邯钢炼铁降低铁前焦粉比生产实践.docVIP

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邯钢炼铁降低铁前焦粉比生产实践.doc

邯钢炼铁降低铁前焦粉比生产实践 李志明 (河钢集团邯钢公司,河北邯郸056015) 本文对邯钢炼铁降低铁前焦粉比进行了系统总结。在科学论证 的基础上,通过优化供焦流程、改造高炉槽下焦筛筛分、加强制度量化管理 等一系列措施,在保证入炉焦炭粒度合格的前提下,铁前焦粉比从71.7kg/t 降低到40.1kg/t,焦粉率从15.66%降低到8.74%,显著降低了焦炭消耗,创 造了明显的经济效益。 关键词:高炉;铁前焦粉比;焦粉率:供焦流程 1前言 在钢铁联合企业中,铁水成本占到钢材总成本的约80%,因此铁前降本 增效是钢铁联合企业的重中之重,而炼铁厂作为铁前整个生产系统的中心环 节,则以降低铁水成本为根本目标。从铁水成本的构成来看,主要包括原料 成本和工序成本两部分,而在工序成本屮燃料成本比重最大,难度也最大, 因此炼铁厂把降焦增煤、降低燃料比、改善高炉指标作为降低铁水成木的一 项重要措施,而往往忽略了降低焦粉比这一环节。由于焦炭和焦粉存在近一 半的价格差,因此降低焦粉比,控制焦粉率、提高焦炭利用率,也是降低高 炉燃料消耗的重要途径。 邯钢炼铁部转变原燃料的精料理念,在科学论证的基础上,通过优化自 产焦供焦流程、改造高炉槽下焦筛筛孔、加强制度tt化管理等一系列措施, 在保证入炉焦炭粒度合格的前提下,铁前焦粉比从2011年71.7kg/t降低到 2016年40.1kg/t,累计降低25.5kg/t,降低铁水成木3.96元/吨,平均每年降 低2620多万元。 表1邯钢炼铁部历年铁前总焦粉比变化 年份 全傳 比 kg/t 焦粉 比 kg/t 焦粉率 % 备注 2011 年 386.3 71.7 15.66 髙炉最初的铁前总焦粉比 2012 年 406.6 52.8 11.49 优化自产焦供流程后的铁前总焦 粉比 2013 年 408.3 47.5 10.42 改造高炉槽下焦炭筛分系统 2014 年 391.0 47.7 10.87 曰常维护高炉槽下焦炭筛分 2015 年 393.7 40.7 9.37 取消辅助料场焦炭筛分系统 2016 年 418.5 40.1 8.74 曰常维护高炉槽下焦炭筛分 注:全焦比包括焦比和焦丁比。 2邯钢高炉装备和焦炭来源情况 邯钢炼铁部现有4座高炉,其中3200m3高炉一座(8#高炉)、2000m3 高炉两座(5#、7#高炉)、1000m3高炉一座(4#高炉),总炉容8200m3, 具备年产铁水750万吨的能力。高炉每天消耗焦炭约9500吨左右,其屮自 产焦炭约5000t,外购焦炭约4500t C其中包括石矿捣同焦约1500吨),高 炉焦炭结构中自产焦产能不足,47%左右的缺门依靠外进焦。焦化厂有四座 4.3m焦炉和2座6m焦炉,焦炭产能5000t/d,其中1、2#焦炉和5、6#焦炉 采用干熄焦工艺。 3优化高炉供焦流程,降低焦粉比 3.1优化自产焦供焦流程,减少皮带屮转环节 (1) 自产1、2#干焦流程的优化 改造前,从1、2#焦炉生产出来的干熄焦,先是经过1号筛焦楼转到2 号筛焦楼,其间途经4条皮带,按照每条皮带落差3米计算,4条皮带机落 差为12米,加上筛焦楼落差10米,干熄焦未出焦化厂,总落差就达22米。 自产1、2#干焦到达炼铁部辅助料场后,还需经焦1至焦5、2Z— 1、2Z—2、 4Z_1、4Z_6、1转1等共计10条皮带,其间落差又增加30米。自产焦经 过多次中转、摔打,焦块容易破碎,焦炭屮粉子含M增大。 2012年4月开始,炼铁部主动与公司相关部室及焦化厂沟通协商,制定 优化供焦流程的改造方案:在焦化厂1102皮带机头增设一个三通漏斗和一台 C4皮带机,使之与炼铁部辅助料场1转1、1转2皮带机直接沟通供焦,此 举极大缩短了上料流程。供8#高炉干熄焦的流程由14条皮带减为3条,焦 炭只需三步走〃就能入炉,转运摔打次数明显降低。 (2) 自产5、6#湿焦流程的优化(2016年7月5、6#焦炉改为干熄焦工 艺) 将焦1皮带向北延伸10米,向南延伸30米,使之与改造后的P3皮带 相连。将新焦5皮带向东延伸30米,向西延伸,使2与7Z-1皮带相连,再 经7Z-4、1转1,进入高炉料仓。改造后,供湿焦流程山原来的9条皮带减 为5条。 经过上述供焦流程改造后,炼铁部铁前总焦粉比从最初71.7kg/t降到 52.8kg/t,降低 18.9kg/t,焦粉率从 15.66%降到 11.49%,降低 4.17%, 2012 全年可增效8004多刀元。 3.2改造高炉槽T焦炭筛分,减少槽丁焦粉比 炼铁部转变原燃料精料的理念,针对以往高炉槽下焦筛存在的筛网间距 偏大,返焦量过大的情况,制定了《高炉筛分控制标准》,逐步对各高炉振 筛筛网按标准进行置换,既保证入炉原料粒度合格,又要杜绝返焦超标、造 成资源浪费,对两者的关

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