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高寒地区三排管直接空冷凝汽器冬季防冻、机组降背压经济运行成功探索
摘要:针对白城发电公司660MW机组发生三排 管直接空冷凝汽器冻结问题,分析了三排管直接空冷 凝汽器管束冻结的原因,内因是在迎风侧第1排翅片 管内蒸汽倒流并有空气聚积,外因是环境温度低。文 章阐述了三排管直接空冷凝汽器在设计中所存在的不 足及白城发电公司针对空冷凝汽器冻结采取了哪些有 效措施,供已投运的三排管直接空冷凝汽器改造和防 冻予以参考。
关键词:直接空冷机组;三排管;冻结原因;降 背压有效措施
在我国北方大部分属于内陆城市,为了节约用水 新建的机组大多以直接空冷机组居多,另外根据三排 管直接空冷凝汽器具有汽侧阻力较小、散热系数较大 等优点,因此我公司选用三排管直接空冷凝汽器。本 文分析了三排管直接空冷凝汽器管束冻结的原因,并 提出了高寒地区三排管直接空冷凝汽器管束防冻及机 组最佳经济背压运行所釆取的有效措施。
一、白城发电公司空冷凝汽器冻结情况
2012年12月30日夜间环境温度最低降到-26°C, 1号机组负荷降至300MW运行。直至31日上午 00,机组升负荷,汽轮机运行背压随之升高,风机转 速也升高。31日19: 50,机组负荷500MW,汽轮机 背压被迫升高到21?24kPa,明显高于汽轮机平时的 运行背压门?13kPa,此时,汽轮机背压与当时的环 境气温不相匹配。巡检人员用测温仪直测空冷凝汽器 的翅片管时,发现位于第3列(从汽机房向升压站编 号)3、4号顺流凝汽器、第6列7、8号顺流凝汽器、 第7列1、4号顺流凝汽器及2号逆流凝汽器的管束局 部翅片温度均在-21°C以下,表明这些管束已冻结。
为防止管束大面积损坏,被迫采取提高机组背压 降低风机转速减少冷空气对流方式,机组运行背压偏 离正常控制值,统计2012年12月末至2013年1月 中下旬期间1号机组背压,环境温度-22°C?-30°C时, 机组背压最高33kPao
经常超过斯比克厂家提供的冬季机组运行背压设 计值(25kPa),提高机组运行背压期间,空冷凝汽器 管束冻结情况依然没有得到有效改善,给机组安全、 经济运行带来严重隐患。
二、空冷管束冻结的原因
我公司位处风电集中区,机组为纯凝方式。供暖 季,我公司机组负荷率(51%左右)偏低,乏汽流量 为483.73t/ho当环境温度在-20°C以下时已不能满足 单列最小防冻流量。
空冷所需最小热负荷与气温的关系表:
三、 采取有效措施
(一) 在空冷凝汽器的列与列之间第四层钢架上 搭设暖棚,根据环境温度变化,随时可调整棚布之间 间隙。通过采取以上措施,消除了直接空冷散热管束 内、外侧冷空气对流现象,有效的防止了直接空冷系 统散热管束岀现冷区或冻结现象。
(二) 在保证减速机正常供油的情况下,将风机 最低转速由原来的26RPM通过热工控制调整至8RPM, 有效降低运行风机最小出力,减少冷风进入,达到空 冷管束换热的最佳流量。同时,经过与空冷风机电机 厂专家沟通,取消电机逆止器,通过变频调节实现风 机反转功能。
四、 制定详细调整原则
(一)重点部位测温:由于高寒地区三排管管束 温度变化迅速,环境温度在-20°C,风机转速在40RPM 时,散热管束温度20分钟可由30°C降至0°C以下。顺 流区迎风侧下部2行,散热管束温度在-5°C时,风机 要马上反转,反转转速控制在40RPM;逆流区迎风面 下部3、4行,散热管束温度在-5°C时,要及时进行逆 流风机反转,反转转速控制在26RPMo
(二) 环境温度-15?-10°Co乏汽流量可基本满 足单列管束最小防冻流量,但由于各列分配管进汽分 配不均,1、8列分配管离主排汽管道较远,防冻保护 流量不足,易造成管束冻结的危害。另因白城冬季西 北风较多,受风向及两炉间串风影响,环境温度
以下时,在1、2列间、7、8列间及1、8列背风面加 装暖棚。
(三) 环境温度-20?-15°C时,2、3列之间,6、 7列之间搭设暖棚。环境温度-25?-20°Co将3、4列 之间,5、6列之间搭设暖棚。将列1、8单元风 机转速小于同列其他顺流风机转速5RPMo根据调节 经验,环境温度在-23°C,负荷380MW时,调整所有 运行风机转速至最低。当负荷降到330MW时,全停 所有风机,回暖停止。当负荷>330MW并且有上升趋 势时,先启动逆流风机,后启动顺流风机。
(四) 环境温度-30?-25°C时。将各列棚布搭满, 保持风机低转速运行。当出现散热管束大面积在0°C 以下时,反转风机运行,防止单元管束冻结。
(五) 监盘人员及巡视人员发现管束大面积温度 低于20°C时,立即采取降低风机转速运行。管束大面 积温度在o°c时,立即控制风机反转。直到管束温度 回升至35°C以上时,再正转风机,逐步增加单元风机 转速与本列其他
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