多工位组合机床控制系统的PLC改造.pdfVIP

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  • 2019-04-14 发布于江西
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学兔兔 务l 匐 似 多工位组合机床控制系统的PLC改造 PLC transformation of the controlling system for multi-station assembly machine 王晓瑜 WANG Xiao—yu1,2 (1.西安外事学院 工学院,西安710071;2.西安建筑科技大学 机电工程学院,西安710077) 摘 要:介绍了用西门子s7—200系~UPLC对多工位组合机床电气控制系统的改造,介绍了系统的工 艺流程,给出改造后PLC端子接线图和主程序。实践结果证明改造后控制系统工作可靠, 操作方便直观,故障率低,提高了工效。 关键词:组合机床;PLC;梯形图 中囝分类号:TG502 文献标识码:B 文章编号:1 009-01 34(201 2)2(下)一0088-03 Doi:1 0.3969}/J.issn.1 009-01 34.201 2.2(下).28 0 引言 多工位组合机床作为一种高效自动化机加工 设备,可对大批量的零件进行钻、铣、镗、铰等 多种工艺加工。但传统的多工位组合机床,其继 1号工作台 2号工作台 电一接触器逻辑控制系统,存在电路复杂、可靠 性差、故障诊断与排除困难、维修任务较大等缺 图l 多工位组合机床的工作流程图 点。为解决上述问题,采用西门子公司的S7—200 控制,在机床主轴的进给与后退过程中,分布在 系列PLC对其电气控制系统进行改造。 各处的挡铁碰撞相应的行程开关.发出相应的动 1 多工位组合机床电气控制线路要求 作命令。电磁铁工作状态见表1。 组合机床电气控制系统主回路中,共有3台 表1 电磁铁工作状态 电动机,其中M1为气泵电动机,M2、M3分别 工序 Y 1 YA2 YA3 YA4 YA5 YA6 YA7 为1号和2号动力头电动机,l号和2号动力头可 原位停止 实现手动操作和自动操作,同时增添手动操作工 夹紧 + 位过程的LED显示。 快进 + + + 机床上电后,启动液压系统,送料臂将工件 工进 + + + + + 死挡铁停 推入机床的上料部位,由夹具加紧。按下启动按 留 + + + + + 钮SA1,进行手动/自动控制模式选择 (SB1手动 快退 + + + /SB2自动)。当送料臂退回时,加紧装置工作实现 松开 工件的可靠夹紧;1号和2号动力头开始完成各自 的快进和工作进给加工过程,在对应工位加工完 2 电气系统的改进措施 毕后,两个动力头、上料臂、卸料臂完全退回时, 2.1 PLC的选型嘲和I/0地址分配 成品将同时被松开

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