水马达在延迟焦化装置的实践应用及故障预防措施.pdfVIP

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水马达在延迟焦化装置的应用及故障预防措施 张国祥(乌鲁木齐石化公司炼油厂,新疆乌鲁木齐830019) 摘要:延迟焦化装置水力除焦系统中,水马达在使用一段 计,发现水马达发生故障的时间主要集中在冬季,夏季相对较 时间后经常会出现盘车卡涩及进水后不工作的状况。本文主 好,由此环境温度低是造成水马达工作异常的一项主要原因。 要通过对水马达内部结构组成、工作原理及实际应用等多方面 水马达的工作原理与液压马达的工作原理相同,区别在于其以 进行分析,查明水马达故障原因所在,提出相应的预防和解决 除焦水流作为驱动动力”1,因其结构中存在死区使得工作结束 措施,以提高了水力除焦系统设备的整体工作可靠性。达到保 后驱动水流排尽,低温环境下残水结冰,进而对各转动部件间 障装置安全平稳生产的目的。 运动产生阻碍造成运转卡涩。除焦工作属于周期间歇性工作, 关键词:水马达;导轨;焦粉;除焦水;温度;水质 水马达除焦时置于塔内,非工作状态置于塔外,尤其在冬季状 水马达与传统的风马达相比较,有结构简单、运转部件少、 况下,冷热交替温差骤变更为明显。这种状况极易造成马达内 耗能小等优点。水马达没有高速运转部件,其采用直接传动方 部氟橡胶“0”型圈发生疲劳失效,部分除焦水进入水马达的轴 式,振点少,运转噪音小,性能更加可靠,对保证装置的平稳生产 承室,引发轴承润滑失效造成损坏,导致水马达无法工作。其 至关重要。水马达投入运行后,应用效果较分动马达格外明 次“0”型圈的损坏还会使得水马达旋转工作的动力水源水压的 显,设备故障率显著下降。但在其使用过程中也存在着一些问 非正常损耗,引发动力不足水马达的转速下降,影响水马达的 题困扰着除焦工作的顺利进行,为降低水马达故障频率,提高 工作。 了水力除焦系统设备的整体可靠性,应从根本上解决水马达故 3.2工作环境水质影响 障的问题。 除焦水流中富含有氯、硫以及氨氮等腐蚀性物质,其次除 1结构部件组成 焦水携带有较多的焦粉颗粒。2015年末车间在对120万吨/年 水马达的结构如图1,组件包括:接头、上壳体、下壳体、过 延迟焦化装置水力除焦系统设备的检查过程中发现在除焦结 滤网、配流环、调速阀、花盘曲面导轨、输出轴、活塞、支承轴承、 束后水马达以及切焦器本体表面总附着深红色锈迹以及白色 调心轴承、下端盖组成”1。 结晶状颗粒,就该状况车间对60万吨/年延迟焦化装置水力除 ’ 2工作原理解析 焦系统设备进行了针对检查但并无上述相类似状况,其后车间 除焦水流在进入水马达后分为两路:其中一路自水马达接 查询发现该异常状态在水力除焦系统近几年运行过程中,也均 头经输出轴进入切焦器作为除焦动力水源;另一路通过水马达 无类似状况发生,就此对冷除焦水水质进行取样分析,发现60 内置过滤网,经调速阀整定后沿内置流道进入配流环,并经由 万吨/年延迟焦化装置水质铁离子含量为0.16,而大焦化水质铁 配流孔去往驱动盘上的活塞组件内部,以达到驱动活塞组件工 离子含量达到了1.0,两者相差近6倍有余。由此可见除焦水的 作的目的,视为水马达的旋转工作的动力水源81。 水质优略与否直接关系着水马达使用寿命的长短。除焦水水 水马达的旋转工作的动力水源在推动其内部活塞运动的 压高达20一30MPa,水马达内置的驱动水滤网会因长期高压水 同时,活塞会对花盘导轨形成推力,通过力学分析,该推力可分 冲刷腐蚀而损坏,随着滤网的损坏,除焦水中的焦粉颗粒物会 解为一个垂直于花盘导轨曲面的压力以及及一个平行导轨曲 进入水马达内部,造成转动部件间的摩擦力加大磨损量加剧。 面方向上的推力。垂直于导轨曲面的压力由于受到导轨对钢 磨损产生的金属颗粒及焦粉颗粒卡涩在活塞钢球与导轨接触 球的反作用力而相互抵消,当平行导轨曲面方向上的推力大于 面间造成了水马达旋转卡涩,摩擦阻力增大后,活塞组件在驱 活塞组件与导轨曲面间的摩擦力时,两者间相对静止的状态最 动水流推动力的作用下极易引发硬性断裂损坏,造成水马达无 终被改变,迫使卡嵌在驱动盘

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