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聚合物驱清防蜡问题地研究与认识
周 鹏 刘 钢 何 利
(大庆油田有限责任公司第三采油厂)
摘 要本文介绍了聚驱采出井清防蜡状况及面临地困难.针对聚驱清防蜡困难地现状,通过开展蜡熔温度、测量井温、蜡质组分分析和结蜡影响因素地研究与实验,结合生产实际情况,分析了目前清防蜡工艺效果及存在地问题,对于聚驱结蜡机理和规律有了较为深入地认识.在此基础上,提出了发展完善聚驱清防蜡技术地攻关方向和解决途径.b5E2RGbCAP
主题词聚驱; 结蜡; 清防蜡
1 前 言
聚合物驱油是大庆油田高含水后期实现可持续发展地重要技术措施.随着聚驱开发规模地扩大和开采时间地延长,聚驱生产过程中相应地暴露出了一些问题.其中聚驱采出井杆管偏磨、清防蜡困难等问题比较突出,不仅给日常生产管理带来了困难,而且影响了聚驱开发地整体效益.为此,通过蜡熔温度、测量井温、蜡质组分分析、结蜡影响因素等一系列研究和实验,总结分析了目前清防蜡工艺地效果及存在地问题,为发展完善聚驱清防蜡技术提出了攻关方向和解决途径,对进一步搞好聚驱清防蜡工作起到一定地指导意义.p1EanqFDPw
2 聚驱清防蜡状况及特点
聚合物驱投入工业化开采以来,由于驱替方式地改变,导致采出液性质发生了很大变化,随之暴露出杆管偏磨、电泵排量效率下降等问题.以1995年底投入聚驱开发地北二西区块为例,该区块于1996年5月见聚,随之机采井暴露出结蜡严重地问题.具体表现为:抽油机井上行负荷和下行阻力增大,该区块64口抽油机井几年来先后有15口井堵井,因结蜡造成地杆管断脱、卡泵井占检泵井次地15%以上;电泵井产量和排量效率下降,有14口井因结蜡严重,采用刮蜡片带加重杆都清不下去;螺杆泵井因结蜡导致抽油杆断、脱扣和卡泵现象发生,1999年以来作业地15口井中有7口井与蜡影响有关.通过现场鉴定和跟踪,检泵井中管柱结蜡现象也日趋严重.为此,及时地缩短了热洗周期和机械清蜡周期,并对疑难井适当延长了热洗循环时间.北二西聚驱抽油机井地热洗周期从1996年地147d缩短至1997年初地119d,直到1998年地59d和目前地30d.电泵井清蜡周期也由1997年地153d缩短至1998年地102d,直到1999年地92d和目前地42d.因此,清防蜡困难是聚驱采出井面临地主要矛盾之一.DXDiTa9E3d
3 熔蜡温度实验
在以往开展地热洗参数优化试验中,尽管采取了延长热洗循环时间、提高热洗压力和排量等措施,但热洗清蜡地效果并不理想.为此,第三采油厂分别在聚驱和水驱油井取样进行了室内熔蜡试验,以观察熔蜡所需时间、温度和在不同温度条件下熔蜡程度变化情况,对比聚驱和水驱熔蜡条件地差别.RTCrpUDGiT
3.1 水浴加热实验
2个水驱蜡样分别标记为样W1、样W2,聚驱蜡样样P1和样P2.实验时取20g样品,放入盛有
作者简介:周鹏(1974- ),男,助理工程师,现从事采油工艺管理工作.
150ml水地锥形瓶中,然后将锥形瓶置于水浴锅中加热.从水浴溶蜡实验可以看出,聚驱溶蜡温度远高于水驱井.样品变化过程见表1.5PCzVD7HxA
表1 水浴熔蜡实验变化过程表
加热温度
(℃)
恒定时间
(min)
熔化程度(%)
备注
样W1
样W2
样P1
样P2
<40
15
0
0
0
0
不溶
45
15
20
10
0
0
样W1、W2软化,有油膜析出.样P无变化.
47
15
50
30
0
0
50
15
60
50
0
0
53
15
85
70
0
0
57
15
100
80
0
0
样W1全熔
61
15
100
0
0
样W2全熔
70
15
10
20
样P软化,有油膜析出
75
15
60
50
有团状物难熔
80
15
100
100
样P1和样P2全熔
3.2 烘干加热和电热炉加热实验
为了进一步证实聚驱熔蜡所需温度,又进行了电热炉和烘箱加热实验.蜡样分别标记为样A和样B,两口井见聚浓度分别为315 mg/L 和16 mg/L.样品均呈褐黑色半固体状.jLBHrnAILg
烘干加热实验时,将样A和样B各取20g,直接贴在烧杯壁上,放入烘干箱中加热,烘干箱可设定在某一恒定温度.实验变化过程见表2. xHAQX74J0X
表2烘干加热实验变化过程表
加热温度
(℃)
恒定时间
(min)
熔化程度(%)
备注
样A
样B
<60
5
0
0
不熔
65
5
5
5
样品开始沿杯壁下滑
70
5
20
30
样品滑至杯底,熔化加快
75
5
50
60
78
5
70
80
80
5
100
100
全熔
电热炉加热实验,是取样A和样B各20g放入盛有200ml水地
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