,前者为焊接、铆接结构,后者只为焊接结构,其结构对比见图1和图2。   由图中可以看出,老式后配重箱体结构复杂,需剪切大量筋板、方板,并且需钻床配合,进行焊接、铆接工作。改进后的后配重,结构单一,只需用滚板机滚出圆筒,再气割出连接板进行组对焊接即可。两种后配重与游梁的连接方式见图3和图4。   老式后配重与游梁之间采用连接板连接,用4个销子定位。现后配重采用圆钢挂于游梁上翼板上,内侧用角钢靠在游梁尾部,利用后配重自重进行自锁定位。   老式后配重装配时,需装配人员到游梁尾部进行插销工作,而新式后配重装配时,直接利用吊车把配重挂于游梁挡板处即可。安装省时省力,提高了装配效率,削减了安全风险。   四、节能后配重节能原理   该技术采用了偏置变矩技术原理,在抽油机运转过程中,抽油机后配重始终有一相对于支架轴座中心的向心力,从而产生一相对于后配重挂于游梁上翼板轴的逆时针转矩,紧靠于游梁尾部,游梁尾部的新式配重(图2),将曲柄平衡机构与偏置变矩机构有机地结合在一起,产生复合平衡。   另外,由于平衡重受力点由减速器输出轴向游梁转移,减轻了减速器的直接负荷,加上复合平衡效果,使减速器及电机的运行更加平稳,因而提高了皮带――减速器系统的传动效率,从而改善了电动机的负荷状况及降低电耗。   五、应用情况   2012年5月份开始,我们通过对全厂平衡率低的游梁式抽油机油井进行全面调查,确定了符合改造条件的115口井进行改造。   1.年节能能力   例如卫四区卫75-6井改造前日耗电392kWh,改造后日耗电331kWh,日节电61 kWh,卫75-21井改造前日耗电399kWh,改造后日耗电288kWh,日节电111 kWh,卫77-19井改造前日耗电328kWh,改造后日耗电305kWh,日节电23 kWh,综合节约电量如下:   单井平均日节约电量65kWh,全年按运行12个月360天计算,115口井日节电7475 kWh,年节电269.1×10

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