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提高无砟轨道线型精度qc活动成果报告
提高无砟轨道道床板真、假缝施工质量 QC小组名称:兰新铁路第二双线八标二工区QC小组单位名称:中铁十二局集团第一工程有限公司 XX年08月20日 提高无砟轨道道床板真、假缝施工质量 中铁十二局集团第一工程有限公司兰新铁路第二双线二工区QC小组一、工程概况 兰新铁路第二双线CRTSI型双块式无砟轨道道床板设计采用单元板结构,每块单元板长,单元板之间设置宽度30mm的真缝,每块单元板每隔设置一道宽10mm,深65mm的假缝。真假缝竖直度的施工控制直接影响道床板的施工质量。 二、小组简介 制表人:杨舒平复核人:刁志强时间:XX年4月1日 小组实施计划表表 制表人:杨舒平复核人:刁志强时间:XX年4月5日 三、选题理由 四、现状调查 通过前期在线下进行CRTSI型双块式无砟轨道试验段施工,发现道床板真假缝在混凝土浇筑前加固完成后,在混凝土振捣过程中易发生偏位,真缝底部锯齿形泡沫板易 倾斜,假缝模板易上浮,造成深度不够。 五、设定目标及可行性分析 1、目标值:根据现场排查、分析,确保道床板真、假缝质量合格率在99%。2、目(转载于:写论文网:提高无砟轨道线型精度qc活动成果报告)标值设定依据 ①通过多次试验总结,真、假缝质量控制得到逐步提高,质量合格率稳步增长;②通过加固方案的优化及实施,成功解决了上浮、弯曲等问题;③小组成员通过前期试验调查,分析、讨论一致认为可以达到;④通过对兄弟标段施工情况调查,目标值可以达到。 QC小组活动前目标值 目标设定柱状图 制图人:刁志强日期:XX年4月20日 六、原因分析 针对影响道床板真、假缝施工质量中存在的真缝底部锯齿形泡沫板倾斜、中部漏浆堵塞锯齿凹槽、假缝弯曲上浮等问题,本小组成员集思广益、相互启发、相互补充,从人员培养、方案改进、工前检查、过程控制等方面对主要问题进行分析,得出如下关联图: 制图人:杨舒平时间:XX年5月5日 七、要因确定 小组成员汇总了末端因素,制定要因确认计划表,根据检查情况进行要因确认。 要因确认计划表表7-1 制表人:杨舒平复核人:刁志强时间:XX年4月10日 QC成果报告 课题名称:II型板式无砟轨道底座板施工工艺 小组名称:中铁十一局沪昆客专长昆湖南段第三项目分部QC小组 关键词:课题,方案,目标。 一、工程概况 我分部CRTSII型板式无砟轨道单线,其中路基长度/9段,占正线长度的%;桥梁/6座,占正线长度的%,隧道2592km/3座,占正线长度的%。 二、小组概况 三、选择课题 1、课题名称:II型板式无砟轨道底座板施工工艺 2、选题理由 本公司的管理方针。 II型板式无砟轨道底座板施工整体工艺复杂。结合本项目实际情况,质量要求严、进度要求快、精度要求高,施工难度较大。 四、现状调查 为了保证II型板式无砟轨道底座板施工一次性成功,小组成员对多个在建项目进行了参观学习,听取了有关施工单位的介绍,收集了相关材料。对于无砟轨道底座板施工主要质量缺陷表现在以下几个方面: (1)底座板底部混凝土烂根严重。 (2)底座板侧面混凝土面有蜂窝麻面;曲线超高段侧面混凝土面有错台。 (3)底座板顶面平整度较差、高程控制超标。 无砟轨道支承层压槽装置研制 QC小组名称:兰新铁路第二双线八标二工区QC小组单位名称:中铁十二局集团第一工程有限公司 XX年07月10日 无砟轨道支承层压槽装置研制 中铁十二局集团第一工程有限公司兰新铁路第二双线二工区QC小组一、工程概况 兰新铁路第二双线CRTSI型双块式无砟轨道支承层宽3400mm,高265mm,每隔设置一道假缝,支承层两侧肩部35cm设置16%的排水坡,中间设置10条凹槽,宽100mm,深10mm。 二、小组简介 制表人:杨舒平复核人:刁志强时间:XX年3月05日 三、选题理由 1、必要性:前期施工作业面小,不连续,不利于机械化施作,需要采取模筑法施工,为后期提供作业面。支承层表面设计存在10条凹槽,深度10mm,宽度100mm,采用人工操作无法控制质量。 2、制约瓶颈:要想控制好压槽的施工质量,既要保证压槽的宽度、深度,又要操作轻便,确保工作效率。 3、突破点:集思广益、开放思维,研制新型压槽装置。 因此:本QC小组以“无砟轨道支承层压槽装置研制”为课题展开系列活动。 四、活动计划 制表人:杨舒平复核人:刁志强时间:XX年3月10日 五、设定目标 1、目标值确定 通过小组成员积极地讨论,通过分析设计图纸及相关规范要求,最终小组成员一致认为通过制造支承层
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