沥青混凝土下面层试验段总结.doc

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沥青混凝土下面层试验段小结 2003年4月14日,针对第一次试铺中出现路面空隙率较小的情况,项目部采用省科院旋转压实仪做指导,进行级配调整,并最终确定了生产配合比。锡宜高速公路常州市交通工程总公司X22标项目经理部组织人员进行了Superpave-25沥青混凝土下面层的试铺工作,试铺是在确定生产配合比并在4月13日经拌和楼试拌,各项技术指标均满足Sup25设计标准要求后进行的。 生产配合比设计中各热料仓比例分别为5#∶4#∶3#∶2#∶1#∶矿粉∶沥青=14∶15∶30∶17.5∶20∶3.5∶4.2,并对该级配进行了旋转压实试验,结果分别是,设计压实次数为96.55%、空隙率为3.45%、VMA为12.4%、沥青饱和度为72.2%、粉胶比为1.2%。上述各项体积指标均满足Sup25设计标准要求。在生产配合比的基础上,项目部又进行了试拌,其旋转压实的结果分别是:设计压实次数压实度96.6%、空隙率3.4%、VMA为12.4%、沥青饱和度为72.3、粉胶比为1.2%。各项体积指标均符合Sup25设计标准要求。于是项目部于4月14日下午进行了试铺,旋转压实设计次数压实度为96.7%、空隙率为3.3%、VMA为12.3%、沥青饱和度为72.9%、粉胶比为1.17%、马氏压实度为100.1%,理论压实度为95.5%,路面空隙率为4.1%,渗水系数小于60ml或不渗水,上述各项检测数据均符合Sup25设计标准要求,从铺面上看,铺面均匀,基本无离析现象,路面平整度、厚度、高程、横坡、宽度等指标均满足要求。因此我部认为该试铺路段是成功的。具体资料见附表。 该试铺路段在生产施工过程中的控制参数如下: 一、拌和机生产过程的控制参数为:沥青加热温度为163℃,矿料加热温度为175℃,拌和总时间为58 s,其中干拌5 s,湿拌30 s。拌和顺序为:二次筛分热料仓进料→添加沥青→添加矿粉。沥青混合料出料温度控制为160+5℃。 二、摊铺碾压过程中的控制参数为:首先将摊铺机预热,预热温度大于95℃,也不宜过高,以免引起熨平板变形,沥青混合料摊铺温度为不低于140℃-150℃,初压温度为140℃-150℃,复压温度130℃-140℃,终压温度为90℃-110℃;初压速度控制为1.5~2.0Km/h,复压速度控制为3.5~4.5Km/h,终压速度控制为2.5~3.5Km/h;初压采用两台BW202AD-2型宝马双钢轮振动压路机前静后振两遍,复压采用二台YL-25吨胶轮压路机压四遍,终压采用一台DD-100英格索兰压路机压两遍。从压实度数据分析得知,用该碾压组合采用紧跟慢压、高频低幅的措施是切实可行的。 通过本次试铺,从施工过程中的控制参数、试验检测数据分析来看,达到了预期目的。我项目部会在该试铺的基础上在以后的施工过程中不断总结经验,严格要求,提高施工水平,确保施工质量,争创优质工程。 常州市交通工程总公司锡宜高速X22标项目经理部 2003年4月15日

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