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某水泥生产调试相关问题及的探讨
某水泥生产调试相关问题及的探讨
摘 要:某日产5000 t/d生产线,于2013年建成投产。水泥生产线水泥窑生产调试期间遇到较多问题,文章就调试期间遇到的:C3A旋风筒塌料、烟室结皮、熟料结粒偏小和飞砂大三个问题,进行汇总和探讨,针对每个问题,提出了相应的解决方案,并在生产实践中取得较满意的效果。
关键词:水泥生产;塌料;烟室结皮
某日产5000 t/d生产线水泥窑调试期间遇到很多问题,文章就调试期间遇到的问题,进行汇总和探讨。
1 C3A旋风筒塌料问题
1.1 现象描述。生产线正式投料以后,产量逐渐增加,产量增加到300t/h以上时,窑尾C3A旋风筒(简称C3A)压力频繁报警(C3B有时也会出现锥体存料现象,但次数很少),其压力在1000Pa以下波动,远低于正常压力值2500Pa,从压力上表现为C3A锥体下料不畅,存在积料现象,压力短时间内由1000Pa以下恢复到2500Pa以上,同时分解炉出口压力达也到1500Pa以上(当时产量正常在1000Pa左右),出现系统塌料现象后,窑功率急剧下滑,这时只能减产,现场岗位检查锥体确实有积料,岗位清理完毕后仍然无规律出现C3A塌料现象,导致生产无法正常运行,停窑检查处理C3A锥体。检查发现C3A锥体包括部分柱体确实有积料现象,积料部分松散不硬,从外观看不像烧结过的物料,因此不存在煤灰掺入现象。
1.2 思路一。①投料后及时重新调整各级翻板阀,尤其是C3A、C4A的翻板阀,防止内漏风造成物料存积塌料以及C4A收尘效率低造成C3A负荷大而塌料。②防止大风小料造成下料不畅塌料,这次投料在保证气体成分正常情况下减小系统拉风。③考虑到其它厂在遇到此问题时的成功经验,打开C3A的清堵口,以改变此处的温度梯度或者改变物料的存积趋势。④虽然从C3A积料成分上不存在煤灰掺入现象,但考虑到本厂所用原煤挥发分极低,燃烧速度很慢的现状,主张通过高低位分料提高炉锥体温度,以缓解煤粉后燃问题,当时分解炉出口温度860℃左右,五级下料温度950℃左右,存在严重的温度倒挂现象。
1.3 效果跟踪。投料采取 ~③措施后系统仍存在塌料现象,系统无法正常生产。
1.4 思路二。因上述措施没有效果后,决定通过分料(四级料入分解炉为2高2低)提高炉底温度,并且稳定篦冷机料层来控制三次风温,控制煤粉倒挂后燃现象,以观察塌料情况是否好转。
1.5 效果跟踪。从第一天下午决定通过分料提高炉底温度,高低分料比例控制在8:2之间,炉底温度在940-1200℃之间波动,原计划控制在1050℃的安全温度,但是无法通过分料稳定炉底温度,不是过低就是过高,现场检查后发现C4A侧分料阀和下料翻板阀角度不对,分料阀和下料料幕成平行方向,无法达到准确控制上下分料的目的(应该在现有的基础上旋转90°)。鉴于C4A无法控制分料,调试组决定把C4A下料双翻板阀调到最轻,来增加料幕宽度,以缓解现状,由于翻板阀调轻后可能存在内漏,要求现场岗位加强对C4A锥体的检查,C4A翻板阀调试完成后,将C4A分料阀开度固定在7:3,中控主要通过C4B分料阀将炉底温度控制在1100℃左右,煤粉后燃现象缓解,五级下料温度和分解炉温度相差在30℃以内,这样从第一天下午分料开始到第二天早上塌料现象明显减少,但仍未从解决塌料问题,第二天上午10:00左右调试人员去窑尾检查分解炉锥体情况,发现炉底及分解炉第一锥内有熟料小颗粒,分解炉内有少量结皮,而且炉内颜色很亮,调试人员要求中控把炉底温度控制在1050℃左右。科研人员到厂后也认为塌料是由于煤粉后燃引起的,并且科研人员要求将尾煤燃烧器上移,插入深度加深,将炉底温度控制在1150℃左右,炉底温度控制在1130℃左右时,炉内颜色偏亮,并且伴随少量小颗粒,炉内结皮在可控范围内,此时塌料现象明显减少,偶见特别小的塌料但不影响煅烧。
2 烟室结皮
2.1 现象描述。投料初期,烟室结皮非常严重,最厚时可达500mm,烟室内非常亮,现场岗位每2小时用高压水枪清理一次,劳动强度非常大。
2.2 原因分析。烟室结皮排除物料有害成分高的因素外,一般主要由于头煤燃烧不完全造成的。分析当时的情况,烟室结皮的成因主要有以下几个方面:①因磨机装载量低,煤粉细度一般都在3.0%左右细度偏粗;因窑运行初期产量低,热风温度低,煤粉水分高达4.0%左右。②因开始安全运行需要,有意提高篦冷机冷却风量,牺牲了部分工艺性能,造成二、三次风温低。③燃烧器外旋流风使用风压20kPa,就当时情况有些偏低,煤粉后移现象还是存在。④窑尾气体分析仪还未投入使用,不能监测烟室气体成分。
2.3 解决措施。①外旋流风逐渐增加到25kPa,后来又加到30kPa,内旋风控制在7kPa,轴流风控制在60kPa左右。②严
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