减少控制电缆线芯印字缺陷概述.pptVIP

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一、选题 (一)选题理由 : 特缆分厂控制电缆线芯规格从0.75mm2—6.0 mm2(6种),线芯数为2——61芯;每年约有2万多公里,需印字,其印字流水线包括挤塑、冷却、印字等共12道环节,3条流水线;每班配备 3个操作工负责。 线芯印字质量经操作工自检合格后转序生产,如果印字质量不合格会造成用户安装接线错误、设备事故,因此印字清晰度对电缆工程安装质量起着重要作用 。于是,分厂于2003年3月成立了QC小组,以减少线芯印字缺陷,提高成品印字一次交检合格率为课题,开展了攻关活动。 (二) 小组概况: 同时为了能使小组工作顺利开展,制定了如下工作计划表: (三)现状调查 1、2002年3月统计2001年6月——2002 年2月控制电缆成品交检总公里数为1167.89公里,印字不合格数为55.58公里,印字一次交检合格率为95.2%,不合格率为4.8%。 印字交检合格率统计表 (2001年6月——2002年2月) 2001年6月份-2002年2月份印字交检合格率统计图: 从前面的统计表中可以看出:印字交检合格率平均仅为95.2%,不合格率4.8%,而公司目标为97.5%,不合格率2.3%。 我们从2001年6月——2002年2月印字交检合格率统计图上看出: 交检合格率目标:97.5% 实际:95.2% 差距:2.3% 印字不合格率与目标比较 3、同样从统计表中得知:2001年6月——2002年2月,控制电缆成品一次交检总不合格为145.94公里,其中印字交检不合格为55.58公里;印字不合格数占总不合格数的38.1%,可见印字不合格是一个重要的问题。 4、造成印字劣质成本为73068元,成品平均每公里劣质成本62.56元/KM。 来源于 : (1)返工; (2)交货长度已到,长度不能开 剪,返工交货时间来不及,办 理让步接受。 5、从以上数据可以看出: 1)线芯印字质量问题是长期的,严重影响了成品的一次交检合格率。 2)造成返工、影响交货长度,交货期、办理让步接受,给用户安装带来困难,造成严重质量隐患。 3)引起了公司领导的重视,相关部门多次在质量分析会上通报,强调印字问题必须解决,因此改进线芯印字质量是一个紧迫的问题。 (四)目标确定 QC小组围绕上述问题,经分析确定目标 1、将成品印字一次交检合格率提高到98%。 2、将成品印字不合格总数占总不合格总数比率降到20%以下。 3、将成品电缆由于印字质量造成的劣质质量损失降到20元/km以下。 同时小组对目标的可行性进行了分析,认为课题可以立项,其理由为: 1、成品印字交检合格率在2001年11月曾为98.7%,2001年 9 月曾为97.8%,说明2001年目标曾经达到。 2、成品交检中印字不合格数占总不合格数比率在2001 9月曾为18.4%,2001年7月曾为23.5%,说明曾经有达到目标 的 时期。 3、成品电缆印字劣质质量损失在2001年9月曾为22.2元/km, 2001年11月曾为25.52元/ km,说明劣质成本曾降低过。(添图) 4、以上数据说明,目标达到是可行的,可测量的,但同时有一定的风险和阻力,因为这是第一次进行小组活 动,效果具有一定的不确定性,但相信我们发扬团队精神,采用科学方法,共同努力,排除困难,目标一定能达到。 二、原因分析 为查明印字不合格的原因,2002年3月—4月检查300盘线芯, 100盘有印字质量问题占33.3%,对100盘线芯进行了分层处理 。 印字缺陷检查统计表 (2002年3月9日——2002年4月6日) 1、通过排列图可以看出: 主要问题为:局部重印。 次要问题为:刮墨不清,拖影。 一般问题为:印字不清,印字易抹。 为寻找影响线芯印字局部重印的原因,小组成员利用头脑风暴法进行了分析。 见因果图: 小组成员发动挤塑流水线模头工,复绕工共14人对所有影响原因进行了调查,调查结果如下表: 2、我们把高于总平均指数的平均指数2.57定为显著原因,即: 刀架不配套; 线芯表面温度低; 水未吹干; 印字机前后无对中导轮; 工作责任性差; 槽不符合。 3、为对上述显著原因进行验证,我们开展了以 下工作: 对现有流程开展流程分析,对现有挤塑、印字流水线进行绘制,并将显著原因标在了流程图上。 见以下流程图与

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