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炼铁厂混匀取料机改造实践
第37卷 第2期 山 东 冶 金 Vol.37 No.2
2015年4月 Shandong Metallurgy April2015
经验交流经验交流
炼铁厂混匀取料机改造实践
李克峰,王学军,张发忠
(山钢股份莱芜分公司 炼铁厂,山东 莱芜271104)
摘 要:为提高混匀取料机生产效率,对大梁进行校正调整,优化改型斗轮体支撑辊,改造了大车行走机构,优化上支撑辊
机构尺寸以及装配形式。改造后,混匀取料机作业率提高了25%,设备故障率降低60%,产能稳定在800t/h。
关键词:混匀取料机;大梁下挠;斗轮体支撑辊
中中图分类号号:TF321 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2015)02-0081-02
莱钢炼铁厂老区1混匀取料机自投产至今已使# 为基准,对其他9个点进行测量。测量数据分别为:
用20多年,原设计取料能力500t/h。由于其使用年 0、-32、-55、-30、-12;-30、-65、-85、-40、-25mm。
限较长,作业时整车易晃动,运行可靠性差,故障频 南侧2导轨大梁中部下挠最为严重,大梁两端下挠#
繁,维修量大,无法满足后续105m烧结机正常生产2 较小。
的混匀中和料供应,为此,对其进行技术改造。 2)对大梁进行平直校正。拆除两斗轮间的小
车连接平台,将两斗轮体分别移至大梁两侧,拆除
1 混匀取料机故障原因分析
大梁连接板处铰孔螺栓后,做工装将大梁顶起后,
1)产能的大幅提升,生产节奏的加快,高峰时 用千斤顶起顶,同时辐板处利用工装进行校正调
每小时需取料800t才能保证烧结机正常供料,混匀 整,调平大梁后,连接处采用20mm钢板整体焊接加
取料机处于超负荷运行状态。由于使用年限较长, 固,待应力消减后大梁平直。
导致大梁下挠变形严重,取料稳定性变差。大梁北 根据对现场大梁连接板处铰孔螺栓拆检,发现
侧最多下挠55mm,南侧最多下挠85mm,且南侧向 多处铰孔螺栓磨损严重,铰制孔多处出现研磨现
北凸出150mm。 象,需对铰制孔连接进行加固处理。由于现场施工
2)斗轮体系统支撑辊频繁损坏,斗轮体下沉, 不具备钻制铰孔条件,故在大梁调平后采用厚度为
重量完全压在最上面的支撑辊上,取料时斗轮体辊 20mm、尺寸为2.4m×1.6m的钢板,对大梁连接处
道在支撑辊上跳动,导致整车振动剧烈。 直接采用内外双层夹焊加固,增加大梁整体刚度,
3)混匀取料机东西两侧大车行走机构不同步, 其改造后结构如图1所示。
加大了整车的扭曲变形。大车驱动系统是电气直 小车导轨 侧挡导轨 加厚连接板 机械止挡
接启动,配用的是启动惯性、冲击较大的312-
010700型蜗轮式差动减速机,启动或停止时对整车
冲击较大;大车行走机构中的从动台车没有导向
轮,导致从动台车行走时容易偏斜。 图1 大梁及导轨优化改造示意图
以上三方面导致混匀取料机作业时整车晃动 3)对大梁校直后加固进行处理。为防止大梁
严重,运行可靠性降低,制
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