- 1
- 0
- 约2.46千字
- 约 6页
- 2018-10-15 发布于福建
- 举报
安钢3高炉原料直送系统技术的应用
安钢3高炉原料直送系统技术的应用
摘 要 主要介绍施耐德PLC及HMI监控软件在安钢3#高炉原料直送系统的自动化技术应用、系统特点等。
关键词 高炉;原料;自动化
中图分类号:TF57 文献标识码:A 文章编号:1671—7597(2013)041-112-01
原料直送系统是通过施耐德公司的昆腾系列PLC系统来完成系统采集和操作控制的。原料直送系统由中冶赛迪设计院完成设计,HMI操作画面和PLC控制程序的组态由安钢自动化公司来实施完成。施耐德公司的昆腾系列PLC系统主要完成以下功能:对原料直送系统所有测温元件包括热电阻的实时采集;对原料直送系统所有电流数据的实时采集;对所有采集到的参数记录成历史趋势保存并显示出来。
1 控制系统
所有皮带、小车、电机等设备的控制全部集中在主控室,操作人员通过上位HMI画面完成对各个设备的启/停控制,各个设备的状态通过PLC反馈回来显示在HMI画面上,方便操作人员了解设备状态并及时做出调整。开关控制通过在上位机CITECT画面中做开关按钮来控制PLC的输出模块来实现。
2 通讯模式
PLC与计算机之间采用TCPIP以太网方式连接,与其它PLC系统的通信均采用光纤环网的通讯方式,整个高炉区域作为一个环网,在任何一个操作室都能连接到原料直送系统的PLC设备,方便了高炉区各个系统之间联络和数据交换。
3 原料系统应用
下面我们来介绍原料直送系统的主要HMI操作画面, 3#高炉原料直送系统由原料总画面、参数画面、报警画面、温度趋势和电流趋势共同组成。主要是为槽上操作工提供全方位的监控和控制服务。
3.1 原料总画面
本画面是整个原料直送系统的总图,其中可以直观的看到原料皮带、料斗和小车的模型,各个设备的状态,还可以直观的观察到整个系统的各个参数。除此以外,还可以通过按钮选择料线、仓位。
3.2 参数画面
该画面是原料直送系统的参数画面,可以直观的了解皮带电机电流和定子温度。
3.3 趋势画面
趋势画面共有八个,它们的作用是方便快捷的显示出最重要的参数的历史趋势,例如皮带电机电流、定子温度、料位趋势等等,对判断皮带故障、监测料斗起到了很大的作用。
3.4 报警画面
该画面主要显示了所以参数的报警信息,包括报警时间、报警类型、报警级别。
4 系统特点
原料直送系统中有三条可逆皮带,这三条可逆皮带分别通过行走机构和正反转可以实现9调料线的操作。
4.1 料线选择
以烧结料线S101可逆皮带为例:
1)可逆皮带行走电机“1#位置”—可逆皮带“正转”——选择料线为“S102皮带”。
2)可逆皮带行走电机“1#位置”—可逆皮带“反转”——选择料线为“Q102皮带”。
3)可逆皮带行走电机“2#位置”—可逆皮带“正转”——选择料线为“S102皮带”。
4)可逆皮带行走电机“2#位置”—可逆皮带“反转”——选择料线为“9炉皮带”。
在HMI画面上它可以对上料皮带的料线进行切换,实现一条皮带可以对多条皮带上料。同样J101可逆皮带、Q101可逆皮带也可以实现三条料线的切换。
4.2 连锁控制
原料直送系统中皮带设备比较单一,但是皮带要求控制可靠稳定,在正常情况下连锁启动皮带按照顺序依次启动,在任一皮带出现故障情况下程序能够自动判断产生停车条件,前级皮带无条件停车,防止皮带故障时溢料事故的发生。
1)系统启动时的连锁:最后一级皮带先启动,来料方向皮带后启动,逆流程开启。
2)系统停机时的连锁:来料方向皮带先停车,最后一级皮带最后延时停车,顺流程停止。
3)设备故障时的连锁:某一设备故障时,来料方向所有皮带同时停机,后面皮带继续运行,直到延时时间到后停车。
4.3 故障停车保持功能
本着有利操作,提高系统的可视性的原则,系统从硬件和软件上都进行了一系列的思考和探索。终于在多次的尝试中,我们提出“故障停车保持功能”。每一带式输送机的靠近头、尾部各设一对跑偏开关,该开关为双程限位开关,一级跑偏时发出报警信号,二级跑偏时带式输送机故障停车。所有作业设备的近旁都设有标志明显的事故紧急停车开关,在每条带式输送机的头尾部各设置一紧急停车开关,并在带式输送机沿线每30-50米设置拉绳开关。这些检测开关都位于皮带廊中,由于现场粉尘大、电机震动大、加上防雨措施不得当,经常会出现假信号(误信号)的脉冲。比如说本来皮带没有跑偏,但是由于现场环境及跑偏开关故障等原因,“二级跑偏”信号出现1ms,随后信号恢复正常。当出现“二级跑偏”时,皮带因故障停车,当操作人员检查故障信号时,发现没有任何故障,此时不能判断故障原因。基于以上情况,我们在PLC程序
原创力文档

文档评论(0)