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- 2019-04-14 发布于江西
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自动化
基于PLC的曲轴拉弯机电气控制系统的应用设计
黄 健,李 勇,廖静很
(中山职业技术学院电子系, 广东中山 528404)
一 种自动化程度要求较高的机电设备.用PLC技术改造传统继电器控制的曲轴拉弯机的控制电路,改变了过
器为核心的时间控制,实现了对曲轴拉弯机工序的自动控制.取得了很好的经济效益。 ¨¨
机;PLC;自动控制
中图分类号:TP273 文献标识码:B 文章编号:1009—9492 f2010)09-0030-02
1概述 2是一个回转油缸,它带动夹头2工作。油缸3带动夹头
3工作。三个夹头的布置和运动规律原则上是使曲轴拉弯
曲轴拉弯机是一种自动化程度要求较高的机电设
备,但存在以下缺点:采用继电器逻辑控制方式,控制 前后保持棒料的中心线长度不变。棒料工件夹在夹块 2
中,中通冷却水,在电加热过程中起短路作用,使工件轴
系统中使用了大量的中间继电器、时间继电器,由于控
制触点多,电控系统故障率高,检修周期长,使用年月 颈部分不至过热。夹块借助油缸5开合。
久后,电气控制系统线路老化,继电器故障频繁,检修 3电气控制系统设计
困难。 3.1曲轴拉弯机的控制要求
PLC在工业控制方面的应用日益广泛,它编程灵活, 工件被六个夹头夹紧。工件经过电加热 30秒至锻造
抗干扰能力强。为了解决上述曲轴拉弯机的缺点,决定对 温度 (1050。C),然后由六个拉弯油缸对工件进行 15秒拉
曲轴拉弯机电气控制系统进行改造。用PLC技术改造传统 弯。六个夹头的夹紧由一个电磁阀 1KY1控制,夹紧压力
继电器控制的曲轴拉弯机的控制电路,改变了过去传统的 50kg/cm2.六个夹头的放松由另一个电磁阀 1KY2控制。
以时间继电器为核心的时间控制,实现对曲轴拉弯机工序 六个拉弯油缸的拉紧由一个电磁阀2KY1控制,六个拉弯
的自动控制。改造曲轴拉弯机后的优点是:用PLC对系统 油缸的复位由另一个电磁阀2KY2控制。
进行逻辑控制和变速位置的数据处理,较好地实现了曲轴 控制分为手动和自动两种方式。
拉弯机原工艺要求,简化了线路,提高了可靠性和运行效 3.2曲轴拉弯机的主电路设计
率。 曲轴拉弯机的主电路如图 1所示。液压泵电动机 M
2曲轴拉弯机控制的工艺要求及过程 由接触器 KMl控制,液压系统由该泵提供动力。该泵l丁
某军工设备上的四拐曲轴是在拉弯机组上成形的。拉 作压力 100kg/em ,安全阀压力 70kg/cm ,减压压力
弯机组由一台主机 (一次热拉弯成形)和一台辅机校正机 50kg/cm。。
(冷整形)组成,共有四个部分,即机械系统、液压系统、 变压器B由接触器 KM2控制。变压器 B为工件提供
冷却系统和电气控制系统。矫正机将拉弯机刚拉成的曲轴 加热电源.容量500kVA,初级380V,次级 23—34V,能
进行冷却成形,以避免冷却时收缩变形。从而提高精度。 在30秒左右将工件加热至锻造温度。
因矫正机无机械运动,故只介绍曲轴拉弯机。 3.3 PLC的I/O地址分配
曲轴拉弯机的六个夹头分别布置在机架上,它们分别 PLC选用日本三菱FX系列FX2N一32MR型PL
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