乌兰木伦选煤厂螺旋分选机运行问题剖析及工艺改进.docVIP

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乌兰木伦选煤厂螺旋分选机运行问题剖析及工艺改进

乌兰木伦选煤厂螺旋分选机运行问题剖析及工艺改进   [摘 要]乌兰木伦洗煤厂建成末煤系统以来,使用螺旋分选机对末煤粗煤泥进行分选,但是分选效果并不理想,矸石产品中跑精煤情况比较严重。通过简述本厂螺旋分选机的种类、型号及作用,论述螺旋分选机的工作原理,阐述影响分选效率的因素,从而提出改进措施,进而提高螺旋分选机的分选效果,提高经济效益。   [关键词]螺旋分选机;粗煤泥;精煤   中图分类号:P618.11 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)44-0047-01   一、乌兰木伦选煤厂简介   乌兰木伦选煤厂位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村,于2003年建成投产,设计能力为3.0Mt/a,经过几年的技术改造,生产能力已达7.0 Mt/a,主要生产低灰、低硫、低磷,中高发热量动力用煤产品,其生产工艺是重介质选煤。   相应末煤粗煤泥处理工艺流程为:原煤经2mm脱泥筛脱泥后,煤泥水经煤泥泵打入水力旋流器分级,旋流器底流进入螺旋分选机分选,精煤经弧形筛和离心机脱水后掺入精煤,矸石则经弧形筛和高频筛脱水后进入矸石皮带。弧形筛筛下水、离心液和旋流器的溢流进入细煤泥处理系统。   二、螺旋分选机分析   螺旋分选机是一种依靠重力、离心力、水力、冲压力等综合作用下,实现按密度分选的设备。入选煤浆进入螺旋分选机中,在螺旋槽中做螺旋运动,这时除了受重力作用外,还在离心力的作用下,使螺旋槽外缘附近水面高于内缘附近水面, 即出现横向水面坡度。离心力和横向液面坡度作用的结果是:在螺旋槽横断面上,上层水流中的液体质点所受合力指向槽的外缘,液体向外流动,下层水流中液体质点所受力指向槽的内缘,液体向内缘流动,中层水流中液体质点所受横向合力等于零,液体横向流速等于零。由于水流运动的连续性形成了断面环流,内缘水层薄、流速小;外缘水层厚流速大;加强了断面环流。这样煤浆中由于煤颗粒的力度和密度的不同, 所受作用力不同,故断面环流中运动轨迹不同。   影响分选的因素包括结构因素和操作因素。前者有螺旋直径、槽的横断面形状、螺距和螺旋槽圈数等;后者有给矿体积、给矿浓度、冲洗水量及矿石性质等。   三、问题分析   乌兰木伦选煤厂使用两组(1)Bank of (8) D15B-T123型螺旋分选机,每组10台/3头 ,单组处理量为90吨/小时,两组共180吨/小时。螺旋分选机入料量为138吨/小时,入料浓度为29.1%。   由实验数据分析可得螺旋分选机入料的主体粒级为+0.25mm,占到了82.9%,该粒级在精煤和矸石产品中也占到了82.3%和59.0%。   参考西铭矿选煤厂1.0~0.1mm粒级采用煤用LD7螺旋分选机分选数据,该厂采用的是中煤截取器截取精煤和尾煤两种产品的结构,分选密度在1.7~2.0g/cm3的范围之内,螺旋分选机的分选精度在同一粒级范围内基本上是一样的;入料的分选粒度范围在1.5~2.5mm时,分选效果较好,可以达到生产要求;当入料的分选粒度-0.25mm时,分选效果不理想。因此,把分选入料下限应控制在0.25mm。   另外,泰戈特公司对中国不同矿区的煤质进行了类似实验,根据相关数据,认为螺旋分选机的分选下限可达0.15mm。   乌兰木伦选煤厂为动力煤选煤厂,由以上分析可知,螺旋分选机的入料粒度是满足分选要求的。   而就入料浓度而言,在入料矿浆量不变时,加大入料浓度可以增加螺旋分选机处理量。但入料浓度过高时,煤流流动缓慢,且颗粒间相互干扰严重,影响床层的松散和分层;入料浓度过低,物料颗粒成一薄层沿槽底流动,不能充分分层和分带。   从矿浆入料量上来看,在入料浓度不变时,加大矿浆入料量可以增加螺旋分选机的处理量。而当入料矿浆量过小时,则离心强度不足,物料在螺旋槽中得不到充分的分层和分带。   通过增大和减小本厂螺旋分选机处理量来观察分选效果变化,得到如下结果:   从表中可以看出,螺旋分选机在处理量由小到大变化时,精煤产品灰分呈现先变低又变高的U型曲线变化。这就说明其存在一个最佳处理范围。   同时,在本厂两组螺旋分选机处理量共180吨/小时,而入料量为138吨/小时,这也就为相应调整留下了相当的空间。   另外,螺旋分选机所处位置存在震动设备。经测量,产生的震动使我厂螺旋分选机支架产生1.7~4.3mm/s的震动,而螺旋分选机的震动机体的震动更是达到了2.2~8.6mm/s,这也可能会对螺旋分选机的分选效果造成一定影响。   而分料器旋转的位置是把按密度在横向分带的物料分成精煤、中煤和尾煤及准确控制各产品的产率和灰分的关键。同时,由于受离心力作用,常使槽的?缘矿粒脱水,从而妨碍了矿粒沿槽移动,并影响分选效果。   四、改进方法   由上述分析可知,要改进螺旋

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