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AP1000主泵首次充水工作的经验反馈
AP1000主泵首次充水工作的经验反馈
摘 要:AP1000主泵在首次启动前,需要对主泵本体的冷却回路充满除盐水,一方面可以防止RCS、PXS、CVS、RNS等系统内的水夹带杂质(如颗粒物)意外进入主泵本体,造成主泵启动时轴承磨损;另一方面也可以对主泵冷却回路进行排气。本文主要介绍了山东海阳核电1号机4台主泵首次充水工作过程,并进行相关工作反馈,为后续机组再次进行主泵首次充水提供指导。
关键词:AP1000;主泵;首次充水
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.23.218
1 概述
AP1000反应堆冷却剂泵(以下简称主泵)是一回路“心脏”,其采用的是EMD设计的屏蔽式电动泵。主泵结构[1]见图1。
AP1000主泵在安装完成后,尽快对主泵本体冷却回路进行充水,水质要求为A级水。一方面可以防止其他系统内的水夹带杂质进入主泵,另一方面也可以对冷却回路进行静态充水排气。
2 AP1000主泵首次充水过程
2.1 主泵充水临措
海阳核电1号机4台主泵首次充水示意图如图2。
水源来自DWS系统,取水口是阀门DWS-V05AE。下游经过隔离阀TV01和临时滤网后,通过充水软管连接至主泵下部疏水阀。在临时滤网上游3/8支管用于疏水,下游支管接3/8透明软管作为临时液位计。
2.2 主泵充水过程实施
每台主泵冷却回路大约需要充水210加仑(0.795m3),且水质要求为A级水。
充水过程中需要严格控制水质,同时充水速度应该尽量平缓,防止气体随水流进入主泵冷却回路。
2.2.1 充水水质控制
每次为主泵充水前,均需要对临时滤网下游软管进行冲洗取样,冲洗时间约5-10分钟,作业间隔超过2小时需要对其再次进行取样。经分析满足A级水要求后方能连接至主泵疏水阀开始充水。
海阳核电1号机组4台主泵充水完成立刻取样,分析结果显示水质合格。经过几天后再次取样,分析结果显示氟、氯离子浓度升高,硫酸根、总有机碳升高很多,水质不合格。而RCS热管段水质硫酸根、电导率、总有机碳等含量都低于主泵的杂质浓度,由此联合调试队认为是主泵内部污染物导致主泵水质不合格。
2.2.2 充水流量控制
临时充水软管出口处水质取样分析确认合格后,将临时充水软管连接至主泵疏水阀V261A/B/C/D开始充水。充水过程采用浸没式充水方式,即控制主泵充水速率在一个很小的值,使得主泵内部液位缓慢上升,直至到达指定液位。
为控制水泵充水流量,根据现场实际操作情况,首先将DWS-V05AE阀门置于一个微小开度,约5%即可,然后控制DWS安全壳外隔离阀V244和V243,将DWS安全壳内供水母管压力控制在0.4MPa左右,最后通过调节TV01和主泵疏水阀来控制主泵充水流量。
2.2.3 主泵液位监测
海阳核电主泵首次充水液位要求为外部热交换器与设备冷却水系统(CCS)接口法兰3/4标高。如图3所示。
主泵泵体与冷管段连通,一体化顶盖扣盖前可通过在 RV法兰面处观察冷腿是否有水流出来判断主泵充水是否完成。海阳核电是在RV扣盖后进行主泵首次充水的,最初设想用内窥镜伸到泵壳区域对液位进行监测,但是存在人员登高坠落安全及异物引入的风险,因此排除该方法。
海阳核电主泵首次充水液位监测采用U形管原理。如图2所示:在TV02下游接一个10米长的3/8临时透明软管,在TV01、TV03关闭和TV02、主泵下部疏水阀打开的情况下,构成一个U型管,从而监测主泵充水液位。
主泵每充水10-15分钟,工作人员就会对主泵液位进行一次查看,从而对主泵充水流量进行一个判断,防止充水速度过快或者过慢。海阳核电1号机每台主泵充水至指定液位时间约为40分钟。
2.3 良好实践与经验反馈
海阳核电1号机在冷试前后对主泵进行了多次充排水,为后续再次进行主泵充水积累了丰富的经验。
2.3.1 疏水、排气阀安装前检查
海阳1号机4台主泵在首次充水完成后发现1A主泵疏水阀存在内漏现象,于是对1A主泵进行了排水,处理完成后再次充水,增加了工作量。为防止后续机组再次出现阀门内漏现象,建议在主泵疏水、排气阀安装前进行场内试压,确保密封性。同时,为确保阀门阀体内不存在加工铁削等异物,应对阀门进行解体,冲洗。
2.3.2 主泵充、排水过程中排气阀全程开启
严禁一回路压力超过主泵冷却回路压力1psig(6.895kPa),否则可能损坏定子屏蔽套。
排气阀关闭情况下,如遇到软管爆管或接头松脱等意外情况,会导致主泵快速疏水造成泵体内产生负压,可能导致定子屏蔽套损坏。在主泵充水完成后,排气阀关闭的情况下,必须对主泵疏水阀进行上锁管理,防止误开
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