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提高冷镦钢一顶锻合格率

提高冷镦钢一次顶锻合格率 北京首钢股份有限公司高速线材厂提高冷镦钢质量QC小组 2004年4月24日 小组概况 小组名称: 提高冷镦钢一次顶锻合格率QC小组 课题类型:现场型 活动时间:2003年11月至2004年3月份 小组成员: 选题理由: 冷镦钢产品目前属于公司重点产品,关系到首钢的产品形象。 用户对冷镦钢产品性能的要求非常严格,提高冷镦钢的一次检验合格率,可以保障用户的使用信心,为今后开发高强度螺栓提供保证。 随着市场的开拓,冷镦钢产量大大增加。减少顶锻不合,可避免资源浪费,并达到大生产要求。 现状调查及目标确定 我厂对2003年1-10月份冷镦钢一次顶锻合格率进行统计,如图1。 现状调查及目标确定 2003年1-10月冷镦钢一次顶锻合格率平均值为88.9%,平均先进值93.7%。 所以本小组的目标是: 提高冷镦钢一次顶锻合格率达到93.7% 目标可行性分析 从1-10月份统计数据可知,3月、9月的冷镦钢一次顶锻合格率超过了 93.7%,说明是有能力达到此目标的; 本小组成员学历水平较高,而且现场经验丰富,能很好完成任务; 厂领导对我们的活动给予了大力支持,本小组组长是本厂技术副厂长。所以我们有信心完成目标。 原因分析 要因确认 根据因果图,小组成员找出9个末端因素,分别进行了要因验证。 原因 1:原料化学成份超出标准 验证方法 :对12月份顶锻不合格的炉批的产品取样进行化学成份分析 。 结果 :未发现有化学成份超出标准范围的现象 ,即化学成份不是造成顶锻不合格的主要因素。 结论:不是要因 原因 2:原料有夹杂、成份偏析 验证方法 :对12月份顶锻不合格产炉批的产品取样进行夹杂、成份偏析分析 。 结果 :未发现大块夹杂和成份偏析 ,即夹杂和成份偏析不是造成顶锻不合格的主要因素。 结论:不是要因 原因 3:控冷操作不符合规程要求 验证方法 :小组成员于11月三次派人跟班进行工艺检查指导 。 结果 :所有工艺及操作满足规程要求时,仍有2炉批出现顶锻不合。另外检查前10个月的工艺记录,也没有发现因操作问题造成的性能不合。 结论:不是要因 原因 4:控冷工艺制定不当 验证方法 :向公司技术研究院专家请教 。 结果 :专家对工艺路线进行核实,并到现场进行观察、测量,证实工艺没有问题。而且如果工艺出现问题,应当造成大批量连续出现废品。 结论:不是要因 原因 5:钢坯有皮下气泡,轧制后形成裂纹 验证方法 :对1-10月份冷镦钢顶锻不合的试样进行金相分析 。 结果 :有3炉次分析发现气体含量超标,占总生产炉批的1%,且经专家解释说,这是冷镦钢冶炼过程中所不能避免的,属不可抗拒因素。 结论:不是要因 原因 6:轧辊磨损严重,使轧件表面不光滑、有划伤 验证方法 :小组成员于12月四次跟班进行检查 。 结果 :12月14日丁班出现四炉顶锻开裂,经查是连轧四架使用了磨损严重的轧辊。 结论:是要因 原因 7:钢坯氧化铁皮在轧制中嵌入轧件 验证方法 :对1-10月份冷镦钢顶锻不合试样进行金相分析 。 结果 :有9炉次在开裂部位经分析发现含有氧化铁皮,占总生产炉批的3% 。 结论:是要因 原因 8:盘条表面存在折叠或耳子等缺陷 验证方法 :对1-10月份冷镦钢顶锻不合试样进行金相分析 。 结果 :有18炉次在顶锻开裂部位存在轧制缺陷。占总生产炉批的6% 。 结论:是要因 原因 9:取样、制样、试验机操作等方面有误差 验证方法 :请公司专业部门对试验室操作人员的资质和操作水平进行评价 。 结果 :操作人员上岗前经过了严格的专业培训,对顶锻机的操作也完全符合规程和标准要求 。 结论:不是要因 要因确认 因此,要因确认如下: 1.轧辊磨损严重,使轧件表面不光滑 2.钢坯氧化铁皮在轧制中嵌入轧件 3. 盘条表面存在折叠或耳子等缺陷 制定对策 实施对策 按照制定的对策,小组人员按分工分别组织实施。 实施一:修订冷镦钢生产时轧辊使用期限 2004年1月修订冷镦钢操作规范时,重新制定换辊规定,要求:连轧机1-7#轧 机使用 8 天以内的轧槽, 8-13#轧机使用 4 天以内的轧槽。 实施二:在轧制前去除轧件表面氧化铁皮 2003年11月份,连轧机前的高压水除鳞装置投入使用,经过多次试验,最终确定生产冷镦钢时,水压选用在5.5Mpa,经取样分析表明,钢坯表面氧化铁皮去除率达到96%以上。 实施三:减少盘条表面缺陷的产生 2003年11月份组织精轧机调整工培训4次,并要求精轧机看样工将20分钟看样一次改为一直在现场随时看样,发现问题及时处理。 效果检查: 通过QC小组开展活动,实现并超过了预订的目标,2004年1-3月冷镦钢一次检验合格率达到94.9%。 活动效果 1、

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