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大掺量粉煤灰混凝土试验的研究

大掺量粉煤灰混凝土试验的研究   摘要:本实验通过调节配合比,进行了粉煤灰掺量从30%~60%的抗冻混凝土的配制。从粉煤灰掺量、砂率、外加剂等角度分析了混凝土组分对其工作性的影响。实验结果表明:在满足工作性的前提下,砂率存在最佳取值,并且砂率过小比过大对工作性的影响更加明显;实验中发现,只有当引气剂的掺量增加到一定程度时,其作用效果才会明显提高,即引气剂掺量存在饱和点。   关键词: 大掺量粉煤灰;低水泥用量 ;配合比参数;工作性   中图分类号:TU502 文献标识码:A文章编号:   1 引言   混凝土是最大宗的人造材料,由于混凝土的组分很多,而这些组分不是单一对混凝土进行影响,而是相互作用,因此,混凝土的配制是一项基础性的工作,同时也是一项综合性的工作,研究者对此也做了大量的研究工作,尝试着用各种方法对配合比进行优化。然而,对抗冻融的大掺量粉煤灰混凝土配制的研究相对较少,文献[1~2]介绍了大掺量粉煤灰混凝土中粉煤灰、减水剂等对其工作性和强度的影响,但没有掺入引气剂,文献[3~4]介绍了引气混凝土的抗冻性、抗渗性、抗碳化性、耐磨性等性能,但没有介绍混凝土的组分对工作性的影响。   另外,在混凝土的基本组成材料中,水泥的价格最贵,早前我国著名混凝土专家吴中伟先生预期规划2010年我国的水泥产量是8亿吨,然而实际情况则是16亿吨,是当时规划的2倍,过多的使用水泥会产生大量的水化热,容易产生裂缝,影响建筑物的耐久性,增加建造和维修成本,而且生产1t硅酸盐水泥会释放约1t的二氧化碳,加剧了温室效应,此外,由于粉煤灰混凝土早期强度较低,现今规范中粉煤灰的用量只在30%以内,使粉煤灰的应用受到了一定的限制。但粉煤灰能够改善混凝土的孔结构,对提高抗渗性、耐久性都是十分有利的,如果我们对其加以利用,而且大掺量的使用粉煤灰,不仅可以改善环境还可以创造巨大的经济利益,同时也符合可持续发展观的要求[5~6]。   本文通过对实验结果的分析,总结了抗冻混凝土中各组分对其工作性的影响,为今后抗冻混凝土的配制提供经验,为规范对粉煤灰用量的修订提供实验参考。   2 实验材料及实验过程   2-1 材料   水泥:硅酸盐水泥,强度等级为42.5MPa,表观密度:3000kg/m3粉煤灰:II级粉煤灰,密度:2200kg/m3其他指标见表2.1;砂:沂源河砂;石:碎石,粒径为10~20mm,不是连续级配(由于我国粗骨料的生产相对落后,粒形不好,针状、片状颗粒较多),砂石分析见表2.2;外加剂:巴斯夫聚羧酸系高效减水剂;巴斯夫引气剂。   表2.1      表2.2      2-2 实验过程   根据对实验材料的分析结果,参照《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011,制作了100×100×100mm的试块,在整个配制过程中对骨料的含水率进行了实时检测。由于混凝土的抗压强度是以边长为150mm的立方体试件的试验结果为标准,实验数据应在此基础上乘以0.95的系数,以下数据已进行修正。   3 结果与分析   3-1 粉煤灰对工作性的影响   表3.1      由表3.1中数据1、2、3得图3.1可知,当粉煤灰掺量从30%增加到40%时,坍落度由11.5cm增加到14cm,增加了20%,这主要取决于粉煤灰的球状颗粒具有形态效应,能够改善混凝土的颗粒级配,减少了集料界面的摩擦,从而改善混凝土的和易性。当粉煤灰掺量从40%增加到50%时,坍落度从14cm降到6.5cm,减少了50%多,由于粉煤灰的细度很小,比表面积很大,这时粉煤灰的减水负效应代替了填充效应而占主要因素,混凝土的和易性就会变差。而且可以得出,当粉煤灰掺量增大到一定程度时,粉煤灰的减水作用会非常明显。   从表3.1中数据4和5可知,文献[7]用450kg的水泥和80kg的粉煤灰配出了强度为48Mpa的混凝土,粉煤灰掺量为15%,本实验中,胶凝材料总用量约为470kg,水泥仅用了约200kg,不到[7]的一半,粉煤灰掺量达到60%,而且,该实验中的水胶比是0.24,[7]的水胶比是0.32,降低了0.08,由于总的胶凝材料少,这就意味着本实验的用水量更少,而且制配出的混凝土含气量达到了5%,与[7]相比,本实验的配合比似乎是朝着“坏”的方向变化,然而,依然配制出了28天强度达到近60Mpa,工作性符合要求的混凝土。笔者认为这主要有两个方面的原因,一方面:粉煤灰的活性比水泥要差,早期不参与水化,尽管用水量少,但水泥用量也很少,这些水满足了水泥的水化,而且,水泥水化的产物氢氧化钙能够使粉煤灰水化,在后期水泥会一定程度倒吸粉煤灰吸附的水分进行第二次水化,这样粉煤灰颗粒对试件就形成了内养护[8],因此比普通混凝土具有更大的强度发展潜力。但前面分析得

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