PLC控制系统在唐钢2560m3高炉喷煤系统的应用.pdfVIP

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  • 2019-04-14 发布于江西
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PLC控制系统在唐钢2560m3高炉喷煤系统的应用.pdf

PLC控制系统在唐钢 2560m 高炉喷煤系统的应用 PLO控制系统在唐钢2560m3高炉喷煤系统的应用 谷明月 乔艳萍 (唐山科技职业技术学院机电系,河北唐山063000) [摘要] 由于高炉生产连续性强 ,与之配套的喷煤系统必须有很高的 自动化控制水平。为进一步降低成本,提高高炉性 能,在原有工艺基础上对唐钢2560m,高炉喷煤控制系统进行了优化改造,配备了美国A—B公司自动化程度较高的PLC控制 系统。改造后喷煤系统自动化程度高,运行稳定可靠,维修方便,为高炉正常生产提供了保证。 关键词 可编程控制器 高炉 喷煤系统 喷吹 自动控制 1 前言 配电由单独的变电所供给。传动和控制设备均设置在 唐钢 2560m3高炉是现代化大型高炉之一,为 低压配电室内,操作方式分为集中控制和机旁手动, 进一步降低成本,提高 2560m3高炉性能,公司引进 集中控制由PLC实现。 了德国KRUPP公司二手喷煤系统的设备和厂房 ,并 由于高炉生产连续性强,因而与之配套的喷煤系 对原有工艺进行了优化修改,配备了 自动化程度较高 统必须有很高的自动化控制水平。为此,通过PLC又 的PLC控制系统。该系统与常规流程比,具有节能、投 将集中控制分为测试 、半 自动、全 自动三种。这三种控 资省、生产周期短、劳动成本低及适应性强等优点,因 制既能满足高水准的自动化控制要求,又能很方便地 此赢得了世界各国的青睐Ilj。目前,A系列喷煤系统已 进行检修、调试,保证连续生产,减少事故,为高炉提 投入运行,既节约了资金,又能很好地满足 2560m 供优良可靠的煤粉。 高炉的生产需要。 2 工艺流程 喷煤系统由制粉和喷吹两部分组成,整个系统的 工艺流程框图如图1所示。 原煤 焦炉煤气 高炉煤气 图 l 工艺流程图 2.1 制粉 流程 吹为连续工作制,喷吹量连续计量。 制粉系统的主要设备有给煤机、冲击锤式磨煤 2.2.2 主要工艺设计参数 机、筛分机f粗粉分离器)、布袋过滤器、闭路水循环的 喷煤量 :最大40t/h,折合 180kg4Fe; 射流洗涤机 、氮气加压机 、热烟气发生器 (燃烧炉)及 氮气总管压力 :1.3MPa; 主排烟机等。 喷吹罐压力 :1.0MPa; 根据工艺要求,将设备分为若干机组。燃烧炉原 氮气消耗量 :300Mm3/h; 设计辅助燃料为天然气,本设计改为焦炉煤气 ,主燃 高炉风口数量 :30个。 料仍为高炉煤气,燃烧系统采用强制鼓风系统。 2.2.3 喷吹系统的自动控制主要包括 “倒罐”控制、喷 引进的制粉机为锤式磨煤机 ,煤粉产量为40eh, 吹控制、停喷控制 、返粉控制等。 煤粉粒度≤0.2mm的占80%,磨机通过启动离合器 3 系统配置 和平皮带由电机驱动。 3.1 自动控制系统 2.2 喷吹流程 自动控制系统分为基础 自动化级和过程管理级 2.2.1 喷吹系统包括布袋收粉器 、原粉仓 、粉仓下叶 两级之间通过 C0ntrollNet网连接。基础 自动化级指 轮给料机、煤粉筛、中间罐、喷吹阀、卸煤阀等。煤粉喷 PLC控制系统,它执行设备顺序控制f包括各设备之 201

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