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关于柳州市桂柳路垃圾转运站植物萃取液
除臭系统改进方案探析
摘要:针对柳州市桂柳路垃圾转运站喷淋除臭系 统存在的问题进行
分析研究,提出相应的解决方案。
关键词:大型垃圾转运站,天然植物萃取液除臭系统 中图分类号:
目前国内大型垃圾压缩设备的压缩工艺主要分为垂直 式压缩和水平式压缩。水平压缩工艺比垂直压缩工艺的设备 成熟,建设成本低,且规模适应性强,在全国范围内,水平 压缩工艺被普遍采纳和使用。柳州市桂柳路垃圾转运站结合 自身实际情况和未来发展需要,在压缩工艺上采用的也是水 平式压缩系统,并且配备了自动称重系统,除尘除臭系统, 垃圾收集系统,自动监控系统等辅助系统。
其中植物液除臭系统在抑制臭气挥发,改善现场作业条 件,维持站内环境方面发挥了重要的作用。此系统主要是通 过在需要净化空间的上方设置一定数量的专用雾化喷嘴,将 除臭剂雾化后均匀分散在空气中,除臭剂中的有效分子吸附 空气中异味分子,并与异味分子(如硫化氢、甲硫醇、甲醛、 氨气等)发生聚合、取代、置换、和分解等化学反应,改变 异味分子的原有分子结构,并使之降解,生成对人体无害, 无味的产物,使之失去臭味而且无二次污染。
经过一段时间的试用,发现植物萃取液除臭系统在除臭 方面的作用非常明显,确实为改善现场环境发挥了重要的作 用。但由于系统本身设计不够完善,在使用的过程中也出现 了不少的问题。通过与其他兄弟单位的交流,发现在其他单 位同样的设备,类似的问题也存在,这说明此套系统在设计 上还不够成熟,还有待改进的地方。下面就我站的植物萃取 液除臭系统经常出现的几个问题做更详尽的说明:
存在的问题
1.1喷淋系统在工作时,水会经过吹气管道进入到储气 罐里,当储气罐的进水量达到一定高度后会倒流进入空压 机,对空压机的运行产生严重的安全隐患。
1.2转运车间一楼三套压缩设备上方的喷淋不能实现单 套设备单独控制,对植物萃取液的浪费比较严重。
1.3系统的设计对二层卸料平台现场条件的考虑不够周
全,喷淋出水量的控制方式太粗放,无法实现精细控制。喷 淋出水量太小对车间的除臭效果不明显,而出水量太大又影 响到电气设备的安全运行及使用寿命。
2 ?原因分析
1当启动喷淋系统后,水泵开始工作,反吹电磁阀此 时虽然处于关闭的状态,但由于水管内的水压过大,电磁阀 阀芯弹簧的压力小于作用在阀芯上的水的压力,造成反吹电 磁阀阀芯被水流冲起,电磁阀处于半开启状态,失去阻止了 水流通过的作用,大量的水经过电磁阀和吹气管道进入到储 气罐内。
2.2 一层三套压缩设备的喷淋水管虽然各自独立,但是 三条喷淋管在出水处都集合到一起仅由下层电磁阀来控制 其开启和关闭,如此一来,下层的电磁阀开,三套设备的喷 淋同时打开;电磁阀关,三套设备的喷淋同时关闭。
2.3经仔细研究整套喷淋系统的工作原理,发现此系统 没有能较精确控制水量的元件,在平时的工作中,只能通过 手动调节回流阀来控制喷淋系统的出水量,但这种单靠手动 调节阀门来控制水量的方式效果比较差,调节方式粗放,无 法实现精细调节。
解决方案的探讨:
针对以上几个问题,我站技术人员经过认真分析研究, 提出了相应的解决方案:
3. 1针对水回流到储气罐的问题,由图分析可知,要实 现当水泵工作,水不会经过电磁阀和反吹管进入到储气罐, 而水泵停止运行,空压机启动进行反吹时,气体能通过电磁 阀对管道里残余的水进行清理这一功能,须在反吹电磁阀之 前增加一单向导通阀。单向导通阀是只允许液体单方向流 动,反方向时截止的控制阀。在管路中增加一个单向阀(如 下图)便可以解决水回流到储液罐的问题。
3.2针对一层三套设备的喷淋管路不能单独控制的情 况,可在原来设计的基础上稍作改变,只需增加两个电磁阀 (如下图所示),把原来的一个电磁阀控制整个一层喷淋更 改为由三个电磁阀分别来控制,每个电磁阀控制一套设备的 喷淋管路,把原来的集中控制改为现在精确控制,避免了不 必要的药剂浪费,节约了生产成本。
3.3经研究,控制二层喷淋开启和关闭的电磁阀只是一 个普通的电磁阀,不具备调节水量的功能,可考虑在二层的 喷淋管道上增加一个稳压阀(如下图所示),通过调节稳压 阀的压力值来控制整个二层卸料平台喷淋的出水量,使之既 达到最大的除臭效果又不影响到电气柜内各电器元件的正 常运行。
改进后效果分析
4. 1系统稳定性好,杜绝了安全隐患。
改进后对整个喷淋除臭系统的稳定性没有大的影响,没 有干涉到系统其它元器件的安全运行,并且操作简单,实用 性强。
4.2节约了成本,杜绝了药剂的浪费
4.3技术上给其他转运站的建设提供了参考
本站技术人员通过对系统认真研究,对本系统存在的设 计缺陷进行分析,并结合本站的具体情况,对系统进行了改 进,即满足了自身的生产需要,也在技术上进行了新的探索,
积累了新的经验,给同行业
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