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- 2019-07-06 发布于湖北
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煤矿液压支架高效跟自动化设计跟运用新
第 38 卷 2010 年第 7 期
车器有效地发挥作用。 环过程分为 4 个阶段,即初撑、增阻、恒阻和降柱移
矿车提升时,由于矿车 架,其中初撑阶段对液压支架工作效率影响最大。升 辑 编 目 栏 本
的冲击,挡车器可以自 柱时,从顶梁接触顶板至立柱下腔液体压力上升到额
由开启,让矿车通过, 定压力的过程中,低性能、淘汰型液压支架的初撑阶
然后靠自重可以自动回 段完全靠人工操作给压,支架工作效率低,而且由于
到原位。操作工人只需 1. 车轮 2. 钢管 人工操作易产生操作不当 (操纵阀手把扳到升架位置 民 文 李
在空矿车下斜井时将挡 后,未保留或保留时间不够即复位停止供液) 而造成
车器开启即可。 图 2 新挡车器示意 液压支架初撑力不足、不均及速度慢等问题,极大地
影响了整个工作面的支护能力及安全可靠性。
3 使用效果 为了提高支护速度和支架液压系统的可靠性,在
不改变液压支架总体结构的前提下,最大限度地减少
新的挡车器经过 4 年运行试验,使用效果良好,
改造资金,提高液压支架效率和自动化程度的最佳设
成本比原挡车器低,抗冲击力也符合该矿井下小巷道
计方案是:提高升架速度,实现自动初撑。
经
的安全规定,特别适用于井下盲斜井。
新式挡车器必须安装在坡度相对较小的地方,以
免矿车从挡车器上翻过。其抗冲击力相对要小,在重 2 高效率方案的设计和工艺
载情况下安全系数不高,建议在斜井井口等关键部位 2.1 增大液压系统流量,提高工作速度 验
还是用老式的挡车器。□ 为了提高各类立柱和千斤顶的工作速度,必须加
(收稿日期:2009-10-26) 大液压支架的供液流量。改造前,液压支架所配备的
乳化液泵为 MRB125/ 31.5 型,其流量为 125 L/ min,
论文编号:1001-3954(2010)07-0107-02 压力为 31.5 MPa,液压支架的升降架、推溜和移架的
速度慢,性能差,与工作面主要生产设备不配套,严
煤矿液压支架高效及 重制约了工作面产量的提高。为了满足高效、大功率
生产的要求,确定了大流量改造方案。
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自动化设计与应用 首先提高主泵的流量。目前国产泵流量有 200
L/ min 和 315 L/ min,或更大流量泵。考虑与工作面
谭振义 主要生产设备配套和高效生产的需要,选定的乳化液
呼伦贝尔学院工程技术学院 内蒙古呼伦贝尔 021008
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