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承钢2500m3高炉指标进步及稳产实践
赵华杰
(河北钢铁集团承钢公司炼铁厂,河北 承德 067002)
摘 要:承钢5#高炉投产初期稳定性差、消耗高。通过探索料制,明确操作思路,细化高炉操作,使高炉生产稳定顺行,经济技术指标稳步提升,对同类高炉有借鉴作用。
关 键 词:高炉;指标;稳产
1 引言
5#高炉是承钢第一座2500m3高炉,2006年12月份投产,设计4个铁口、30个风口。采用皮带上料,串罐式无钟炉顶,炉身双层静压,炉腹、炉腰、炉身中下部4层铜冷却壁,煤气在线分析等设计。
投产初期高炉稳定性差、消耗高。经过高炉工作者连续不断地实践和探索,在冶炼钒钛矿水平上有了明显的提高。特别是进入2012年以来,通过对装料制度的摸索和实践,高碱度低硅钛冶炼,5#高炉利用系数稳步提高,消耗逐步降低,炉况稳定顺行周期增长,经济技术指标有了明显改善。
2 优化措施
2.1 加强对原燃料管理
(1)稳定入炉原料质量
对于烧结工艺进行优化,要求机烧矿碱度稳定率在84%以上,品位稳定率在89%以上,亚铁稳定率85%以上。做好入炉料槽下筛分工作,减少入炉矿粉末,使入炉矿5~10mm机烧粒度占比由27%降至22%以下。同时为降低钒钛烧结矿的低温还原粉化,对入仓前的烧结矿喷洒一定浓度的CaCl2溶液,并确保100%接触,不定期对喷洒过程进行抽检;定期对入炉机烧矿进行熔滴实验,监控其冶金性能变化;提高工长的能动性,要求工长每班必须看料,掌握原料的成分和粒度变化情况,建立原料台账,对原料质量进行管理,发现问题及时处理。
(2)优化燃料结构
目前承钢所用喷吹煤粉为洗无烟煤和神华烟煤2种,其中无烟煤厂家少,质量相对稳定,作为1堆存放,神华烟煤厂家有5家,质量相差较大,根据质量分析结果对其进行分类,将质量相近的分在1堆,共将神华烟煤分为2堆进行存放;5#高炉焦炭结构保证优质焦比例在70%左右,干熄焦投产后,高炉开始配吃干熄焦,干熄焦加优质焦比例达到90%,通过优化燃料质量,提高了高炉的透气性,保证了高炉2条煤气流,尤其是中心气流的强度。
2.2 优化操作制度
2.2.1 送风制度
承钢高炉冶炼受到钒钛矿冶炼自身特性的影响。钒钛矿冶炼与普通矿不同,钒钛矿冶炼过程中会生成高熔点的TiC、TiN以及Ti(C、N),以固态微粒悬浮在渣铁界面上形成粘稠层,出铁时不易从炉缸内流出,影响炉缸的工作状态,高炉不易吹透中心,造成高炉中心气流不稳定,炉缸不活跃。为使炉缸工作活跃,中心气流稳定,5#高炉主要做了两方面工作,一是保证合理的风速及鼓风动能;二是通过控制炉温、碱度及出铁节奏出净渣铁,降低渣铁粘度。
在高炉操作过程中,要求高炉风速在245~250m/s,高炉实际操作中鼓风动能在14000~15000J,通过较高的风速和动能保证了高炉炉缸的活跃性。通过日出铁15次,降低了渣铁在高炉内的停留时间,降低了渣铁变粘的机率。
2.2.2 装料制度
5#高炉确定了“以稳定边缘,活跃中心,平衡两道气流,以下部装料制度为基础,使上下部制度相匹配”的操作思路。根据高炉参数的变化,判断煤气流分布趋势,制定合理的布料角度。5#高炉在日常生产过程中要求高炉块状带冷却壁温度不超过100℃,当块状带冷却壁温度偏高时,通过调整装料制度,达到控制边缘气流的强弱,实现高炉的稳定顺行;保持高炉软熔带在炉身下部,在高炉操作过程中,密切关注高炉软熔带位置的变化,当高炉软熔带位置发生变化时,及时调整装料制度,通过控制煤气流变化调整软熔带在合理的位置;保证高炉透气性在32以上,在高炉日常操作中关注透气性的变化,由于承钢高炉冶炼的是钒钛铁,高炉渣铁的渗液性较普通铁差,高炉透气性的高低对高炉提高铁水含钒水平具有较大的影响,实践证明在高炉生产中随着高炉铁水含钒的升高,高炉整体透气性是下行的;5#高炉通过优化装料制度取得了较好的经济技术指标。2012年主要装料制度调整情况见表1。
高炉3月份期矿角角差为8°,高炉中心煤气流不稳定,中心温度波动较大,低时中心温度在170~180℃,高时在500℃左右,高炉稳定性差,有管道产生;6月份以后通过料制摸索逐步稳定中心煤气流,使高炉两股煤气流相匹配,炉况稳定性增强,高炉指标稳步提高,2012年5#高炉主要经济技术指标见表2。
2.2.3 热制度与造渣制度的控制
高炉冶炼钒钛矿产生的渣是一种熔化高,流动性区间窄的“短渣”,5#高炉冶炼钒钛矿受炉温影响较大,高炉温使高炉渣铁粘度增加,同时使出净渣铁困难,易造成憋渣憋铁现象,憋渣铁后由于渣铁在炉内停留时间过长,会进一步提高炉炉温,造成恶性循环,高炉风压上升,透气性降低,对炉况造成不利影响,同时随着高炉渣铁泄出又会引起炉温波动,提高了对高炉操作的难度,5#高炉制定了严格的控制标准炉渣二元碱度R控制在1.18±0.03范
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