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循环流化床一次风机润滑油系统可靠性的研究.docVIP

循环流化床一次风机润滑油系统可靠性的研究.doc

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循环流化床一次风机润滑油系统可靠性的研究

循环流化床一次风机润滑油系统可靠性的研究   摘要:通过对一次风机油站控制系统进行改造,将原PLC替换为DCS控制系统,克服了PLC控制模式的不足,极大地提高了一次风机油站系统的动作可靠性,对类似系统改造给出了借鉴性意义。   关键词:油站;DCS;PLC、可靠性   一、一次风机油站系统简介   云浮电厂三期工程于2010年9月投产,机组容量为2X300MW循环流化床。每台锅炉配备引风机、一次风机、二次风机各2台,配备高压流化风机3台。其中单台一次风机配备独立的稀油润滑装置,简称一次风机油站。该油站为川润集团的XRZ系列,主要由油箱、2台油泵、油滤器、油冷却器、管道、阀门、仪表盘和电控柜等组成。工作介质为N22~N460极压工业齿轮油或其它机械润滑油,应保证冷却器进油温度≤50℃。   二、原油站控制系统介绍及历史故障   原一次风机油站就地采用可编程序控制器PLC以实现自动控制启停、保护及故障报警功能,并具有与中控室联接的DCS接口。两台低压油泵电机一备一用,加热器控制油箱温度,就地仪器仪表对油系统进行监测和控制。改造前DCS系统只能对一次风机油站进行运行状态监视,风机油站的操作只能在就地手动或者PLC远控进行。   以#1一次风机油站为例。控制原理图如下   运行人员能远方监视的信号有:开关量---油站允许启动、油站系统正常、油站系统报警、油站重故障、#1油泵状态,#2油泵状态,加热器状态。 中控室运行人员只能在DCS画面发出油站启、停指令到PLC,再由PLC根据选择情况去控制油站工作。   对于#1一次风机电机,其跳闸信号之一为#1一次风机油站重故障,即#1一次风机油站出口油压0.12MPa(压力开关)或油站油箱液位低(液位开关)发信号至就地PLC,PLC再发信号至DCS,DCS发出一次风机停止指令。   自2010―2012年年机组投产运行以来,一次风机油站引起故障报警如下:   2010.12.22 #6炉#2一次风机运行中保护跳闸,查#2一次风机跳闸原因为油站重故障引起。现场查#6炉#2一次风机油站油压0.24MPa(正常值),油箱油位1/2,风机电机尾部轴承大量漏油,立即停油泵运行。   2011.4.18 #6炉#1一次风机油站发“油站系统报警”信号,15S后信号恢复;全面检查系统无异常;于10:20再次发“油站系统报警”信号,30S后信号恢复。于10:55热工告发信原因应为供油温度高50℃引起;就地供油温度49.4℃;于15:40供油温度降至47℃;令值班员加强监视。   2011.11.20 #5炉#2一次风机油站联动#1备用油泵并发重故障联跳风机,炉膛负压低于-2200Pa引起MFT动作。热工值班人员检查确认#5炉#2一次风机油站油泵联动为油压低引起。   2012.5.11 #6炉#1一次风机油站报故障,瞬间自动复位,查为供油温度测量开关跳变引起,热工告因运行中无法隔离该测点处理,现已将该测点解线,告值班员注意检查供油温度。   三、油站改造方案   我们对原油站控制系统进行分析,发现诸多不足,1、运行人员只能远方间接控制油站的启停即DCS→PLC→油站,不利于运行操控2、就地没有润滑油压力AI测量信号,油站润滑油状态全部依靠压力开关,运行人员无法观察到油站运行油压实时值。3、一次风机油站发生故障后,由于PLC不能查询到历史数据,致使事故原因难于分析,预防类似事故发生的方案难于完善。   为此,我们研究制定出以下方案   取消:就地电气控制柜上的其它辅助开关及信号灯   保留:#1油泵工作、#2油泵工作、加热器工作及#1油泵启停、#2油泵启停、加热器启停等信号灯和控制开关(改为按钮开关)。   取消:就地PLC控制器,改为DCS控制。   增加:就地一次风机油站供油压力(压力变送器)到DCS显示并记录历史。   与DCS联系的信号做以下改变:   1、DCS的DI输入点:   1.1、取消DCS画面上一次风机油站运行和停止状态,增加#1、#2油泵过载信号;   1.2、保留#1油泵合闸状态、#2油泵合闸状态;   1.3、增加#1油泵分闸状态、#2油泵分闸状态、加热器运行状态,加热器停止状态(由电气送出,接触器辅助触点);   1.4、增加#1油泵过载信号和#2油泵过载信号(由电气送出,热耦辅助触点);   1.5、保留供油压力低(压力开关)≤0.12Mpa联启备用泵,供油压力高(压力开关)≥0.3Mpa联停备用泵,或者运行人员视运行工况,手动停备用泵;   1.6、增加油箱液位高/低(-70mm/-230mm)报警信号、油箱油温高50℃报警、油箱油温低≤38℃报警、一次风机油站滤油器差压高报警;报警信号在DCS画面显示。   1.7、取消

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