提高岩棉板外墙外保温施工质量成果材料.ppt

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岩棉板外观质量 针对要因二:责任未落实,奖罚不明确 实施: 1、组织施工人员进行岩棉板施工方面知识的学习和培训,提高施工人员的素质和能力,能熟练掌握知识要领的工人方可上岗作业,保证操作人员上岗作业时具备一定的熟练程度。 2、施工前,由技术员组织工人进行技术交底,交底内容包括原材挑选、施工工艺、操作方法、施工要点、质量验收标准、检查方法和成品保护等内容,让工人对工艺流程和质量标准有更清晰的认识,杜绝偷工减料,便于操作施工。 3、明确制定责任制,严格执行工序验收和奖罚制度,杜绝不合格点出现。 实施效果验证:通过以上三条实施对策,将责任明确分工,落实到人,不仅杜绝了工作中的扯皮现象,而且还提高了工作人员的积极性。通过学习和培训,技术人员和操作人员的责任心都得到了不同程度的提高,为施工做好了充分的操作技术和制度准备。 针对要因三:新材料技术交底针对性不强 实施: 1、由于岩棉板属于新型保温材料,项目部高度重视,由项目总工负责,召集技术人员及老工人进行相关资料的收集,对新材料的技术要求、规范要求,工艺标准以及施工中容易出现的问题、质量通病进行总结、分析并形成纪要,作为技术交底的基础资料。 2、结合样板施工中存在的问题,有针对性的进行技术及操作层面的全面交底,不空洞化,把工作做到实处,对于工人提出的问题及时澄清,做好技术支持工作,使操作工人心里懂、手上熟、清责任、尽心做。 实施效果验证:通过项目部对岩棉板知识组织自上而下的学习,贯彻和落实,参加本工程施工的人员对岩棉板的材料特性、安装要求、保温层与结构层的连接方式都获取了有价值的知识和材料,保证了交底在操作层的落实,使得我们的工作进展的比较顺利。 现场施工 岩棉板外墙效果图 针对要因四:锚栓布置不合理,固定不牢固 实施: 1、保温板锚固件安装入结构墙的深度符合规范规定。选用Φ8×120mm的锚固螺栓进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10mm,将塑料膨胀螺栓安装牢固,使岩棉板与外墙面紧密结合。 2、锚固点紧固后应低于岩棉板表面1~2mm。 3、锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。 4、锚栓完成后首先自检并报请项目部专检,锚孔的深度也要进行仔细检查,保证深度符合要求,不牢固的要坚决清掉重来,项目部作为主控项目进行全面检查,保证全部合格。 实施效果验证:经过规范化的施工方案的制定和量化的技术措施的实施,锚栓布置不合理和固定不牢固的现象从根本上彻底杜绝,保证了施工质量。 针对要因五:未按规范工艺程序执行 实施: 1、施工过程中,项目部设专人加强管理,严格按规范工艺程序执行。 2、施工中每完成一道工序,都要保证过程检验,项目部严格“三检制”,坚持交接手续签字记录,上道工序不合格不得进行下道工序作业,将质量问题消灭在萌芽阶段。 3、项目部应制定相应的制度,并严格执行,绝不手软,施工中发现问题及时反映沟通,要做到“三不放过”的原则,施工执行PDCA循环的方法,使工艺不断优化。 实施效果验证:通过以上对策的实施,项目上下都形成了“严格按规范施工,人人负有监督和检查的责任”的规矩,PDCA循环的方法更是得到了广大职工的认可,质量意识实现了从量到质的飞跃。 2013年4月21日~4月27日,针对施工质量改进状况,项目部安排在正西侧整面墙(墙长18.3米)高约10米部分,按照制定方案再次进行了样板施工,并按照以上控制措施,严格检查,完成后小组进行了全面检查,随机抽检80处,其中符合质量标准的有77处,见下表所示: 序号 项目 检查点数 合格点数 合格点率(%) 1 表面平整度 20 19 95 2 垂直度 20 19 95 3 阴阳角方正 20 19 95 4 表面错台 20 20 100 5 合计 80 77 96.3 十一、检查效果 小组活动后效果柱状图: 由上表分析、计算可知,外墙岩棉板观感质量合格点率由活动前的86%提高到活动后的96.3%,实现了预定95%的控制目标,取得满意的结果。 随后,在业主、监理、集团公司及项目部的全程监督下,全体人员共同努力,分多个班组在各个作业面全面展开,检查随后跟进,每道工序严格执行小组制定的措施,2013年7月份全部完成后,全面抽查,共计检查235个点,合格229个点,合格点率97.4%,达到了预期的目的。 序号 检查部位 检查点数 合格点数 合格点率(%) 1 东侧墙 98 95 96.9

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