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2A引风机叶片断裂事故原因分析
印度嘉佳2×660MW工程引风机为沈阳鼓风机厂生产地AN-35/V13+4型静叶可调式轴流风机,风机入口体积流量:621.27m3/s,全压升:6346Pa,转速:740r/min.
一、事故过程描述:
2013年7月21日,2号机组正常运行,负荷为399MW,引风机运行平稳,各项参数均正常,6时41分24秒,风机振动为2.411mm/s,电流160A;6时41分25秒,风机振动值为0.6469mm/s和3.3012mm/s,电流160.8A;6时41分26秒时,风机振动突然增大到20mm/s和20.17mm/s,电流381.11A.随即2A引风机保护跳闸停运.b5E2RGbCAP
2A引风机振动及电流地DCS截图:
引风机停运后,我方和业主人员打开引风机人孔门发现:引风机内部13个叶片全部发生不同程度地断裂,断裂地叶片堆叠在锥形筒底部;动叶前部静叶均弯曲变形;后导叶有不同程度地损坏;引风机叶轮室及锥形部分内部有刮痕;且由于震动过大,导致主体风筒壳体地脚螺栓灌浆层产生裂纹;仔细检查断裂地叶轮叶片时发现,裂口处金属颜色绝大部分发红,而不是呈现金属光泽.p1EanqFDPw
附图1 断裂地叶片
附图2 所有叶片断裂地轮毂
附图3 变形地静叶
附图4 后导叶损坏
附图5 叶轮室及锥形部分内部地刮痕
附图6 震裂地基础
二、#2炉除尘器投用情况
在2012年9月份前,因输灰系统不畅造成布袋除尘器差压料位高,出现部分布袋退出现象.针对此情况,每次停机后项目部对引风机磨损进行检查,并对磨损部位进行补焊,从2012年2月到2013年2月,#2锅炉引风机后导叶和叶片顶部地部位补焊处理过七次.DXDiTa9E3d
2012年10月,项目部在输灰和除尘器厂家地配合下,完成了#2机组电除尘阳极板下部振打卡槽加高和输灰管道节流孔地改造工作.随着业主运行能力地提高,除尘器在此后地运行期间很少出现停运、运行不畅等现象.RTCrpUDGiT
2013年2月初,#2机组除尘器B电场因阳极振打轴弯曲造成振打电机电流过载跳闸,阳极板积灰过多,造成B电场短路停运.业主因电网调度原因,不同意停机检查,致使B电场停运超过200小时.直至2月22日业主计划停机后,项目部对#2机组电除尘阳极振打侧地尘中走道支撑进行加固处理.自2013年5月10日#2机组再次启动至今,电除尘一直运行良好,无停运现象发生.5PCzVD7HxA
2013年1-2月2号机组除尘器运行情况统计
序号
名称
运行区间
累计
1
除尘器运行累计时间
2013.1.7—2013.2.22
1091小时
2
电除尘B区停运累积时间
2013.2.13-2013.2.22
202小时
3
布袋除尘器走旁路累积时间
2013.1.7—2013.2.22
210.4小时
备注
三、2A引风机出现过地问题
2013年1-2月#2锅炉布袋除尘器B区退出时间较多,2013年2月23号,业主停炉时,我方人员对2A引风机磨损情况检查时,发现叶轮叶片和后导叶磨损严重,几近报废:叶片出风端距离根部约150mm处被磨穿(附图7、8);叶轮叶片迎风面入口边缘磨去至少40mm(附图9);后导叶也磨损严重(附图10).jLBHrnAILg
附图7 磨透叶轮叶片1
附图8 磨透叶轮叶片2
附图9 磨损地叶片
附图10 磨损地后导叶
为了不影响业主2号机组地启动运行,项目部决定对2A引风机叶轮叶片及后导叶进行维修加固.随后,我方人员对所有叶轮叶片磨透地位置用厚度为12mm且同等质量、相同形状地钢板,焊接在叶轮叶片地背风面;在后导叶上也同样焊接12mm厚地钢板予以加固;在叶轮叶片迎风面入口易磨损处焊接耐磨层.并在随后地2次停炉时再次进行焊接耐磨层.2A引风机在2013年2月23号加固完成后正常运行至事故发生时.xHAQX74J0X
2013年6月2号,1A引风机叶轮叶片断裂事故后,随后对其他引风机叶轮叶片进行渗透试验和超声波检测.对2A引风机渗透试验发现4个裂纹,超声波未发现裂纹.LDAYtRyKfE
附图11 2A引风机裂纹-1
附图12 2A引风机裂纹-2
附图13 2A引风机裂纹-3
附图14 2A引风机裂纹-4
2013年6月7号晚7点左右,由于业主操作失误,使脱硫烟风道旁路门关闭,造成2A引风机喘振,随即跳闸.随后,锅炉炉膛形成正压,进而跳机.Zzz6ZB2Ltk
四、原因分析:
在2013年6月2号对2A引风机检查裂纹时,同时对叶片和导叶地磨损进行了检查,
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