th循环流化床锅炉过热器爆管原因研究分析.docVIP

th循环流化床锅炉过热器爆管原因研究分析.doc

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个人收集整理 仅供参考学习 个人收集整理 仅供参考学习 PAGE / NUMPAGES 个人收集整理 仅供参考学习 25t/h循环流化床锅炉过热器爆管地 原因分析 彭文俊 长沙锅炉厂 摘要:25t/h循环流化床锅炉投运9天及19天先后发生了高温过热器管爆破.该文介绍了爆管情况是过热器管长期过热、胀粗爆管.分析原因是给水、炉水品质不合格、蒸汽带水、带盐,过热器管内壁积盐结垢严重,引起过热器管长期过热、胀粗爆管.结合用户地实际情况,提出了改进建议.b5E2RGbCAP 关键词:锅炉过热器、爆管情况、原因分析、改进建议. 1 概述 A爆口处炉膛中心线图1 过热器系统图1996年安装在山西省某化工总厂地SHFx25—2.5/400—PAII型循环流化床锅炉设置有高、低温段两级过热器,每级各33排,每排由4根直管和3个弯头组成(见图1).高温过热器管材为15CrMo,低温过热管材为20G,规格均为Φ38×3.5(低温过热器管材料采用 A 爆口处 炉膛中心线 图1 过热器系统图 高、低温过热器之间布置面式减温器,冷却面积为3.6m2,调温幅度为20℃.过热器总受热面积为90m2,总温升为169℃(即400℃~231℃),总焓增为477kJ/kg(3261kJ/kg—2784kJ/kg),即114kcal/kg (即779kcal/kg—665kcal/kg).该炉安装后按规定进行烘炉、煮炉,于1996年11月2日一次点火成功!运行9天(即198小时),于11月12日发生高温过热器爆管,再运行10天(即220小时),于11月23日又发生高温过热器爆管.高温过热器管运行如此短地时间就爆破是罕见地.DXDiTa9E3d 2 爆管及防爆检查情况 11月12日发生地高温过热器爆管是在第18排、19排(面对锅炉从左至右数)最底部U型管地水平管出口弯头处地侧面(见图1A),仅运行198小时.11月23日高温过热器发生在第13排地同样部位,即底部U型管水平管出口弯头处地侧面(见图1A),仅运行418小时.两次爆管都是从炉外将三排爆管堵死后继续启动运行,而未能及时取样,直到11月27日才将爆破管取样,并对其它过热器管进行全面地防爆检查,检查情况如下:RTCrpUDGiT (1) 爆破口外观检查,19排管先爆,吹爆18排管,再吹薄19排管再爆. (2) 13排管地爆破口是典型地长期过热引起地爆管. (3) 爆口附近断面靠管内壁有很多地黑色沉积物,然后有很薄地白色沉积物. (4) 高温过热器管大部分已变色、脱皮(脱氧化皮地厚度为0.2~0.4mm)、胀粗,大于Φ38.5地管有20根,占60%,其中大于Φ39地管有15根,占45%,高温过热器管径变化曲线见图2.(低温过热器管外观检查未发现异常,未作割管检查).防爆检查数值见附表.5PCzVD7HxA 3 负荷试验情况 11月11日至12日,我们进行了四个负荷试验,额定负荷24.5t/h试验时地汽包压力为2.39MPa,饱和汽温为221.8℃,过热汽压为2.12MPa,过热汽温为330.8℃,过热汽温升为109℃,过热器汽压降为0.27MPa.过热器入口烟温为632.4℃,过热器后烟温为530.1℃,过热器烟温降为102.3℃.jLBHrnAILg 以上温度数据均低于设计值,见表1. 15CrMo过热器管地允许壁温为560℃,20G过热器管地允许壁温为480℃.过热器管地计算壁温为工质平均温度加50~100℃.按设计平均汽温为315.5℃,计算壁温最高仅有415.5℃,过热器管选用15CrMo及20G钢管地允许壁温按设计要求有足够地裕量,而现在过热器管地汽温、烟温均未达到设计值,过热器管地安全运行应该是可靠地.xHAQX74J0X 表1 过热器各处实测温度与设计值对照表 项目名称 负荷 t/h 汽包 压力MPa 饱和 温度 ℃ 过热 汽压 MPa 过热 汽温 ℃ 过热器 汽温 ℃ 过热器 汽压降 MPa 给水 温度 ℃ 过热器 入口 烟温 ℃ 过热器 出口温 ℃ 过热器 烟温降 ℃ 设计 25 2.75 231 2.50 400 169 0.25 60 939.7 758.4 181.3 实测 24.5 2.39 221.8 2.12 330.8 109 0.27 36.7 632.4 530.1 102.3 差值 -0.5 -0.36 -9.2 -0.38 -69.2 -60 +0.02 -23.3 -337.3 -228.3 -79 50 100 100 50 50 100 100 50 (1) (2) (3) φ38.1 φ37.82 φ37.88 1#式样(未胀粗管) 2#式样(胀粗管) 3#式样(爆破管) 图3 高温

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