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制氢装置开工难点剖析及对策

制氢装置开工难点剖析及对策   1 概述   中国石油化工股份有限公司洛阳分公司的4×104m3/h制氢装置是油品质量升级改造项目第一阶段实施工程。制氢装置产氢设计能力4×104Nm3/h,操作弹性50%~110%,年开工时数为8 400小时。装置主要由原料升压、脱硫、转化、中温变换、PSA及热回收及产汽系统组成,采用洛阳石化工程公司低能耗轻烃蒸汽转化技术,提纯部分采用变压吸附(PSA)技术。制氢装置于2009年5月19日建成投产,稳定运行于2011年9月,后进行停工大检修。由于生产任务需要,制氢装置中间共经历了四开三停,在多次的开工过程中,暴露出很多问题,有部分问题至今未解决。希望对其他制氢装置有一定借鉴意义。   2 开工过程中的难点及对策   2.1 吹扫过程难点问题及对策   吹扫过程中首先是能耗问题,由于装置的吹扫需要消耗大量的能源,正常来讲需要大量的氮气,为了节约能源,增加了非净化风至氮气管线的跨线,采用DN80的临时管线,用于加氢、制氢装置的吹扫,有效降低了氮气的消耗。   2.1.1 废热锅炉换热器内部杂物   废热锅炉E6101的管束内部有杂物,吹扫过程中无法将其清理干净。为此制作了一根带手阀的短钢管,用胶皮管连接非净化风管线,安排专人进入E6101东侧人孔内,逐根进行吹扫。吹扫结果发现管束内部残存了较多的陶瓷衬管和废石棉块,安排人员从东侧集合管进入E6101西侧封头内部进行了清理。   2.1.2 分水部分管线吹扫   转化炉出口至第三分水罐V6105的管线管径较大,最大DN400,最小DN300,由于管线布置紧凑,没有合适位置安装爆破板,无法进行爆破吹扫。而且用于吹扫的氮气管线较细DN40,没有足够的气量,造成该处管线难以吹扫干净。解吸气管线存在同样问题,管径DN700,没有足够气量来进行吹扫。   为此,考虑将变压吸附的吸附塔作为缓冲罐,通过程控阀控制气量,对转化炉至第三分水罐管线和解吸气管线进行吹扫。在PSA程控阀及程序调试完成后,首先对PSA各管线用非净化风进行了吹扫,发现其吹扫效果比爆破吹扫好。PSA系统处理干净后,引非净化风对中变分水部分进行了分段吹扫,起始的吹扫压力较低,从0.1MPa起始,逐步升高吸附塔压力,打开程控阀,大量气体通过管线,吹扫效果较好。同样对解吸气管线进行了吹扫,从解吸气管线中清理出来大量的锈渣。   2.2 气密过程中问题及对策   2.2.1 法兰泄漏   气密过程中发现:除盐水第一预热器E6103管程本体法兰、原料气第一预热器E6113管程法兰、蒸汽过热段除氧水注入法兰、中变反应器R6103安全阀本体法兰等处的法兰腐蚀严重,转化炉顶部2个法兰密封槽内部发现伤痕,已经无法正常密封。对几处法兰密封槽进行了研磨,及时解决了隐患。   2.2.2 设备本体缺陷   中变气第二分水罐V6103人孔本体法兰工艺孔泄漏,打开人孔检查,发现人孔接筒复合板结构中三道环焊缝中的一道存在八点缺陷(气孔和裂纹),及时进行环焊缝的补焊,经对本体法兰气密试验后,检验合格。在气密中发现多个手阀本体有缺陷,发现泄漏现象,及时进行更换。   2.2.3 手阀内漏   在气密时发现较多截止阀存在内漏现象,循环水线、工艺管线、蒸汽管线、燃料气管线上的阀门存在内漏,针对这种情况,对内漏的阀门进行维修并试压,但是生产过程中还是发现有部分阀门存在内漏。   2.3 设备问题及对策   2.3.1 转化炉炉管焊瘤未处理   在转化剂装填前,首先使用内窥镜对转化炉管内部进行了检查,发现D34内部有一根铁丝, C19内部有异物进行了处理。B29内部6.5m和10.5m处有焊瘤未经打磨,用外径89mm的钢管无法通过,协调厂家用风动砂轮对该处进行了打磨处理,处理过程中振动很小,对其它炉管内催化剂没有不良影响,经过塞规检查合格后进行了催化剂的装填工作。   2.3.2 保温塞不合格   在进行转化炉保温塞装填过程中,发现保温塞的质量同其它厂家的不同,联系相关单位进行确认。经过转化炉设计人员和厂家人员的共同确认,认为该批保温塞没有按照设计要求采用高铝纤维真空成型工艺制作,并且没有进行1000℃高温烧结(该公司采用的是浇注成型,材料内有部分颗粒状物质,用水为自来水,进行了70℃烘干,其中含有对转化催化剂及转化炉管都危害的氯离子),因此对该批产品进行了退货处理。   组织人员对新保温塞进行了彻底吹扫,保证安装过程中不会有高铝纤维漏到催化剂表面的现象。在安装过程中发现有1/3的保温塞形状不合格,不能装入转化炉管内部,在打磨后安装到位。   2.3.3 调节阀存在问题   在转化进行配入蒸汽后,配汽阀FV4202及原料气预热温控阀TV4101温度逐步上升,在升温过程中出现调节阀卡死现

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