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延长抽油机皮带使用寿命
小组名称:采一任南QC小组
发 表 人:丁文昌
单位名称:采油一厂任南作业区
时 间:2015年10月
延长抽油机皮带使用寿命
前言
任南作业区现有抽油机井180口,大部采用油游梁式抽油机采油。皮带是游梁式抽油机的重要组成部分之一,它与齿轮减速器一起构成抽油机的减速传动装置,以实现从电动机到曲柄轴的动力传递和减速。2014年,任南作业区抽油机井共消耗皮带810组,平均单井消耗4.6条,每条皮带的平均寿命为76天。皮带频繁断脱,不仅影响油井的正常生产时率、增加工人的劳动量,而且造成采油成本的增加,降低了油田开发的整体效益。
小组概况
表1 QC小组概况
小组名称
采一任南QC小组
成立时间
课题名称
延长抽油机皮带使用寿命
小组类型
现场型
组长
葛绍军
注册日期
小组成员
7人
注册编号
活动日期
2015年3月-2015年11月
QC教育时间
30小时
活动次数
2-3次/月,共13次
组员学历
大专
平均年龄
44岁
表2 QC小组成员简介
序号
姓名
年龄
学历
职务
小组职务
小组分工
1
葛绍军
工程师
组长
组长,组织协调
2
郭铁路
43
大专
工程师
组员
组员,QC方案策划
3
丁文昌
43
大专
采油高级技师
组员
方案实施,技术培训
4
边 萍
43
大专
工程师
组员
现场调查,数据统计
5
张新亮
45
大专
工程师
组员
资料分析,质量检查
6
陈 静
50
大专
采油高级技师
组员
数据统计,现场实施
7
张永莉
45
中专
员工
组员
组员, 现场调查
三、课题选择
2014年,任南作业区180口抽油机井共消耗皮带810组,平均单井消耗4.6组,每根皮带的平均寿命为76天。同时更换皮带时需要停井,按皮带断井停-发现-取皮带-换皮带-启抽用时2小时计算,因停井造成原油减产0.08吨,经济损失25.92万元(按4000元/吨),夜间皮带断,不能及时发现,产量影响更大。频繁更换皮带,不仅造成材料损失,更严重影响了油井生产时率,造成采油成本的增加,降低了油田开发的整体效益。
图1 课题选择理由
降 低 生 产 能 耗,控 制 生 产 成 本
2014年任南采油作业区更换皮带810组,皮带平均
使用寿命为76天,降低生产时率0.2%,增加生
产成本8-10万元
公司要求
生 产 现 状
提高抽油机皮带使用寿命
选 定 课 题
经小组成员共同商讨,确定《提高抽油机皮带使用寿命》为该QC小组2015年的活动课题。
现状调查:
从2014年以来,任南作业区皮带平均使用寿命一般在76天,与大庆等老区皮带寿命120天相比,2014年皮带成本增加8万元左右,又在劳动强度上加大了工人的工作量,既费时又费力。同时因更换皮带,油井生产时率降低了0.2%,产时间的减少而影响到采油井的正常生产,降低了油田开发的整体效益。从2014年至2015年更换皮带调查情况如下:
表3 任南作业区2010年-2014年皮带更换情况表
年份
井数
更换次数
使用寿命/d
平均值/d
2014
180
781
76
77
2015
180
810
77
我们对2014年影响皮带使用寿命的原因进行了调查。由上面记录和调查情况,作出汇总表:
表4 任南作业区2014年皮带更换原因统计表
项目
皮带损伤频数/条
累计/条
百分率
/%
累计百分率/%
皮带松紧度不合理
400
400
49.3
43.8
四点不一线
186
550
23.0
68.8
抽油机不平衡
120
670
14.8
83.8
启动载荷过大
50
725
6.2
90.6
抽油机负荷大
40
765
4.9
95.6
材质影响
7
794
1.1
99.4
结蜡
3
797
0.39
99.8
生产变化引起负荷不均
2
810
0.25
100
合计
810
810
100
100
由调查表得出排列图:
图2任南作业区2014年更换皮带原因分类排列表
由排列图可以看出,皮带松紧不合理、四点不一线、抽油机不平衡是造成皮带不正常磨损从而使皮带寿命偏低的主要原因。
图3 抽油机皮带 图4 抽油机皮带传送装置
设定目标
通过一系列调整措施是抽油机皮带寿命由76天延长到100天。
100天图5 本次QC活动
100天
皮带使用寿命(天)目标值活动前24天天
皮带使用寿命(天)
目标值
活动前
24天天
76天
本小组于2015年3月25日召开小组会议,对抽油机皮带寿短的相关原因,从人、机、料、法、环等五个方面运用关联图法,通过关联图深入分析,共找出12个影响因素。
图6 抽油机皮带使用寿命因果图
皮带使用寿命短
皮带使用寿命短
人员
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