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Ⅱ加氢裂化装置大事记
2007年
(2007年3月21装置投产,所使用催化剂主要是加氢精制催化剂FF-36:166.95吨,加氢裂化催化剂FC-24:62.16吨。)
1、2007年1月4日
反应器R1001及R1002催化剂装填于2007年1月4日开始,至1月14日结束,催化剂总装填量为240.22吨,其中FZC-100加氢保护剂1.8吨,FZC-102B加氢保护剂1.65吨,FZC-103加氢保护剂2.38吨,FF-36加氢精制催化剂166.95吨,3936B再生剂5.28吨,FC-24加氢裂化催化剂62.16吨。
2、2007年2月6日
进行7巴紧急泄压试验,启动7巴泄压2分钟后,事故放空罐V1025压力最高达到0.348MPa。
2月8日进行21巴紧急泄压试验。启动21巴泄压30秒后V1025压力即达到0.6MPa(超设计压力),立即停止紧急泄压。后经逐一排查,发现火炬放空线泄压不畅是由于火炬线膨胀节选型不当(错选用了旁通型膨胀节)所致,火炬线阻力降偏大,致使事故放空罐超压。为此需将膨胀节全部更换,至2月27日,事故放空火炬线15个膨胀节全部更换结束。
3月2日11:00重新进行7巴紧急泄压试验,5分钟后压力降至11.0MPa,其中第一分钟泄压速度为0.6MPa,放空罐V1025压力最高达到0.10MPa;13:10高分压力再次升到13.5MPa后开始进行21巴紧急泄压试验,5分钟后压力降至8.0MPa,其中第一分钟泄压速度为1.9MPa,V1025压力最高达到0.20MPa。7巴、21巴紧急泄压试验正常。
3、2007年2月28日
发现E1001原料油换热冷旁路温控阀TV1141(MOSONEILAN)大盖密封环裂开,3月1日更换上一个同类型的旧密封环后。
4、2007年3月2日
系统压力达到10.0MPa后装置再次进行气密发现循环氢压缩机入口分液罐V1008沉筒液位计上引出阀阀盖密封外漏且漏量较大,同时也发现R1001一床层测压降压力表第一道手阀及F1001测压降第二道引出阀外漏(均为国产阀),于是将系统压力降至微正压,氮气置换合格后,更换上述阀门(利用公司1993年库存进口阀门)。
5、2007年3月4日
13:56开始向反应注硫,起始注硫量660kg/h。15:35开始出现吸附热,但温升不明显(约4℃)。16:00R1001入口温度提至190℃,18:00升至195℃。18:20R1001、R1002出现温升。20:00R1001入口温度达到200℃。19:00开始提注硫量至950kg/h,22:00提高注硫量至1250kg/h。3月5日0:00高分界位见水。2:30R1002出口循环氢中H2S含量达到600PPM,硫穿透。7:00开始230℃恒温,15:00恒温结束,开始向290
6、2007年3月6日
8:30,外操巡检发现原料油换热温控阀TV1141阀盖密封再次泄漏,且漏量较大(当时催化剂已开始硫化,循环氢中H2S浓度达到10000ppm)。紧急启动7巴泄压,反应系统用氮气置换合格。由于厂家未找到TV1141阀盖密封泄漏原因,经公司各部门讨论后决定将TV1141温控阀拆下,两端法兰改用高压盲法兰盖封死。3月7日反应系统重新开始升压,升温。3月8日5:30催化剂重新开始注硫。
7、2007年3月8日
8:30,外操巡检发现C1001入口过滤器前低点排凝管嘴焊缝泄漏,立即启动7巴泄压,15秒后现场声音突然加大,泄漏点扩大(焊缝裂纹达到3cm),立即启动21巴泄压,反应系统充氮气置换合格。后经排查,发现低温高压系统支管及管嘴焊接存在施工不符合规范问题。
3月9日~12日,反应系统(低温高压,1500BL)共查出150个问题管嘴,其中136个需割除重新焊接、热处理,10个需补焊加强,4个只需补做热处理即可。经各相关单位讨论后决定将反应器系统加盲板隔离,低温高压部分焊缝重新进行焊接、热处理。3月13日,0:00反应系统处理结束。12:00反应系统流程全部复位,重新升压气密。
8、2007年3月14日
13:00反应系统升压至10.0MPa氢气气密,发现E1002管程入口热电偶根部角焊缝有一砂眼。同步检查其他同类型的40余个焊缝,未发现漏点。经公司相关部门讨论后决定将反应系统压力撤至微正压,氮气置换合格后隔离反应系统,将该热电偶割掉重新焊接、热处理。
3月15日,将E1002管程入口热电偶割掉,发现焊肉有蜘蛛状裂纹(焊缝表面表现为砂眼),将焊肉全部打磨掉仍有裂纹,母材用刮刀刮掉2mm后裂纹消失,消氢(350℃)结束后,3月16日重新焊接、热处理(650
3月16日,反应系统(高温部分)焊缝全面打磨,着色检查,未发现异常。3月16日,E1002入口注水点焊口割掉重焊,6:00开始消氢处理,17:30焊完,开始热处理。3
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