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××市××××有限责任公司审核案例 推荐机构:广州赛宝认证中心服务有限公司 认证类型:质量管理体系 审核员: 邱以文 1、 案例发生的背景: 2010 年7 月5 日-8 日广州赛宝认证中心审核组对××市××× ×有限责任公司的质量管理体系进行了审核周期内的第一次监督审 核。 ××市××××有限责任公司是一家日用陶瓷生产企业,主要产 品是各种尺寸的陶瓷(汉汤)碗制造;产品制造过程包括瓷泥料准备、 成型、烧成、彩花等。 该企业是一个有多年日用陶瓷生产历史的集体转型企业,管理层 关注企业的经营绩效,但由于企业产品生产还是属于劳动密集型、手 工和半机械化生产模式,多年来的经营管理成效不大,因此也希望我 们的审核能给企业提供一些增值的意见。 本次审核是审核周期内的第一次监督审核,因此如何结合审核给 企业提供一些有价值的意见,成为本次审核的关注要点。 2 、 案例审核发现和沟通过程: 审核员在审核中观察到企业的“产品成品率”(烧成合格率)多 年来一直未达成目标,虽然2010 年上半年比2009 年度有改进,平均 达到79 %,但距离公司的目标84 %还是有差距;企业在管理评审输 入里分析到未达目标的原因有燃料问题和材料困难,但是审核员注意 到这里面应该还有生产和管理方面的因素在起主要作用; 陶瓷碗产品的生产过程主要是:泥料准备-包括配料、球磨、工 序,成型-包括制(压)坯、施釉、工序,烧成工序,还有后续彩花 工序。关键工序是配料、成型和烧结;经过烧结工序的产品已经成瓷, 便不能改变或回收。对于企业来说产品合格率的控制主要在烧成之 前,包括工艺过程和材料利用率。 在现场审核过程,审核员了解到企业烧成后成品的不良品情况, 除掉因烧成原因出现生烧过烧之外,还有开裂、变形为多;审核员在 生产车间就发现了与之有关的工艺现象: 7 月6 日下午在成型车间的成型压坯工序,观察到中班现场的3 台压坯机分别压制两种规格碗(金1 号和5 寸汉汤)产品的瓷泥坯, 问及对坯体的控制,现场人员回答按照工艺规定进行;在现场审核员 观察到工序对成型的泥坯定时作坯重的检测,检测记录在“半成品检 查表”里,但7 月1 日到5 日的检查表同一规格尺寸的泥坯重量记录 都是同一个重量,如金1 号都是420 克,5 寸汉汤都是330 克,和工 艺文件规定的要求一样,出现了测量数据一致性很好的现象,审核员 判断工序的泥坯检测的活动可能出现了失控;因此,在陪同人员配合 下现场抽查3 台机中的2 、3 号压坯机泥坯,(两台机分别压制金1 号 和 5 寸汉汤产品的瓷泥坯),称重结果平均值为432 克、346 克;再 看当天的早班成型检查“半成品检查表”一个上午都没有检查记录; 可以看出,出现以上情况正是没有执行好产品制造过程的控制和检查 工作; 审核员分析,由于压坯过程的结果偏离了工艺规定要求,这个制 造过程的控制不到位,使产品在后加工过程给不良率的出现留下了隐 患;首先如果产品瓷坯大部分超重,那么在后工序按照正常的干燥时 间,泥坯干燥就会不足,而含有一定水分的不干泥坯进窑烧结就容易 出现开裂变形的情况,这是不良率出现的因素之一,也出现了不该的 浪费,因为烧成后的不良品只能报废; 因此,针对作为生产过程的控制不足,审核员给以上问题点开出 了一个不符合项报告(一般不符合)。 接着,审核员在和企业领导沟通时对这个问题作了深一层次的分 析,以上案例每个瓷件的泥料已经出现普遍的超重,若以每个瓷碗多 用10 克泥料,企业年产6000 万件,就要多用600 吨泥料,按照每吨 白瓷细泥料1000 元计算,就多用了60 万元材料费;这对一个生产低 利润日用陶瓷产品的企业来说无疑是一笔有份量的开支。 对出现以上的问题点,得到了生产线和企业领导的认可,也为审 核员提出的深层次分析感到满意,不仅仅给他们指出了生产工艺控制 的不足,更是引出了生产成本控制的改进课题。同时表示会以此为契 机,在企业内部开展通过完善生产过程管理、节约增效的活动。 3、受审核企业对不符合的改进 本次审核对上述发现开出了不符合项报告,企业分析了现场工艺 控制不足的原因,对压坯“工艺作业指导书”作出修订,改进了工艺 控制方法,包括工序检查人员、时间、要求、记录的规定,尤其是增 加了每只碗泥坯的重量偏差的控制要求,相应的纠正措施已经实施; 企业反映此项改进为其提升企业绩效找到了很好的案例。审核组将会 在今年7 月的再一次监督审核对这个

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