加氢热高分高压空冷器丝堵泄漏原因分析及修复.pdfVIP

加氢热高分高压空冷器丝堵泄漏原因分析及修复.pdf

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第5期 一55一 加氢热高分高压空冷器丝堵泄漏原因分析及修复 丁网英 (洛阳石化工程建设集团有限责任公司,河南 洛阳471012) [摘 要]分析了加氢处理装置热高分高压空冷器丝堵泄漏的原因,基ff-16MnR+Incoloy825复合板管箱及工艺介质的腐蚀性, 制定出切实可靠的修复方案,经修复处理后生产运行效果较好。 [关键词]加氢处理装置;热高分高压空冷器;丝堵套管;泄漏;修复 加氢处理装置热高分高压空冷器是装置的关 (3)丝堵套Incoloy825合金,抗拉强度高, 键设备,管程工艺介质为热高分油气 (含油气、 攻丝机加工应力大,孔壁薄处有易攻穿或出现裂 H2S、NH3、H2等),设计压力11.7MPa,设计温 纹的现象; 度141℃,丝堵采用套管式结构。管箱材质采用 (4)丝堵套钻孔时,切削力大,粘刀,操作 16MnR+Incoloy825复合板,主要用于预防高温 精度难以控制,易发生偏斜而打穿丝堵套。 含NHHS溶液的冲蚀和垢下腐蚀,以及停工期间 可能发生的聚合硫酸应力腐蚀开裂 (简称:PTA SCC);管束材质是2O钢。热高分空冷器在现场 水压强度试验时,发现部分丝堵垫片和丝堵套泄 漏 。 1丝堵的结构设计 热高分高压空冷器的管束设计与常规空冷器 图l 介质泄漏点 相 同,但管箱的丝堵密封形式增加 了Incoloy825丝 堵套管设计,因Incoloy825合金能耐硫化氢腐蚀和 3丝堵套管修复方案 耐NHHS腐蚀,同时具有耐PTAsccil氯化物应 修复方案的设计应 能彻底 阻断工艺介质与 力腐蚀开裂 (简称:氯化物SCC)的能力。换热 16MnR材质管板的接触,从而避免管板腐蚀,确 管与管板、丝堵套与管板 内侧均采用强度焊接结 保空冷器长周期运行。 构,保证接头强度 以承受高压。丝堵套与管板外 对于 因丝堵垫片造成的泄漏 ,处理较为简 侧点焊固定。管箱整体焊后热处理再进行丝堵套 单,只需更换丝堵垫片,并涂高温密封胶即可。 管钻孔并加工内螺纹,然后安装丝堵帽做水压强 度试验。 2丝堵套管泄漏原因分析 热高分高压空冷器在现场安装前进行水压试 验时发现丝堵套管、丝堵垫片泄漏,共计42个, 如图1。泄漏原因分析如下: (1)丝堵垫片安装位置不正或超拧变形,密 封失效; (2)丝堵套棒材与管板焊接工作量大,导致 图2 丝堵套管堵漏 管板整体变形,且 内侧与外侧变形相差很大,使 丝堵套轴线与管板不垂直,钻孔后丝堵套孔壁厚 作者简介:丁网英 (1968一),女,1990年毕业于西安石油学 院,注册监理工程师。现就职于洛阳石化工程建设集团有限责任 度不一致; 公司,从事工程建设监理工作。 56一 一腐蚀防护 石20油12和年化第工15设卷备 一 对于丝堵套管处泄漏,修复方案设计见图2。 次出现此类泄漏,建议采取相应的生产运行措施 步骤如下: 确保空冷器的安全运行。具体措施如下: (1)将泄漏的丝堵套用摇臂钻钻掉; (1)空冷器入 口管道上增加在线NHHS浓度 测

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