陈小明主编发电机励磁系统检修.doc

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陈小明主编 发电机励磁系统检修 19 ? 原文地址:陈小明主编:发电机励磁系统检修(19)作者:励磁陈小明四、励磁系统故障处理实例 1.一例起励接触器烧毁故障处理 (1)故障现象: 某水电站1号机自动开机起励,当机端电压上升到约20%额定电压时,起励接触器突然燃烧。此时机端电压还在继续上升,最高达到约30%额定电压,最后电压下降到零,同时保护报转子一点接地故障。 (2)故障分析: 1号机起励解除的条件有两个:一是机端电压达到额定电压的8%,二是起励时间达到5S。二者满足其一,调节器即解除起励令。 1号机在开机起励的初始阶段,调节器开出起励令,起励接触器动作都是正常的,起励接触器烧毁发生在起励解除的过程中。 当机端电压达到8%额定电压时,励磁调节器起励令解除,起励接触器分闸。由于此时机端电压较低,励磁功率柜提供给转子的电流很小,转子电流主要由直流系统通过起励接触器提供,因此,此时起励接触器必须分断较大的直流电流。 起励接触器的合闸是靠线圈的电磁力吸合,分闸靠弹簧力。如果弹簧力太小,或动触头与灭弧罩有摩擦等原因使分闸速度变慢,而分闸电流较大,则会形成电弧效应,导致电弧无法分断而烧毁起励接触器。1号机起励接触器烧毁就是如此。 (3)故障处理: 更换起励接触器,选择工艺质量更好的接触器,并在平时的检修和维护工作中加强检查。同时建议在起励回路加装限流电阻,合理减小起励电流。 2.励磁装置起励误强励事故处理 (1)事故现象: 某小水电机组自动开机带主变空载升压时,监控系统报励磁系统强励限制动作、无功过载动作,发电机定子过压1.25倍,机组停机灭磁。 现场检查主变、励磁变及励磁装置无异常,保护装置无信号。发电机零起升压至额定正常。励磁装置就地逆变灭磁后,再远方零起升压也正常。 (2)事故分析: 从机组监控录波图看,励磁电压开始强励,励磁电流已经上升,发电机机端电压达到125%额定电压。机组事件记录如下:21:22:00,FMK合;21:22:10,起励;21:22:10,投初励;21:22:10,脉冲检测允许;21:22:11,初励退出;21:22:13,断路器合(定子电流5%):负载;21:22:15,断路分(定子电流5%):空载;21:22:15,起励结束;21:22:15,停机:逆变;21:22:15,强励限制;21:22:18,停机完毕:逆变结束;21:22:18,强励限制结束;21:22:18,脉冲检测闭锁;21:22:18,停机等待;21:25:00,FMK分。 分析录波图和事件记录,发现机组带主变升压起励,出口断路器并没有合闸,但励磁调节器却误判为机组负载运行。原来该励磁调节器对于机组是否负载的判断加入了定子电流的判断:若发电机出口断路器处于断开位置,调节器则进行定子电流判断,当定子电流大于5%额定电流就认为机组处于负载状态。造成定子电流过高的原因是机组转速过低。正是在励磁调节器判断发电机并网负载,此时起励过程刚结束,如果是空载状态,调节器按照软起励起励,其励磁给定值会从低到高上升。如果此时直接进行负载控制调节,励磁给定值就直接切换到额定范围。又由于该调节器在负载状态时有一个低电压强励功能,当发电机电压低于80%额定电压直接输出强励角度,于是此时励磁装置进行硬起励,相当于一个大阶跃。当励磁电流因这个误强励造成强励限制动作,调节器切换到恒励磁电流控制方式,其给定值为切换时的强励电流,于是造成定子过电压。当定子电压达到1.25倍额定时,励磁调节器空载过压瞬时动作,励磁调节器逆变。 (3)事故处理: 在带空变压器升压时,调节器给定机端电压小于30%或给定励磁电流小于10%,起励过程完成后,逐步升电压到额定,然后并网。 3.新机组投产试验起励不成功故障处理 (1)故障现象: 某电厂新投运机组起励不能建压,具体现象为:机组励磁投初励后转子电流表指示初励电流正确,但机端电压表没有电压指示。 机组停机后机组励磁起励回路正常,励磁变压器和励磁PT相序极性也正确,静态测量转子回路绝缘合格。现场检查发电机转子时,发现滑环表面有油污,且碳刷与滑环接触面积过小,这样增大了接触电阻。将机组开至空转后测量转子对地电阻,阻值接近于零,投初励后转子电压无冲击,机端电压无反应,初步怀疑为转子两点接地。 (2)故障分析: 后经发电机保护装置厂家核实,开机时曾有转子一点接地信号报出,但电站技术人员认为是保护误发信号,退出了转子一点接地保护。主机厂家表示,转子内部工艺处理不当时,可能导致旋转状态下的转子接地,但转子两点接地现象非常罕见。 在机组空转状态下再次测量转子对地绝缘,发现绝缘有突然下降的现象,确认转子存在接地。 (3)故障处理: 主机厂家技术人员对发电机转子进行了检查,发现转子确有接地,且接地点有烧黑痕迹,说明至少存在两点接地。经处理后,机组再次开机建压正常

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