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盾构过孤石段掘进工艺总结资料
一、区间孤石概况
某城市地铁TA04标盾构区间隧道自DK18+238到DK18+829大部分在玄武湖下部中密~密实的③-4e2混合土中穿越,该层主要为角砾混砾砂、风化岩屑及少量粘性土,局部含有较大的孤石(主要分布在左线,勘探揭示的孤石具体分布情况见表1),单轴抗压强度最高46.35MPa,胶结性差,易坍塌,自稳性差,且含较丰富的弱承压水,因此隧道施工易产生围岩失稳问题,特别是孤石的分布对盾构推进影响较大。
对于孤石的分布,由于尺寸相对较小,且分布有随机性,靠加密勘探无法有效的揭示其具体位置。另外,由于该段主要位于玄武湖底部,物探方法也无法有效使用。
1,已勘明隧道开挖范围内孤石分布点位表(表1):
揭露孤石地勘孔号
里程/掘进环号
孤石埋深(米)
D4Q7G29
DK18+252/468.7环
21~22.7孤石(5#孤石点)
D4Q7Z17
DK18+309/421.2环
25~25.2孤石(4#孤石点)
D4Q7Z35
DK18+367/372.8环
19~19.6孤石(3#孤石点)
D4Q7G67
DK18+396/348.7环
22.4~24.8孤石(隧道底板埋深23.5)(2#孤石点)
D4Q7Z36
DK18+426/323.7环
15.2~16孤石(1#孤石点)
勘测点布孔图:
区段地质剖面图:
部分地勘芯样照片:
D4Q7G29(20-24m) D4Q7Z17(24-28m)
D4Q7Z35(16-20m)
2,部分未勘明但根据掘进参数判断
当盾构掘进过程中刀盘扭矩参数变化较大、波动频繁,掘进速度跳动较大,且土压变化对推力、掘进速度、刀盘扭矩影响较小,四组刀盘伸缩油缸压力出现不均匀顺序变化,结合渣样分析,判别是否是掘进遇孤石。
在九锁区间左线里程DK18+
孤石处理措施:
盾构掘进孤石处理措施均需根据孤石的大小、位置、形状、周边环境等因素确定处理方法,目前孤石处理措施如下:
1,地面提前预处理
①、物探法确定孤石大小范围,采取地面冲孔、挖孔处理孤石;
②、孤石区域注浆加固,是孤石与周围围岩土体固成一体,便于盾构机掘进通过。
③、小口径钻头钻孔爆破
2,洞内处理
(1)盾构超前注浆孔注浆,已达到对前方土体加固的目的,以使盾构顺利通过孤石。
(2)对孤石进行静态爆破,大石化小,再把小石块从刀盘前方移进土仓由螺旋输送机排出土仓
(3)若地层条件较好,则可直接开仓,对掌子面孤石用岩石分裂机破碎。
(4)盾构机直接掘进
由于隧道上方地面为玄武湖,不具备冲孔、挖孔条件,无法采用地面处理方式,且孤石大小不宜采取超前爆破施工,因此本项目采取了直接掘进过孤石。
二、掘进工艺总结
1、掘进及同步注浆
= 1 \* GB2 ⑴、设备上的准备
①、刀盘刀具
在盾构接近孤石区域前应选择合适的地层停机,对盾构机刀盘进行清理,同时检查更换刀具。
2014年11月18日拼装环号303环 切口里程DK18+460.4 开舱清理查刀
开舱滚刀及开口状况,及时冲洗刀盘
清理后检查刀具,面板单刃滚刀、周边单刃滚刀、中心双刃刀以及齿刀刮刀均在正常磨损范围内,不予更换。
2014年12月28日拼装环号338环 切口里程DK18+418.4 带压清舱换刀
作业十三舱,清理泥饼及更换4把单刃滚刀
2015年3月27日拼装环号450环 切口里程DK18+284 开舱清理
开口泥饼 清理后可见掌子面
= 2 \* GB3 ②、螺闸门的改造
孤石存在于混合土层中,在该区段掘进时很容易产生喷涌,首先我们在设备上解决,尽可能减少喷涌量,使皮带机能一次性带走,而防止盾尾掉渣落浆严重,减少清理量。
区间左线所使用的海瑞克S669型盾构后闸门安装的是单闸门,一旦闸门打开舱内压力会瞬间释放,使得闸门关闭迟缓而造成舱内失压,容易造成土体失稳。为此我们在螺闸门上做了一些改进:
改进前(闸门口监控截图)
第一次改进的手动闸阀(Φ300板阀)第二次改进的启动薄型闸阀(Φ300板阀)
第二次改进后的启动板阀,该阀门可与螺闸门一起在驾驶室内超控,有效提高安全性能,同时可靠性较之手动闸阀要高得多。
⑵、掘进过程参数控制
隧道自里程DK18+519开始进入玄武湖后其埋深从17米延至26米,设计为29‰的下坡,计算中心土压1.6bar~2.0bar。
①、掘进模式的选择
盾构进入玄武湖底混合地层后,考虑到③-4e2混合土自稳性差、易坍塌等特性,选择满舱建压推进和半舱加气保压推进两种模式。
满舱建压相对半舱加气保压掘进对土压控制较为容易,但相对压力要高出半舱气压的0.2—0.4bar,致使在获得同等速度时推力
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