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多级离心泵故障排除与维护保养研讨 授课对象:站控岗、维修岗岗位员工(高级 工以上) 课 时: 45分钟 授课目的:通过对本节多级离心泵的结构剖 析,使具有一定操作经验的岗位 员工能够较为全面地分析判断各 种常见故障,加强泵类设备管护 意识,确保生产有序进行 长庆油田公司 采二员工培训中心 主要内容: 一、多级离心泵结构 二、故障判断与排除 三、维修过程中容易出现的问题 四、使用过程中的检查与维护 五、小结 重 点: 1、故障判断 2、使用过程中的维护保养 长庆油田公司 采二员工培训中心 一、多级离心泵结构(YD200-50×4) 主要由:低压吸入段(进料管、进料室);泵体(蜗壳、导翼、防磨环);高压输出端(泵头);平衡装置(平衡管、平衡板、平衡盘);密封装置(填料密封、机械密封);泵轴(轴间套、叶轮、定位键、轴承)组成 辅助装置:支架、机座、 联轴器、电机、过滤器等 泵 头 进 口 出 口 泵 体 电动机 联轴器护罩 底 座 基 础 黄油口 防爆接线盒 长庆油田公司 1 2 3 4 10 1-轴承部;2-密封部;3-平衡部;4-涡流通道;5-叶轮;6-泵壳 7-防磨环;8-初级叶轮;9-低压进油蜗室;10-高压出油蜗室; 11-泵轴; 12-联轴器; 5 6 7 8 9 11 12 长庆油田公司 二、故障判断与排除 故障 一 现象:启泵后泵压下降泵不上量; 主要原因; ①放空不彻底、泵内有空气; ②过滤器或进油管线堵塞(油流不畅)、初级叶轮进口堵塞; ③油温过低或过高;. ④大罐或缓冲罐液位(压力)太低; ⑤平衡装置磨损严重(平衡管堵塞或由于操作不当引起); ⑥ 离心泵低压端密封不严、漏失导致泵内进空气 处理方法: ①重新放空至液体自然从输出端放空阀流出 为止; ②清洗过滤器或检查进油管线通径; ③控制输油温度在450C~500C之间为最宜 ④检查输油大罐、缓冲罐液位、压力; ⑤检查平衡装置 (必要时可打开检查) ⑥ 检查更换离心泵低压端密封或调整压帽螺 丝 故障 二 现象:离心泵排量、压力下降 主要原因 ① 过滤器空隙太大,原油中杂质堵塞泵的一级叶轮吸入口。 ② 平衡板与平衡盘配合间隙不当、轴与 叶轮、叶轮口环与导翼防磨环配合间隙过大(不同心造成); ③ 叶轮损坏(磨损损坏、汽蚀损坏、加工质量) ④ 进油管线破漏导致供输关系紊乱 处理方法: ①打开泵的低压端,清除叶轮内堵塞物; ②打开离心泵,用游标卡尺、内外卡钳检查配合间隙,安装泵时应遵循安装要求; ③ 仔细检查叶轮磨损面 ;分析损坏原因、制定下步操作方案(泵的使用条件各不相同,不得照搬教条) ; ④ 检查进油管线及相关设备; 故障三 现象:启泵后开始输油正常,随后压力 缓慢下降 主要原因: ① 过滤器太脏,影响油流通过; ② 油温过高(汽蚀)或过低(油稠); ③ 平衡管堵塞(可用手触摸检查)导致泵头高压段发热影响扬程; ④ 放空不彻底,输油过程中气泡逐渐积聚形成气体段赛,影响液体进入泵内; ⑤ 倒罐后,管道内压力变化导致溶解气析出影响输油环境; 处理方法: ① 停泵清洗过滤器; ② 控制油温; ③ 拆下平衡管清除堵塞物; ④ 放空彻底(输油初期勤检查,注意观察压力表指针变化,随时放空泵内气体; ⑤ 放空因倒罐引起的气体段塞流 (建议重新布置输油管道,把缓冲罐进油管线与大罐输油管道在过滤器前分开; 故障四 现象:离心泵运行过程中,平衡盘磨 损,泵串量超过规定范围。 主要原因: ① 泵上量不好,油内杂质太多造成泵平衡盘磨损; ② 装配不当,造成泵轴允许串量过大或过小; ③ 轴承磨损,间隙变大造成轴允许串量过大; ④ 操作不当,每次启动离心泵时不调整(打开)平衡盘与平衡板间隙; ⑤ 电机轴与泵轴之间不同心(产生径向跳动、轴向跳动)造成一系列机械损伤,引起平衡盘与平衡板之间配合间隙过大; 处理方法: ① 停泵更换平衡盘,校对平衡间隙; ② 重新调整装配间隙; ③ 更换轴承; ④ 确定正确的操作方法; ⑤ 调整设备同心度; 故障五 现象:离心泵运行中平衡管、高压端泵头发烫,泵压下降, 主要原因: ① 平衡部分失去作用,平衡板与平衡盘干磨引起 散热
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