基于模流分析的花洒本体残余应力的改善.PDFVIP

基于模流分析的花洒本体残余应力的改善.PDF

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
基于模流分析的花洒本体残余应力的改善.PDF

  第25 卷  第1 期 厦门理工学院学报 Vol. 25  No. 1     2017 年2 月 Journal of Xiamen University of Technology Feb. 2017 基于模流分析的花洒本体残余应力的改善 陶  康, 葛晓宏, 李  辉, 王良伟 (厦门理工学院机械与汽车工程学院, 福建 厦门361024 ) [摘  要] 为解决因壁厚差异导致的残余应力过大而致使花洒本体在后续电镀工序中产生的开裂问题, 结合模流分析法, 提出花洒本体结构的优化方案, 在可接受范围内减薄肉厚, 保证制品肉厚分布均匀, 减小 残余应力。 实验表明, 优化后的产品残余应力明显下降, 残余应力较高区域的数值已从原产品的17 796 MPa 降至9 013 MPa ,残余应力平均值从0 87 MPa 降至0 66 MPa。 实际生产印证了此优化方案的可行性和有效性。 [关键词] 花洒; 残余应力; 模流分析; 结构优化; Moldex 3D [中图分类号] TQ320 63 ;TQ320 66 [文献标志码] B [文章编号] 1673 - 4432 (2017 ) 01 - 0033 - 05 残余应力问题是塑料件射出成型注塑件不可避免的成型缺陷, 过大的残余应力影响塑料件制品的 使用寿命, 限制制品的使用条件, 同时也影响制品后续加工。 针对残余应力的问题, 诸多国内外学者 [1] 进行了理论分析与研究。 蒋兰芳等 通过塑件的注塑成型工艺与流动残余应力的函数关系, 研究了 [2 ] 工艺参数对流动残余应力的影响; 奚国栋等 采用线性粘弹性模型, 讨论了成型过程中由于温度压 [3 ] [4 ] 力变化引起的残余应力; 吴海宏等 提出了计算精密注塑制品残余应力的蠕动模型; 刘芬等 通过 [5 ] 提出制品残余应力和翘曲变形的函数关系对其进行了研究; 刘红等 基于线性迭加原理提出了一种 非破坏性的表面残余应力测量方法; Chen [6 ] 等研究了平板注射成型整个过程的流动残余应力的变化; [7 ] Fan 等 对PS 光盘材料注塑压缩工艺进行了仿真分析和实验分析, 得出热残余应力对光学性能影响 [8 ] [9 ] 很大的结论; 同样地, Kim 等 的研究发现热残余应力对光学性能有很大影响; Lee 等 研究发现模 具温度、 保压压力和保压时间对注射成型的光盘表层热残余应力有很大影响。 随着计算机辅助分析技术的出现和日趋成熟, moldex3d 、 moldflow 、 HSCAE 等模流分析软件开始 [10 ] 发挥重要作用。 许菲等 用moldflow 软件分析注塑过程中不同工艺条件对残余应力的影响, 得出残 [11] 余应力包括热残余应力和流动残余应力的结论; 刘丹等 运用moldflow 软件分析得出汽车后视镜座 注塑模具的最佳浇口位置, 获得了最佳的工艺组合, 并得出收缩不均和冷却不均是引起翘曲变形的主 [12 ] 要因素; 翟豪瑞等 通过运用moldex3d 软件分析空气滤清器成型时的

文档评论(0)

shiyouguizi + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档