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冶金技术专业-连铸-小方坯硅铝镇静钢水口套眼事故分析-
王鸿雁、杨娜、张琨、王延玲
案例名称
小方坯硅铝镇静钢水口套眼事故分析
案例说明
本案例适合中职、高职、职业本科等院校冶金技术专业,在转炉炼钢、炉外精炼、连续铸钢或相似的综合性课程教学中使用,更适合在转炉炼钢工、炉外精炼工、连续铸钢工等工种的职工培训中使用。
案例背景
某中型转炉炼钢厂,主要生产硬线钢、焊线钢、冷镦钢等。拥有两座120t的转炉,采用LF炉、VD精炼装置,两台七机七流165×165断面方坯连铸机,二冷动态配水,结晶器液面波动自动控制,全程保护浇注,塞棒控流装置。
案例所涉及的知识点
镁尖晶石来源特性、中间包套眼的成因和相关的预防措施、喂线工艺;
转炉炼钢、炉外精炼、连续铸钢工艺。
案例所涉及的技能点
生产节奏操作要点的控制
案例工作任务的分解
镁尖晶石来源特性、中间包套眼的成因和相关的预防措施、转炉炼钢工艺、喂线工艺、连续铸钢工艺参数制定。
教学目标
(1)进行事故判定,掌握中间包套眼的成因和相关的预防措施;
(2)严细操作,注重岗位接口沟通。
(3)全面复习所学知识,并将知识转化为能力。
案例建议的教学时间
6~8学时
案例的操作演示
现场调研、问题讨论、点评、案例分析、讲授、计算机动态仿真模拟、课堂练习、大作业。
案例点评
案例教学可实现现场案例与所学理论知识的有机结合,将书本知识转化为现实工作能力,培养了学生的分析问题、解决问题的能力。本案例可迁移为其他品种钢冶炼水口套眼案例教学,学生通过本案例学习,具有解决中间包水口套眼问题的能力。
背景介绍
某中型转炉炼钢厂,拥有两座120t的转炉, 采用LF炉、VD精炼装置,两台七机七流165×165断面方坯连铸机,二冷动态配水,结晶器液面波动自动控制,全程保护浇注,塞棒控流装置。
该厂主要硬线钢、焊线钢、冷镦钢等。
主要内容
事故经过
12.23日1#连铸白班生产45#套眼情况说明
1-5490炉次出现套眼,拉速将至0.8 m/min,提前转包,约40吨钢水倒入事故渣盆。
12.24日2#连铸白班生产45#套眼情况说明
共生产9炉,为开浇2~10炉。
206805次开浇第5炉套眼严重,大包提前转出,约50t钢水倒入事故渣盆,最低拉速1.0m/min浇铸时间38min
206807次开浇第7炉套眼,多次洗水口,最低拉速1.0m/min,浇铸时间63min
206808次开浇第8炉整炉套眼,多次洗水口无效,精炼提前上包,约40t钢水倒入事故渣盆,
206909次开浇第9炉多次洗水口,1、3流无效,最低拉速0.78m/min,浇铸时间59min
12.24日2#连铸中班生产45#套眼情况说明
共计生产7炉,为开浇11~17炉,整个浇次结束。
206811次开浇第11炉中后期套眼严重,大包提前转出,约16t钢水倒入事故渣盆,最低拉速0.8m/min浇铸时间77min
206812次开浇第12炉套眼严重,洗水口无效,大包提前转出,约20t钢水倒入事故渣盆最低拉速0.5m/min。浇铸时间73min
事故原因分析
对结瘤物的分析表明, 在中间包水口下端单侧均有大小不等的半圆形曲面结瘤物,说明水口内壁夹杂物的粘附、聚集、长大是不均匀的,在首先出现夹杂物粘附的一侧,夹杂物更容易粘附,并逐渐向外延伸,最终形成结瘤。实验检测表明,夹杂物基本由氧化铝、硫化钙、镁铝尖晶石等构成。
由于强化脱氧效果,45#需加入20~50kg钢芯铝,为避免高熔点Al2O3夹杂造成水口套眼,需喂入Ca线,用钙处理的方法使钢中高熔点的Al2O3夹杂物与CaO形成低熔点低密度的12CaO·7 Al2O3 (熔化温度1455℃,密度2.83g/cm3),从而消除水口套眼。然而钙处理时,钢水中溶解钙的含量与硫、氧含量关系复杂,所以钙处理效果不容易稳定。如果钙加入量不足,易生成高熔点的铝酸钙(熔点1750℃以上),如CaO·Al2O3、CaO·Al2O3,导致水口发生堵塞,因此钙的加入量要适当才能得到所需的效果。实践证明,钢水经钙处理后,当钢中钙铝比大于0.14时,Al2O3类夹杂物才会大多变性成为12CaO·7Al2O3或成分接近12CaO·7 Al2O3的低熔点钙铝酸盐夹杂物,从而获得良好的钙处理效果。生产实际检测钢中铝含量为70ppm左右,经过计算精炼需喂Ca线83m左右,实际喂入量100m,理论分析是不会造成水口套眼的,但根据实际生产工艺分析发现导致连铸中间包套眼主要原因如下:
(一)喂线工艺不合理
将钙喂入钢液时,重要的是钙的释放深度要足以防止钙的自然蒸发。1600℃时钙的蒸汽压约1.8×105Pa,与在约1.6m深度的钢水静压力相当。由于钙的蒸气压小,要想提高钙的收得率,必须将铁钙线喂得深,一种简单的方法就是增加喂线速度来增加钙的释放深度,所以必须保证
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