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窑尾回灰系统改造见成效
烧成技术王海英:窑尾回灰孽倪酸c篁见成盎圭
窑尾回灰系统改造见成效
王海英黑龙江牡丹江水泥集团二分厂157041
中图分类号:TQI72.622文献标识码:B文章编号:1007—6344(2004)02—0034—02
我厂3窑为4.0×80m余热发电窑,窑尾安
装一台蒸汽量为32t/h,压力为3.9kgf/cm的余
热锅炉和一台容量为6000kW/6.3V的汽轮发电
机组,将锅炉废汽引入一台121平方米BS780型
电除尘器.窑尾烟室收下的窑灰直接人窑,锅
炉,增湿塔,电收尘收集下的窑灰经由绞刀,提
升机人3生料库,然后按比例与生料一起送人窑内
(见图1a).
我厂生料没有均化库,只有6个生料库.其中
3生料库为锅炉,增湿塔,电收尘的回灰库及3窑
供料双管上溢流螺旋输送机送回的生料的回料库.
其余5个生料库为出磨生料的人料库.每个库下有
两台链式拉灰机.3窑供料系统开三个拉链机即可
满足供料的需要.若3库下开一个拉链,则受窑灰
影响的料约占三分之一.若开两个链,含窑灰的料
约占三分之二.若不开3库下的链,则出库生料不
含窑灰.由于出库生料窑灰含量不稳定,造成人窑
生料成份波动很大.人窑CaO含量合格率低,严
重影响窑内热工制度及煅烧操作.
检测窑灰成份,与出磨生料成份相对比(见表
1),窑灰中CaO含量明显高于出磨生料.在生产
过程中进行配料时,通常将3生料库中的料即含窑
灰的料作为高料进行处理,然而在正常煅烧中从窑
中煅烧出的熟料KH值却很低.分析原因:将表1
的数据进行处理,换算成灼烧基进行比较(见表
2),发现窑灰中CaO含量又明显低于生料.实质
上窑灰不是高料.这是由于窑灰烧失量远低于生料
烧失量的缘故.窑灰造成配料后人窑生料CaO偏
高的假象,干扰了正常配料.
表l窑灰,生料全分析%
名称LossSi0220,Fe0,Cat)Mgo∑
人窑生料134.74l1.142.573.1644.851.2597.7l
窑灰19.6920.065.9o4.1249.151.4290.34
人窑生料235.13l1.2o2.493.1245.181.1998.3l
窑灰26.94l9.325.873.6755.251.6892.73
七七七七七七七七七七七七七七七.4--七七.4--.4-七七七七七.4--七.4--.4--七.4--.4--七.4--.4---6”.4--.4--七.4--.4--电.4--.4--.4--七.4--七七.4--七七七七
2.3改进配料和管理
通过改变配料方案,熟料三率值控制采用”三
高”,即高饱和比KH=0.90±0.02,高硅率n:
2.8±0.1,高铝氧率P=1.6±0.1,以减少液相量.
篦冷机操作采用厚料层,三次风温达到了820~C,有
利于煤粉燃烧.提窑速降低物料填充,薄料快烧,减
少窑通风阻力,窑速控制3.4~3.8r/min.
3结束语
重新点火后,经过一段时间的调整,生产正
常,熟料产量达到860t/d,熟料矿物见表3.
结圈现象是由原,燃料因素引起的,因此,防
34No.2.2004
止结圈应注意以下几点:(1)对系统的操作要及时
调整,平衡好风,料,煤之间的比例;(2)化验室
发现进厂物料变化时,应及时通知车间;(3)化验
手段应努力实现现代化,由人工操作改为自动化高
的仪器;(4)对喂煤计量系统应采用连续性,稳定
性及调节方便,锁风效果好的计量设备.
表3熟料成分化学分析
编号KH,IPC,SC2SC,AGAF
l0.9142.891.7758.1918.o48.O68.21
20.8922.761.8253.o522.588.557.66
【收稿日期:2003—05—16】
王海英:窑尾回灰系饶{j乏(堇见成-丝
发电
(a)改造前示意图
生
料
库
发电
烧成技术
(b)改造后示意图
图l改造前后窑尾回灰系统示意图
l,电收尘2.增湿塔3.锅炉4.汽轮机5.提升机6.生料下原料输送绞刀
7.溢流螺旋输送机8,入窑供料双管9.绞刀
表2灼烧基窑灰,生料成份%
名称Si02Al203Fe2O3CaOMgo∑
生料1l7.O73.944.8468.731.9296.5O
窑灰122.216.534.5654.421.5789.29
生料2l7.273.844.8l69.651.8397.40
窑灰22O.766.3l3.9459.371.8l92.19
根据上述原因,我厂进行了改造,将锅炉的
排灰绞刀加长1.5m接人3窑原料输送绞刀,使锅
炉,增湿塔,电收尘的排灰同步入窑(见图lb).
生
料
库
改造前后我厂使用的煤的质量情况没有发生
变化.改造后,绝大部分回灰同步入窑,回灰相
当于一个常数,对出库生料不起影响作用,窑配
料的稳定性增强.人窑生料
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