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学兔兔 变幅液压缸底座撕裂焊接修复及改进 蒋日章,吴正平,程 祥 (江铜集团德兴铜矿运输部) 回臂杆时 1 故障原因分析 同 辟 , 当臂杆将要落到臂杆支承架时,突然听到 一一~~ … 很大的一声异响。通过检查发现连接变幅液压缸底 1.1 焊接材料与焊接结构分析 座支架的支架底板与回转平台之间的焊缝发生整体 该台起重机变幅液压缸改进后底座支架和支架 撕裂破坏,破损位于焊缝的中后间部分(行驶方向为 底板结构如图1。 前)。现将这次事故分析如下,提供同行参考。 拉j 劳 焊缝 \ / L . I●、、、、、、、、、、、 t、、 、、、、、、、、、、、J 回转平 r……………一: IO 图1 底座支架示意图 焊接在回转平台上的支架底板原结构为600 架底板的化学成分进行化验,其结果如表1。 mm X 245 mnl X 20 mm的钢板,对回转平台钢板和支 表1 样品化学成分化验结果 样品名称 C/(%) s/(%) Si/(%) Mn/(%) Cr/(%) Ti/(%) v/(%) 支架底板 0-25 0.045 0.38 1.5 ≤0.05 0.00 0.0o 回转平台 0.20 0.02l 0.40 1.47 ≤0.02 0.00 O.o0 由表 1可见:回转平台的材质符合国家GB 热影响区,产生应力集中或微裂纹。可能是该底板被 159l—l994 Q345的标准,是优质Q345钢。支架底 撕开的裂源。 板的材质既不是Q345钢,也不是25Mn钢,其c、s 焊接在回转平台上的底板,其焊缝高度不及整 含量严重超标 (优质钢的P,S含量≤0.035%。GB 个底板厚度的一半,从撕裂的情况来看,裂纹从焊缝 1591—1994规定Q345钢的化学成分:c≤0.20%, 的边缘,平行于焊缝撕裂成两层,完全撕开后,端头 si≤0.55%,Mn为 1.0%~1.60%,P≤0.035%,S≤ 有明显的老的断痕印迹,其断痕印迹长约10 am。 0.035%;GB 6991999规定25Mn钢的化学成分: 1.2 受力分析 C为0.22%~0.029%,Si为0.17%~0.37%,Mn为 该机1985年开始使用,在20多年长期的使用 0.70% ~1.00% ,P≤O.035% ,S≤0.035% ,Cr≤ 过程中,底座受交变的拉伸和压缩载荷作用,焊缝呈 0.25%)。从失效现象分析,该底板的成分存在严重偏 现疲劳损伤。在改造其它2台同类型的起重机时,焊 析,有较多的硫化物塑性夹杂,在轧制成板材时,形 接底座支架与支架底板的后焊缝部位也有明显的断 成严重的带状组织缺陷,在长期的使用中带状组织 痕印迹。 缺陷区应力集中疲劳开裂。裂纹伸展到一定长度

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