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基于fx2n-10gm定位模块的圆台磨床数控系统-中国电文档
基于FX2N-10GM定位模块的
圆台磨床数控系统
李红 董伟
武汉宝德机电有限责任公司
摘要:利用三菱FX2N-10GM定位模块,FX2N系列可编程逻辑控制器(PLC)和交流伺服电机的组合,能对磨头的位置实现有效控制。实际应用证明该系统提高了圆台磨床的准确性和灵活性。
关键词:定位模块 位置控制 数控系统
NC Control System of Circular Grinder Based on FX2N-10GM Position Module
Li Hong Dong Wei
Abstract: The effective position control with grinding head is realized by using Mitsubishi module FX2N-10GM Mitsubishi series FX2N PLC and AC servo electric motor. It shows that the system has improved accuracy and flexibility for circular grinder through practical application.
Keywords: position module position control NC control system
1 引言
圆台磨床加工面为水平面,主要功能为磨削工件到指定厚度。立轴圆台平面磨床是采用手动进刀方式的,即加工前必须测量工件原始厚度,根据客户要求算出需磨削的厚度,然后进行加工。由于工件厚度不均,所以每次加工最少要对工件进行两次测量。利用三菱定位模块和PLC的简单组合,即可对立轴圆台平面磨床进行数控改造,实现磨头自动进刀和返回。机床改造后只需设定一次工件成品厚度就可加工一批工件,彻底摆脱对工件的反复测量,提高生产效率,适合于中小批量加工生产。
2 硬件选择和组装
本控制系统采用触摸屏(F940GOT)输入、显示数据,通过PLC(FX2N-64MT)和定位模块(FX2N-10GM)控制伺服电机,从而使磨头能够按照精度要求磨削工件。
定位模块FX2N-10GM是三菱PLC功能模块之一,用于单轴数控,脉冲输出最大可达200KB/S。FX2N-10GM配有4个输入点X0到X3和6个输出点Y0到Y5作为通用用途,它们能连接到外部I/O设备。如果I/O点不足,则可把FX2N -10GM与FX2N/2NC系列PLC一起使用。此时FX2N -10GM被看作PLC的一种专用单元,FX2N系列PLC最多能连接8个专用单元。定位模块和伺服装置之间的接线如图1所示。
图1 定位模块和伺服装置之间的接线
3 软件设计和应用
3.1 精度的保证
根据工艺要求,零点是后续所有位点的参考点,必须确保其精度。零点位置是通过行程开关来确定的,当磨头碰到行程开关(近点信号)前端时,为了精确定位,磨头立刻减至爬行速度,当零点信号计数达到5时,磨头停止移动,零点定位完成。
如图2所示,本系统采用的单位体系是机械电机体系,速度参数以脉冲为基本单位,在定位软件中设定电机回零速度为50 000Hz,爬行速度为1 000Hz。设定速度单位为1 000脉冲/转,相应回零速度和爬行速度即为50rad/s和1rad/s。通过上述参数设定可使电机在低速(爬行速度)时检测零位脉冲来完成定位,提高准确度。
图2 本系统采用的机械和电机体系
3.2 圆台自动退
根据工艺要求,要实现磨削过程完成后圆台自动退出,以方便更换工件。为了让圆台自动退出,我们选用了FX2N-10GM中的定位结束信号(此信号在定位结束后的当前位置始终为1)。当计数器C0检测到第一个定位结束信号上升沿时置位,定时器T20开始计时,设定时间(精磨抛光时间,可根据实际需要调整,本程序设定为8s)到时发出圆台退信号。完成换工件后,按下圆台进按钮时计数器C0复位,开始重新计数,见图3,图4。
图3 圆台自动退程序框图
图4 圆台自动退梯形图
3.3 动作的互锁
实际工作中机床的许多动作是需要互锁来保证正常运转的。例如,圆台旋转前必须先充磁,圆台进和圆台退信号应互锁,磨头工作时不能撞到圆台等。我们在程序中设定磨头返回高度(工件原始厚度加上12mm),来始终保证磨头在工件之上,避免操作不当使磨头撞到圆台面见图5。各种限位的互锁在此不再赘述。
图5 互锁梯形图
4 结语
由于采用三菱定位模块进行位置控制,改造后加工精度有所提高(最高可达1μm)。此外,改造不对硬件(机床本身)进行改变,改造成本低,经济实用。本控制系统还可简单推广到其它定位系统中。本公司2006年12月已为武钢维苏威高级陶瓷有限公司改造一台立轴圆台平面磨床(M747
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