大阳矿定向钻进掉钻事故处理分析及预防措施.pdf

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技技 术术 经经 验验 大阳矿定向钻机掉钻事故 处理分析及预防措施 乔马东 (山西兰花科技创业股份有限公司大阳煤矿分公司) 摘 要:本文简要介绍千米定向钻机在综采放顶煤工作面的应用,钻孔施工过程中出现 的掉钻以及打捞方案的制定,后期的打捞过程,打捞失败的原因分析,并总结出一些千米定 向钻机在施钻过程中,需要注意的事项和预防措施。 关键词:打钻;掉钻;打捞;预防措施 千米定向钻机在大阳煤矿使用过程中出现了一 后的工作中避免此类事情的再次发生,对这次定向 次掉钻事故,在打捞过程中尝试过多种方法,但最 钻机掉钻事故进行详细处理分析,并总结了一些预 后还是采用掘进小巷道的方式进行取出。为了在以 防措施与大家一起分享。 图14#本煤层钻孔设计及实钻剖面图 18 兰花科技 2016.3(总第59期) 技技 术术 经经 验验 1 钻孔施工情况 3 打捞方案的制定和施实 在3304综采放顶煤工作面的回风巷施工定向 通过对事故发生情况分析,制定两种打捞方案: 水平长钻孔,设计开孔倾角0°,方位角319°,勘探线 (1)采用Ф110mm母锥+Ф89mm普通外平钻杆 方位289.5°,设计孔深500m。其中,在150m处需要 进行打捞,如图3所示。 从底板绕回风巷之后再进入煤层钻进。 2016年3月31 日八点班开始施工,实际开孔倾 角3.6°,方位角323.7°,截至事故发生时(4月2 日八 点班)累计进尺81m(测深)。其中25m-39m为砂质 图3Ф110mm母锥及变径接头 泥岩,其余为煤。具体设计轨迹及实钻轨迹见图1 (2)采用Ф153mm套铣钻头+Ф127mm套铣钻杆 所示。 进行套铣打捞,如图4所示。 2 定向钻进掉钻事故概况 2016年4月2 日八点班发生断钻事故,接班孔 深78m(测深),开泵冲孔返渣多,泵压1.5MPa;冲孔 之后接第一根钻杆钻进,给进压力1.5mpa,泵压 1.5mpa,钻进过程中返渣量很大,进尺慢,来回活动 图4Ф153mm套铣钻头及Ф127mm套铣钻杆 冲孔时间长,第一根钻杆用时约1小时,打完测量之 后接第二根钻杆,开泵发现泵压升高至3MPa,遂往 4 第一次打捞情况(母锥打捞) 外退钻,起拔压力增大至8MPa以上,并配合慢速回 转退钻1个行程后,泵压和起拔压力降低;后又向里 4月3 日四点班和4月4 日零点班采用Ф110mm 下钻约半个行程,动力头不前进,给进压力增大仍不 母锥+Ф89mm普通外平钻杆进行打捞。第一次下钻 动,同时发现没有泵压,信号也测不到,汇报后提钻。 至25m处给进压力增大,下不动,根据钻孔剖面图分 提出后发现钻具从上无磁钻杆上的短接公扣根 析,该处为钻孔轨迹由上升转为水平的拐点,且根据 部断掉,短接及短接以后的部分掉入孔底,具体断裂 施工记录25m-39m地层为砂质泥岩。遂提钻换Ф 位置如图2所示。 153mm扩孔钻头扩孔至40m见煤,提钻;第二次下Ф 110mm母锥,顺利下到孔底。 在80m处开始出现阻力,慢慢回转攻丝,回转压 力6-12MPa,大部分在10MPa以下,给进1.5MPa,攻 丝距离约0.3m,开泵没有泵压,后退0.3m,后退初期

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