二十五项重点要求——防止汽轮机大轴弯曲事故-刘海渊-医学课件.pptVIP

二十五项重点要求——防止汽轮机大轴弯曲事故-刘海渊-医学课件.ppt

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二十五项重点要求——防止汽轮机大轴弯曲事故-刘海渊-医学课件.ppt

2. 启动条件 缸温 案例1: 1995年6月,辽宁某热电厂一台200MW汽轮机,发生高压转子弯曲事故。机组起动冲转前,机侧主蒸汽温度只有200℃/220℃,暖管时间短,而在主蒸汽压力1.6MPa下对应的饱和温度为204℃,过热度只有16℃。并在机组起动过程中,高压内缸上、下壁温度测点损坏,无法监视高压内缸上、下壁温度变化,导致汽轮机进水,高压内缸上、下缸温差增大,造成高压转子弯曲事故。 案例2: 1990年1月,河北某电厂50MW机组,在锅炉加负荷的过程中,无人监视汽包水位,而致使满水。主蒸汽温度约6min内由427℃降低到265℃,下降了126℃。在主蒸汽温度降低的过程中,汽轮机控制室无人及时发现温度的变化,也未能正确判断汽轮机发生水冲击,使汽轮机较长时间进入低温蒸汽和水,并在带24MW负荷解列的过程中,调节汽门又未能关闭,致使转速急速飞升达4000r/min以上,轴系断为11段。因而,机组在水冲击的作用下,转子弯曲,并在带负荷解列的过程中,使机组严重超速而毁坏。 * 3.机组启、停操作 按规定投入盘车 条文:8.3.3 机组启、停过程操作措施: 条文:8.3.3.1 机组启动前连续盘车时间应执行制造商的有关规定,至少不得少于2~4h,热态启动不少于4h。若盘车中断应重新计时。 条文:8.3.3.2 机组启动过程中因振动异常停机必须回到盘车状态,应全面检查、认真分析、查明原因。当机组已符合启动条件时,连续盘车不少于 4h 才能再次启动,严禁盲目启动。 * 3.机组启、停操作 按规定投入盘车 案例3: 1995年某电厂200MW机组,在停机处理缺陷后,起动升速2号轴瓦发生振动,在没有查明原因的情况下,在93min内连续起动4次,使高压前汽封发生摩擦,导致高压转子弯曲事故。 案例4: 1987年辽宁某电厂200MW机组,运行中轴向位移突然增大、保护动作、机组跳闸,在未查明原因的情况下,人为解除轴向位移保护,又两次强行起动,导致设备严重损坏。 案例5: 2006年一台超临界600MW机组,机组达到起动参数,在主机盘车脱开,汽机转子停转时间长达23分钟的状态下,仍强行起动,造成主机偏心达到500μm,打闸停机。 * 3.机组启、停操作 严禁强行盘车 条文:8.3.3.3 停机后立即投入盘车。当盘车电流较正常值大、摆动或有异音时,应查明原因及时处理。当汽封摩擦严重时,将转予高点置于最高位置,关闭与汽缸相连通的所有疏水(闷缸措施),保持上下缸温差,监视转子弯曲度,当确认转子弯曲度正常后,进行试投盘车,盘车投入后应连续盘车。当盘车盘不动时,严禁用起重机强行盘车。 条文: 8.3.3.4 停机后因盘车装置故障或其他原因需要暂时停止盘车时,应采取闷缸措施,监视上下缸温差、转子弯曲度的变化,待盘车装置正常或暂停盘车的因素消除后及时投入连续盘车。 条文:8.3.3.5 机组热态起动前应检查停机记录,并与正常停机曲线进行比较,若有异常应认真分析,查明原因,采取措施及时处理。 * 3.机组启、停操作 闷缸措施 (1)尽快恢复润滑油系统向轴瓦供油。 (2)迅速破坏真空,停止快冷。 (3)隔离汽轮机本体的内、外冷源,消除缸内冷源。 (4)关闭进入汽轮机所有汽门以及所有汽轮机本体、抽汽管道疏水门,进行闷缸。 (5)严密监视和记录汽缸各部分的温度、温差和转子晃动随时间的变化情况。 (6)当汽缸上、下温差小于50℃时,可手动试盘车,若转子能盘动,可盘转180°进行自重法校直转子,温度越高越好。 (7)转子多次180°盘转,当转子晃动值及方向回至原始状态时,可投连续盘车。 (8)开启顶轴油泵。 (9)在不盘车时,不允许向轴封送汽。 * 3.机组启、停操作 采取闷缸措施后避免了永久性弯曲 案例6: 1995年山东某电厂一台300MW机组,发生油系统断油烧瓦,机组被迫紧急停机事件。停机后,电动连续盘车盘不动,用吊车强行盘车也盘不动,之后采取闷缸措施,从而避免了转子发生永久弯曲。 案例7: 1996年山东某发电厂一台200MW机组,汽轮机进水、振动超标,紧急停机后盘车投不上,随后果断采用闷缸措施,机组再次起动一切正常,避免了转子发生永久弯曲。 案例8: 1997年山东某电厂一台300MW机组,在试运期间,因两台小汽轮机故障而跳闸。再起动时,因高压旁路减温水逆止门不严,使汽轮机进水,振动超标,被迫打闸停机。停机后,电动盘车投不上,采用吊车强行盘车,钢丝绳被拉断,此时高、中压缸内缸上、下温差已大于180℃,之后采用闷缸措施,机组再次起动一切正常,避免了转子发生永久弯曲。 2013年10月26日某厂#1机高旁减温水气动阀、调节门、高排逆止门内漏,导致高加水侧的残余压力通过高旁减温水气动阀、调节门慢慢

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