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变频器常见故障及维修对策剖析
变频器常见故障及维修对策剖析
[摘 要]变频器由于具有调速平滑、范围大、效率高、启动电流小、运动平稳,而且节能效果明显等优点,其应用范围比较广泛,是主要的电气设备之一,是燃气工程施工过程中的常用电气设备,变频器在使用过程中,由于设备自身老化、人为操作或维护不当、受到环境等因素,影响变频器的使用寿命,同时也出现了各种各样的故障。本文依据本人多年来的工作经验,首先简要介绍了变频器的工作原理的主要原理,其次重点介绍了其常见故障并提出了相应的解决对策。
[关键词]变频器;故障;维修;对策
中图分类号:TN773 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2014)25-0065-01
1、变频器工作原理
变频器是利用电力半导体器件的通断作用把电压、频率固定不变的交流电变成电压、频率都可调的交流电源。是由主电路和控制带电路组成的。主电路是给异步电动机提供可控电源的电力转换部分,变频器的主电路分为两类,其中电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波部分是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波部分是电感。它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的整流部分,吸收在转变中产生的电压脉动的平波回路部分,将直流功率变换为交流功率的逆变部分。控制电路是给主电路提供控制信号的回路,它有决定频率和电压的运算电路,检测主电路数值的电压、电流检测电路,检测电动机速度的速度检测电路,将运算电路的控制信号放大的驱动电路,以及对逆变器和电动机进行保护的保护电路组成。
2、 变频器常见故障
2.1 启动时直流回路过压跳闸
变频器启动时经常会发生过压跳闸;电机接线盒被水淋湿,直流回路负极的对地漏电流经接线盒及变频器逆变器中的续流二极管给直流回路的电容充电,这种情况合闸通常理解应该为过流跳闸而实际为过压跳闸。
频器配置有制动斩波器和制动电阻,但外方调试人员在调试时将电压控制器选择为ON而未使用制动斩波器和制动电阻。在直流回路过压跳闸后将斩波器和制动电阻投入,结果跳闸更加频繁。变频器操作手册上对直流回路过压原因的解释通常有2点:
a) 进线电压过高
b) 减速时间太短
2.2 变频器出现速度反馈值大于速度设定值
a) 在轧钢过程中不存在这种情况,当钢离开辊道后,才出现这种情况。
b) 当速度反馈值大于速度设定值时,直流回路电压为额定电压的125%,超过115%的极限设定值。
c) 变频器的进线电压已超过上限。
2.3 变频器启动后出现过流跳闸
变频器供货方与被控设备的供货方因沟通上的原因,在容量上不匹配(电机功率为30kW)。将变频器的控制模式选为矢量控制,在输入电机参数时,变频器自动将电机的额定电流60A限定在45A,电机铭牌上无功率因数的大小,按变频器手册的要求,将其设定为0,在作自动辨识(P088=1)后启动电机时,变频器过流跳闸。
2.4 变频器上电后,操作面板上的液晶显示屏显示正常,但ready指示灯不亮
查看变频器菜单中的故障记录时未发现有故障,而对操作面板上各按键的操作在事件记录中则有记录。
3、针对变频器常见故障的对策
3.1 启动时直流回路过压跳闸的维修对策
检查时发现变频器在上电但没有合闸信号时,直流回路电压即达360V,此时,如果变频器直流回路的正极串接1台接触器,在有合闸信号时经过预充电过程后吸合,故怀疑预充电回路IGBT性能不良。用万用表检查变频器输出端时其对地阻值很小,查至现场发现电机接线盒被水淋湿,干燥处理后,变频器工作正常。可以认为,启动时变频器输出电压和频率是逐渐上升的,电机被水淋湿后,会造成输出电流的变化率很高,从而引起直流回路过压。
因该变频器已投入运行,且跳闸时进线电压在允许的范围之内,其它变频器工作正常,结合以前处理变频器故障时对直流回路过压的认识,认为在使用电压控制器调节回馈电流防止直流回路过压的情况下,负载电流的变化率过大是引起过压的一个重要原因,到现场查看被控设备时,发现有一块物料卡在传送带的间隙中,清除后,变频器工作正常。拆开变频器外壳检查,发现制动斩波器上设有三档进线电压选择装置(400V、500V、690V)以适应不同的进线电压,其中短接环插在690V档上,这样就造成制动斩波器和制动电阻投入工作的门槛值过高而在进线电压为400V的ACS600变频器中未起作用,将短接环移至400V档,通过减少减速时间试验,制动斩波器和制动电阻工作正常。
3.2 变频器出现速度反馈值大于速度设定值的维修对策
在轧钢过程中,该变频器控制的辊道电机将升速,当钢离开辊道后辊道电机速度降至原来的速度,因变频器未装设制动装置,减速时是通过电压调节器限制制动电
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