rh炉成本分析报告.docxVIP

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rh炉成本分析报告   【摘要】本文通过对rh炉正常生产时蒸汽系统的研究,将转炉回收的蒸汽引入rh炉蒸汽系统,减少外部蒸汽消耗,降低能源成本,并找到最佳的蒸汽使用方案。   【关键词】rh;转炉;蒸汽   【abstract】throughtheresearchofrhfurnaceinnormalproductionofsteamsystem,steamintothesteamrecoverysystemofrhconverterfurnace,reduceexternalsteamconsumption,reduceenergycosts,andfindthebestsolutionusingsteam.0前言   钢铁行业面对目前严峻的市场形势,如何降低生产成本成为钢厂是否能够生存的前提条件,所以rh利用转炉回收蒸汽进行冶炼就成为一项重要的降成本措施。山东钢铁集团济钢板材有限公司炼钢厂120t区域rh炉为奥钢炼技术,设备先进、自动化程度高。该套rh炉抽真空用介质为蒸汽,蒸汽系统由济钢设计院设计配套,蒸汽来源为我厂120t转炉余热回收蒸汽。为了稳定生产、降低能源消耗,现对我厂蒸汽系统现状及rh炉与转炉的蒸汽系统生产情况进行研究,找到最佳的能源使用方案。   1蒸汽系统现状   我厂蒸汽系统由3座120吨转炉、3台60m3汽包、3台80m3蓄热器、2台112m3蓄热器、1座vd锅炉等组成。1#、2#、3#蓄热器与4#、5#蓄热器分属两套系统,蒸汽不能够互相备用;vd锅炉只给vd炉提供蒸汽。3座120吨转炉班回收蒸汽300~350吨,在rh炉之前主要用户为总公司蒸汽管网和我厂自用,输往总公司蒸汽管网的流量为240吨/班左右,我厂自用蒸汽120吨/班左右,蒸汽回收量与输出量基本持平;vd锅炉最大允许蒸汽产量为19吨/小时。   2rh炉蒸汽参数要求   根据外方专家的要求,rh炉正常生产时蒸汽系统必须满足以下条件:   1)压力保持在~之间;   2)温度在200~220℃之间;   3)流量大于19吨/小时。   3rh炉蒸汽系统生产过程工艺参数分析   1)处理时间24分钟、蒸汽量、流量16-21t/h、蓄热器压力、调节后压力、电加热器进口温度191-197℃、电加热器出口温度206-228℃。分析:   ①本炉生产时相关转炉生产情况为:3座转炉连续生产,无补炉、套出钢口等情况;②蒸汽压力、温度、流量等参数能够满足抽真空及外方专家的要求;   ③蒸汽压力下降较快,从开始的以上下降到;   ④流量稳定后,温度最高208℃。   2)处理时间25分钟、蒸汽量、流量15-19t/h、蓄热器压力、调节后压力、电加热器进口温度180-185℃、电加热器出口温度201-225℃。分析:   ①本炉生产时相关转炉生产情况为:2座转炉连续补炉或套出钢口,生产间隙小于10分钟,在此期间另两座转炉连续生产;   ②蒸汽压力、温度、流量等能够满足抽真空及外方专家的要求。   3)处理时间30分钟、蒸汽量10t、流量15-20t/h、蓄热器压力、调节后压力、电加热器进口温度188-196℃、电加热器出口温度209-216℃。分析:   ①本炉生产时相关转炉生产情况为:1座转炉补炉或套出钢口,另两座转炉连续生产,   生产间隙小于10分钟;   ②蒸汽压力、温度、流量等能够满足抽真空及外方专家的要求;   ③、蒸汽压力一直在低位状态下运行。   4)处理时间22分钟、蒸汽量、流量18-22t/h、蓄热器压力、调节后压力、电加热器进口温度194-200℃、电加热器出口温度192-215℃。分析:   ①本炉生产时相关转炉生产情况为:1座转炉检修,2座转炉同时生产,生产间隙小于10分钟;   ②蒸汽压力、温度、流量等能够满足抽真空及外方专家的要求。   5)处理时间29分钟、蒸汽量、流量13-25t/h、蓄热器压力、调节后压力、电加热器进口温度162-194℃、电加热器出口温度190-210℃。分析:   ①本炉生产时相关转炉生产情况为:2座转炉连续生产,生产间隙大于20分钟,无补炉、套出钢口等操作;   ②蒸汽压力、温度、流量等不能够满足抽真空及外方专家的要求。   6)处理时间32分钟、蒸汽量、流量14-25t/h、蓄热器压力、调节后压力、电加热器进口温度166-193℃、电加热器出口温度194-215。分析:   ①本炉生产时相关转炉生产情况为:1座转炉连续生产,另外两座转炉同时补炉或检修;②蒸汽压力、温度、流量等不能够满足抽真空及外方专家的要求;   ③因蒸汽不合要求,停止抽真空,同时检测真空度。   4结论   1)3座转炉正常生产或1座转炉检修,另2座转炉连续生产或生产间隔小于10分钟等情况,能够满足rh炉生产要求。   2)2座转炉连续

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