空心杆热洗清蜡工具的改进与应用-钻采工艺.PDF

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钻   采   工   艺 2019年1月 ·106·   DRILLING&PRODUCTIONTECHNOLOGY Jan.2019 生产线上 空心杆热洗清蜡工具的改进与应用 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3 牛彩云 ,周志平 ,常莉静 ,甘庆明 ,石海霞 ,徐 乐 (1长庆油田公司油气工艺研究院2低渗透油气田勘探开发国家工程实验室3长庆油田第六采油厂)   牛彩云等.空心杆热洗清蜡工具的改进与应用.钻采工艺,2019,42(1):106-107,110 摘 要:空心杆热洗清蜡技术在各油田均有试验,但未得到广泛应用,主要问题是热洗阀易发生卡、堵,且在 斜井段关闭不严。针对这些问题,对空心杆热洗关键工具进行了优化,研制了适合定向井的新型热洗阀,改进了井 口防喷盒,选用H级高强度空心杆,定型了空心杆热洗清蜡技术。在镇北油田试验。试验结果表明,平均单井热洗 3 时间约1.5~2h,热洗用大约8~10m,检泵周期延长60d。与常规热洗相比,作业时间平均缩短了6h,用水量节 省60%以上,热洗过程不损害地层热洗后油井没有含水恢复期,不影响产量,是一种高效节能的清蜡技术。 关键词:空心杆;热洗阀;热洗清蜡;高效节能;清蜡技术 DOI:10.3969/J.ISSN.1006-768X.2019.01.33   镇北油田是长庆油田开发的的主力油田之一,油井普遍 存在结蜡现象,结蜡位置一般在井口以下 100~500m,结蜡 厚度1~5mm,严重结蜡井结蜡厚度超过10mm,有的甚至堵 塞整个油管。油井结蜡造成了抽油机的负荷增大,井口回压 上升,严重时发生抽油杆断脱等事故,影响了检泵周期。 目前,镇北油田油井清蜡主要采用常规热洗清蜡、化学 剂清蜡、机械清蜡等技术,其中常规热洗清蜡因其操作方便、 成本低而被广泛应用,但缺点是耗费水资源、特别是低压油 层,极易导致洗井液倒灌油层,影响油井产油量;同时,洗井 [1] 后含水上升,部分油井含水恢复期超过 10d甚至更长 。 为解决上述问题,研究了空心抽油杆热洗清蜡技术,并对关 键工具进行了优化,在镇北油田开展了试验。 一、基本结构及工艺原理 图1 空心抽油杆热洗系统组成 1.结构 空心杆热洗装置主要由热洗三通、空心抽油杆、热洗单 二、关键工具优化 [2] 流阀及配套的光杆和光杆密封器等组成 ,如图1所示。 2.工艺原理 1.热洗单流阀改进 [5-7] 空心杆热洗清蜡工艺是将一定长度的空心抽油杆及热 热洗阀 是空心杆热洗清蜡工艺的关键工具,安装在 洗单流阀下入油井结蜡深度以下50m位置,下接实心抽油 空心杆与实心杆联接处。常规热洗阀(见图2)由于过流截 杆、泵等生产管柱。热洗时,生产井无需停井,热洗介质通过 面积小,洗井过程中井液杂质易沉积在腔体内堵塞通道,造 掺水立管、软管、悬接器、空心光杆注入空心杆内,经过热洗 成开启压力高,难以洗通;同时部分油井结蜡点在造斜点以 单流阀,从空心杆与油管环形空间随产出液进入地面管 下,球阀在斜井中密封性较差,影响油井正常生产。针对上 [3] 述问题,研制了新型热洗阀(见图3),球阀采用压缩弹簧支 网 。整个热洗过程中,由于热洗介质仅在结蜡井段以上的 [4]

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